[摘要] 轉(zhuǎn)爐除塵水具有高硬度、高懸浮物、高pH值等水質(zhì)特點(diǎn)。循環(huán)使用過程中,如水中含有大量的結(jié)垢物質(zhì)會(huì)給除塵設(shè)備造成嚴(yán)重的堵塞,影響煉鋼廠正常生產(chǎn)。文章介紹了碳酸鈉軟化法及選擇復(fù)合配方水質(zhì)穩(wěn)定劑處理轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵水的運(yùn)用效果。實(shí)踐證明,此法能解決煉鋼除塵水系統(tǒng)結(jié)垢問題。
[關(guān)鍵詞] 轉(zhuǎn)爐除塵水 水質(zhì) 碳酸鈉 絮凝劑
三安鋼鐵有限公司位于福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)境內(nèi),是我省第二大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。目前有60m2燒結(jié)機(jī)2臺(tái),380m3高爐2座,30t轉(zhuǎn)爐2座,年產(chǎn)120萬t鋼,轉(zhuǎn)爐除塵污水量達(dá)到720t/h。轉(zhuǎn)爐煙氣除塵污水含有大量的氧化鐵皮等雜質(zhì),懸浮物含量達(dá)10000mg/L,硬度達(dá)200mg/L,pH值達(dá)10.5以上,且在每個(gè)冶煉周期不同時(shí)間段變化很大。另外由于煉鋼時(shí)需投加石灰作為造渣料,大量的石灰粉塵隨煙氣進(jìn)入除塵水中,使之具有高pH值、高懸浮物、高硬度的特點(diǎn)。如果轉(zhuǎn)爐煙氣除塵污水不經(jīng)處理直接排放,不僅浪費(fèi)大量的水資源,而且會(huì)對(duì)環(huán)境和水體造成嚴(yán)重污染。因此對(duì)轉(zhuǎn)爐煙氣除塵污水進(jìn)行處理后,可循環(huán)使用,但因其水質(zhì)特點(diǎn),易在除塵設(shè)備中產(chǎn)生結(jié)垢,影響生產(chǎn)正常的進(jìn)行。
1 存在的問題
2006年5月開始,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煉鋼1號(hào)爐、2號(hào)爐除塵設(shè)備內(nèi)一文水平煙道、二文過濾網(wǎng)堵塞頻繁,二文煙道喉口表面附著一層厚度為20~30mm的硬垢,結(jié)垢嚴(yán)重,造成轉(zhuǎn)爐煉鋼煙氣不能被風(fēng)機(jī)抽走,直接影響到轉(zhuǎn)爐煉鋼廠正常生產(chǎn)。對(duì)垢樣進(jìn)行分析:CaO: 47.5%,MgO: 3.1%,F(xiàn)e2O3: 1.57%。2006年1月至6月轉(zhuǎn)爐煙氣除塵污水水質(zhì)分析結(jié)果見表1。

