摘 要:介紹了花家湖選煤廠對(duì)跳汰系統(tǒng)所采取的技術(shù)改造方法,同時(shí)也闡述了該系統(tǒng)改造后所取得的良好效果。
關(guān)鍵詞:跳汰;系統(tǒng);技術(shù);改造;效果
中圖分類號(hào):TU文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1672-3198(2008)08-0378-01
1 引言
花家湖礦選煤廠是由合肥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的年處理量300萬噸的大型選煤廠,其主體設(shè)備從德國(guó)引進(jìn),輔助設(shè)備由國(guó)內(nèi)配套,工藝上采用重介—跳汰聯(lián)合流程,原煤經(jīng)分級(jí)后,50~13mm粒級(jí)進(jìn)入重介系統(tǒng),13~0.75mm粒級(jí)進(jìn)入跳汰系統(tǒng)入洗。隨著生產(chǎn)、銷售的需要,該工藝已不能滿足要求。因此,經(jīng)過專業(yè)人員認(rèn)真分析論證,決定對(duì)跳汰系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,使得重介和跳汰系統(tǒng)分離,各自成為獨(dú)立的系統(tǒng)。
2 問題的提出
(1)跳汰系統(tǒng)主體設(shè)備為2臺(tái)德國(guó)BATAC末煤跳汰機(jī), 參數(shù)如下。尺寸:5.0×6.195m;空氣室數(shù)量:6個(gè);可用床層層面:30m2;進(jìn)風(fēng)控制:電控氣動(dòng)旋轉(zhuǎn)風(fēng)閥;入料量:237t/h;入料范圍:13~0.75mm。要使得重介和跳汰系統(tǒng)各自成為獨(dú)立的系統(tǒng),必須對(duì)BATAC末煤跳汰機(jī)進(jìn)行改造,使之能夠達(dá)到處理入料粒級(jí)為50~0.75mm的要求。
(2)作為跳汰系統(tǒng)門戶的二級(jí)預(yù)篩分級(jí)部分,馳張篩處理能力不足,明顯制約著洗選系統(tǒng)處理量的提高,濕法分級(jí)篩,篩后產(chǎn)品處理存在著兩個(gè)方面的問題:①篩上產(chǎn)品水分較高,在運(yùn)輸過程中產(chǎn)品水分淋出,影響皮帶機(jī)運(yùn)行和其周圍環(huán)境衛(wèi)生。②篩下產(chǎn)品進(jìn)入煤泥水處理系統(tǒng),如果分級(jí)粒度過大,影響煤泥水的處理效果;如果分級(jí)粒度過小,則影響重介系統(tǒng)分選效果,所以分級(jí)粒度大小難以確定。
(3)斗子提升機(jī)提出的精末煤含水分大,改造后出料粒度為50~0.75mm,不滿足原系統(tǒng)細(xì)煤離心機(jī)的入料粒度。
(4)由于跳汰循環(huán)水系統(tǒng)中的進(jìn)水和出水泵及管路搭配不合理,故洗水平衡難以掌握。
3 改造措施
3.1 BATAC末煤跳汰機(jī)改造
(1) 篩板改造。
為了更加適應(yīng)工藝要求,增強(qiáng)跳汰機(jī)在篩分洗選上的性能,加強(qiáng)跳汰機(jī)周期中的透篩功能,更能適應(yīng)洗選塊末煤。因此,把原BATAC末煤跳汰機(jī)篩板篩孔徑全部改為10×10mm,把BATAC末煤跳汰機(jī)篩板由水平改成具有0~3°的傾角,這樣有利于床層的移動(dòng)。
(2) 排料系統(tǒng)改造。
BATAC末煤跳汰機(jī)采用閘板控制排料口,如圖1,利用閘板開啟高度來控制排料速度,且排料口較窄,僅有35mm,洗選塊煤時(shí),常出現(xiàn)大塊矸石排不出去而堆積排料口,造成跳汰機(jī)無法正常運(yùn)行,因此需對(duì)排料裝置進(jìn)行改造。割去用于制作閘口的附屬鋼板,把排料口寬度增至135mm,重新制作排料閘板,如圖2。這樣便保證了煤粒度在50mm以下,即最大塊能夠順利通過排料口,不會(huì)造成卡矸現(xiàn)象。
1.液壓缸 2.排料閘板
3.蓋板 4.一段床層圖 5.二段床層圖
圖1
圖2 改造后排料系統(tǒng)
(3) 重新制定操作制度
