摘 要:介紹了青東礦風井井筒的施工概況和地層條件,探討了凍結井井筒外壁掘砌過膨脹粘土段的施工方法和對策,使井筒施工安全順利的進行,保證了井筒的質量。
關鍵詞:井筒;膨脹粘土;施工技術
中圖分類號:TU文獻標識碼:A文章編號:1672-3198(2008)09-0369-01
1 概述
2007年6月13日,青東礦風井井筒凍結段已掘砌至垂深126.25m。根據青東煤礦風井綜合柱狀圖,在132.39 m-147.55 m和190.2 m -211.9 m粘土層的厚度分別為15.16 m和21.70 m。根據柱狀圖描述情況,其較為致密,塊狀、塑性大、抗壓、剪度低、凍脹量大,尤其是鈣質粘土更為突出。為確保井筒安全、優質施工,需采取特殊技術進行施工。
2 膨脹粘土層物理特性
通過對國內井筒過膨脹粘土層的調查、分析,根據膨脹粘土層的物理特性和賦存情況,對青東礦風井井筒過膨脹粘土層這一問題,組織了專家會議研討,探討對策。
國內有不少井筒固過膨脹粘土層所采取的對策不合適,致使井筒在該段出現不同程度的破壞,其主要表現為:井筒出現“V” 字型、一字型、波浪型、垂直型、斜線型、“X”交錯型開裂,膨脹粘土擠出裂縫外流,使井壁開裂,井筒有效斷面減小,并影響井壁的質量和安全施工,分析其原因,都是膨脹粘土的物理特性所致。
青東礦井表土段采用的凍結技術施工,井壁溫度為-8℃,溫度低,粘土在低溫下凍脹力大。
粘土的膨脹性主要表現在:遇水膨脹和受壓塑性變形大。
在累深132.39 m~147.55 m和190.2 m~211.9 m,該段地層為粘土層,其較為致密,塊狀、塑性大、剪度低、凍脹量大,尤其是鈣質粘土更為突出。
3 過膨脹粘土層的支護機理
由于粘土層的物理性質為遇水膨脹、受凍膨脹、暴露時間愈長膨脹體積愈大、質密、塊狀、較硬、剪度低,從其物理性質及其影響因素入手解決問題。減少井壁水量、升高井壁溫度、縮短井壁暴露時間、快速施工、開挖卸壓槽、增強鋼筋混凝土強度等方式解決過粘土層的井壁支護問題。
4 過膨脹粘土段施工技術
通過對粘土層物理特性的分析,對青東礦井風井過粘土層所采取的技術如下:
(1)施工中采用“先讓后抗、抗讓結合”的原則,快速通過粘土層。
讓:在掘進周邊荒徑中,開切豎向卸壓槽,規格:寬150mm,深200mm,長度為一模段高,間距2m。其內充填蘆葦笆, 當粘土膨脹時,其膨脹土流入槽內空間,體現出“卸壓”的效果。
抗:提高混凝土的強度,原設計該混凝土強度為C40,改為C50;提高鋼筋布置的密度,原設計鋼筋間排距為寬250×250mm,改為150×150mm;在混凝土初凝時間上,添加早強劑,使混凝土的凝固時間提前,體現出“抗”的原則,使粘土出現膨脹時,能抗住膨脹壓力。
(2)減少井壁暴露時間。
①在掘進方式上組織足夠人力、物力、機械強行快速臺階式掘進。先挖超前小井,使井筒中心超前小井低于工作面1m以上,防止井筒空氣與井幫溫差,融化井壁冰霜的淋水浸泡粘土。然后進行刷幫,釋放部分壓力。
②在掘進上組織足夠的人力、機械強行挖掘,快速掘進,縮短大循環時間。
③在支護上采用短段掘進,使用2.2m的小模板澆注,使掘進與井壁澆注的循環時間縮短,使凍結壁暴露時間控制在18小時以內。
(3)調節凍結方式,加強井筒外排凍結孔的流量,減少內排孔凍結的流量,使總凍結流量不變,使井幫凍結溫度有所下降,減少粘土層的凍脹力,且不降低總凍結壁的厚度。
(4)加強已暴露井壁位移量的觀測,掌握粘土層膨脹速度。
(5)在厚粘土層或膨脹粘土層中施工時,當井幫位移過快或膨脹量大時,在砼井壁與井幫之間鋪設25mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板,以緩解粘土層膨脹空間和減少低溫對混凝土強度的影響。
(6)提高鋼筋混凝土的強度。①提高鋼筆筋的配筋量,原設計鋼筋間排距為250×250mm,改為150×150mm;②提高混凝土的標號,原設計該混凝土強度等級為C40,改為C50;③添加高效復合早強劑,提高砼的早期強度,使砼的強度24小時內達到設計值的50%以上,72小時內達到設計值的80%以上。
(7)進行凍結變形壓力、凍結壁變形、溫度、井壁鋼筋內力等內容的監測工作,用科學的方法和可靠的數據來指導施工。
(8)必要時在井幫周圍挖6~8道深×寬=150×200mm豎向卸壓槽,槽內鋪50mm厚泡沫板或充填蘆葦笆,以緩解凍脹壓力。
(9)如井幫位移量過大時,每米增設一道20槽鋼井圈,加強外壁支護。井圈鋪設在鋼筋外側井幫上,再澆砼以抵抗砼凝固初期來自井幫的壓力。
(10)認真檢測井幫位移量。在井筒荒徑均勻布置四個檢測點,每個段高定時測量一次:按十字線方向測量直徑量,與原始直徑相比,算出井幫總位移量,同時按中線量出相應半徑方向的位移差,得出每個點的位移量,作好記錄。嚴格控制井幫位移量不大于50mm。超過此值應縮小段高施工。
(11)提前加強機械設備的檢修和維護、運轉,確保施工的正常進行。
(12)組織開展勞動競賽,提高獎金幅度,加快工程進度,減少井幫暴露時間。
(13)出現凍結段斷裂時,應及時匯報。關閉鹽水閥,并采取應急措施。
(14)加強井壁觀測,出現縱向或環向裂縫應及時匯報處理。
5 結論
采用該技術方案,組織了快速施工,使該段粘土層得以順利安全通過,在施工中示出現安全事故,通過6個月的觀測,井壁未出現開裂現象,質量完好,保證了井壁質量。使礦井井筒這一重要的咽喉部位得到確保。為礦井后期的安全生產奠定了堅實的基礎。