①增加0-1室進(jìn)風(fēng)量和頂水量,增大脈動(dòng)幅度,增大分層時(shí)間,提高分層效果,能彌補(bǔ)矸石段洗選距離短的弊端。
②采取矸石段排料,減少中煤段排料,穩(wěn)定2室以后的床層狀態(tài),主要通過透篩提高中煤段分選效果,彌補(bǔ)矸石段分選距離短的不足。
3.2 二級(jí)預(yù)篩分級(jí)部分改造
針對(duì)二級(jí)預(yù)篩分級(jí)部分中馳張篩處理能力不足,制約洗選處理能力提高和濕法篩分后產(chǎn)品處理困難的情況,對(duì)二級(jí)預(yù)篩分進(jìn)行如下改造:
(1)拆除馳張篩,將二級(jí)預(yù)篩分由二次篩分改為一次篩分。
(2)改濕法篩分為干法篩分。
(3)在重介斜輪入料處增設(shè)一臺(tái)脫泥篩。
3.3 雙振幅振動(dòng)篩改造
在斗子提升機(jī)出料部位增設(shè)型號(hào)為2ZKB-2160的雙振幅振動(dòng)篩,該篩為雙層篩,上層篩上物可作為產(chǎn)品輸出,下層篩上物進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)一步脫水,篩下煤泥水進(jìn)入澇坑水池。
3.4 撈坑溢流管路改造
改造前如圖1:來自跳汰機(jī)溢流產(chǎn)品和循環(huán)水進(jìn)入撈坑,由撈坑泵打入篩下水池,進(jìn)入煤泥水處理系統(tǒng),由于泵的流量小,而不能滿足循環(huán)水流量的要求,故經(jīng)常出現(xiàn)漫池現(xiàn)象,導(dǎo)致跳汰系統(tǒng)水循環(huán)失去平衡。現(xiàn)將撈坑水池泵拆去,對(duì)撈坑水池溢流管路進(jìn)行改造,利用撈坑水池與篩下水池的高差,使循環(huán)水自然流入篩下水池,從而解決了水平衡問題,改造后如圖2。
4 改造效果
(1)BATAC未煤跳汰機(jī)改造以后,處理入料粒級(jí)為50~0.75mm,使重介系統(tǒng)和跳汰系統(tǒng)各自成為獨(dú)立系統(tǒng),避免了開跳汰系統(tǒng)必須開重介系統(tǒng)的弊端,每年可節(jié)省電費(fèi)24.96萬元,維護(hù)費(fèi)用20萬元,從而大大降低了運(yùn)行成本。
(2)二級(jí)預(yù)篩分級(jí)部分改造解決了以下問題。
①二級(jí)預(yù)篩分篩分效果,處理能力都有明顯提高,由處理量原來的300t/h增加到500t/h,解決了二級(jí)預(yù)篩分系統(tǒng)對(duì)洗選系統(tǒng)的制約問題。
②解決了篩上物在運(yùn)行過程中由于產(chǎn)品淋水而影響皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)行和生產(chǎn)環(huán)境的問題。
③解決了原系統(tǒng)分級(jí)粒度平衡點(diǎn)難以掌握的問題。
④由于提高了洗選系統(tǒng)的處理能力,相對(duì)節(jié)約了洗選系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間,從而降低運(yùn)行成本。
⑤節(jié)省了兩臺(tái)弛張篩的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,如下:
電費(fèi)=18×2×12×300×0.48=6.22萬元/年
維護(hù)費(fèi)用=6000元/月×12=7.2萬元/年
(3)2臺(tái)2ZKB-2160型雙振幅振動(dòng)篩的增設(shè),即實(shí)現(xiàn)了煤的合理分級(jí),又起到了脫水作用。
(4)撈坑溢流管路改造。
①解決了跳汰系統(tǒng)洗水不平衡的難題。
②每年可節(jié)約兩臺(tái)泵的運(yùn)行費(fèi)用11.57萬元。
5 結(jié)束語
通過改造,解決了花家湖礦選煤廠跳汰系統(tǒng)中存在的問題,使工藝系統(tǒng)更加完善,同時(shí)也使生產(chǎn)成本有了較大輻度的降低,為該廠生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也為提高企業(yè)效益提供了保證。