通過水質(zhì)分析結(jié)果,計(jì)算出Ryznar穩(wěn)定指數(shù)R.S.L。
R.S.L=2pHs-pH
式中,pH—水的實(shí)測(cè)pH值;pHs—水在碳酸鈣飽和平衡時(shí)的pH值。
pHs=(9.3+A+B)-(C+D)
式中,A—總?cè)芙夤腆w系數(shù);B—溫度系數(shù);C—鈣硬度系數(shù);D——總堿度系數(shù)。
計(jì)算得出,Ryznar穩(wěn)定指數(shù)R.S.L平均為3.6,屬于嚴(yán)重結(jié)垢型水質(zhì)。由于煉鋼過程中要加入造渣劑石灰,部分石灰粉末被煙氣帶走,洗滌時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)生成Ca(OH)2,使循環(huán)水中硬度大幅度升高,煉鋼吹煉產(chǎn)生的煙氣含有18%~30%的CO2氣體,與水接觸,部分溶解于水中,形成CaCO3沉淀,因此Ca2+是結(jié)垢的主要原因。
當(dāng)水循環(huán)使用時(shí),水中Ca2+逐步增加。在高熱負(fù)荷區(qū)(一文、二文、噴嘴處等),由于水的急劇汽化,極易產(chǎn)生鹽濃縮結(jié)垢現(xiàn)象。要解決這一問題,只有盡可能去除水中鈣離子。另外,轉(zhuǎn)爐煙氣除塵污水還有高懸浮物的特點(diǎn),因此降低除塵污水中懸浮物的含量及硬度,是保證除塵設(shè)備安全運(yùn)行的關(guān)鍵。
2 轉(zhuǎn)爐煙氣除塵污水處理
2.1 粗顆粒的預(yù)處理
轉(zhuǎn)爐污水經(jīng)高架流槽進(jìn)入粗顆粒分離池,其停留時(shí)間為0.3h,可以去除約10%60μm以上的粗顆粒,這樣可以降低后序二次沉淀負(fù)荷量,減少設(shè)備磨損,管道堵塞。
2.2 磁凝聚與藥凝聚復(fù)合去除懸浮物
轉(zhuǎn)爐除塵污水中含塵顆粒粒徑較小,懸浮物含量高,其顆粒粒徑大多在1~20μm,僅靠自然沉淀的處理方法,無法達(dá)到循環(huán)水的水質(zhì)要求,必須采用絮凝方法增大懸浮物粒徑加速沉淀。
據(jù)有關(guān)資料表明,單純采用磁絮凝則存在絮體散而不緊的缺陷,而單純采用加藥絮凝無法使水中的細(xì)微顆粒形成絮凝體,且絮體經(jīng)不起強(qiáng)力攪動(dòng),會(huì)發(fā)生解聚現(xiàn)象,一旦斷鏈難于重聚。轉(zhuǎn)爐除塵污水中鐵的氧化物約占60%,所以污水中的懸浮物也可以稱為鐵磁性懸浮物。這樣,利用磁凝聚的作用可以強(qiáng)化污水的凈化效果。其原理就是在污水經(jīng)過的途中人為增加外界磁場(chǎng),使污水中的鐵磁性懸浮物磁化并且相互吸引加速凝聚。采用磁凝聚加藥復(fù)合工藝,凝聚體密而不散,絮凝效果較好。轉(zhuǎn)爐除塵污水中鐵的氧化物產(chǎn)生磁感應(yīng),而離開磁場(chǎng)時(shí)又具有剩磁。因此,在斜板沉淀池前加入0.1%~0.2%的聚丙烯酰胺藥劑,促使污水中帶有磁性和非磁性的氧化物質(zhì)產(chǎn)生絮凝或凝聚作用,微粒在沉淀池中互相碰撞吸引凝結(jié)成較大的絮凝團(tuán)從而加速沉淀,提高了沉淀效果。轉(zhuǎn)爐煙氣除塵水處理工藝流程見圖1。

2.3 水質(zhì)穩(wěn)定
轉(zhuǎn)爐除塵污水處理要使水質(zhì)澄清,關(guān)鍵是要去除污水中的Ca2+和Mg2+,保持水質(zhì)穩(wěn)定。轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加入的石灰塵粒隨煙氣氣流帶入濕式除塵凈化系統(tǒng),石灰遇水變成Ca(OH)2。煙氣中存在的大量CO2溶于水中,可發(fā)生化學(xué)反應(yīng):
CaO+H20→Ca(OH)2
Ca(OH)2→Ca2++20H-
CO2+OH-→HC03-
HC03-+OH-→CO32-+H20
C032-+Ca2+→CaC03↓
轉(zhuǎn)爐除塵污水水質(zhì)穩(wěn)定的關(guān)鍵條件是系統(tǒng)中要有適量的CO32-,與不斷溶入水系統(tǒng)的Ca2+反應(yīng)生成CaCO3沉淀,同時(shí)系統(tǒng)中又要有適量的OH-,在洗滌過程中與煙氣中的CO2生成CO32-,補(bǔ)充與Ca2+結(jié)合生成CaCO3的消耗。實(shí)踐中采取一次性投加足量的Na2CO3,使水中的Ca2+濃度下降,然后加入適量鈉鹽補(bǔ)充損失的Na+,其阻垢機(jī)理如下:
Ca(OH)2+ Na2CO3→CaC03↓+2NaOH
2NaOH+CO2→Na2CO3+H20
Na2CO3作為緩沖溶液起到中介作用,既能去除溶于水中的Ca2+以降低硬度,又能吸收煙氣中的CO2實(shí)現(xiàn)再生而循環(huán)利用。關(guān)鍵是系統(tǒng)必須保持密閉,不得外排而破壞平衡。另一方面針對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵污水系統(tǒng)高pH值、高硬度、易結(jié)垢的特點(diǎn),定量加入HL-9O3有機(jī)磷類緩蝕阻垢劑,與Ca2+生成穩(wěn)定的絡(luò)合物,并使垢層晶格發(fā)生畸變,起到復(fù)合藥劑阻垢的協(xié)同效應(yīng)。轉(zhuǎn)爐除塵污水系統(tǒng)按照碳酸鈉軟化法及水質(zhì)穩(wěn)定處理,較好地解決了除塵系統(tǒng)快速結(jié)垢的問題。采用此法后,除塵水質(zhì)明顯改善。表2是2007年2月至8月轉(zhuǎn)爐除塵污水水質(zhì)控制情況。

從表2可以看出,水中碳酸鹽堿度的控制是碳酸鈉軟化法成功與否的關(guān)鍵。實(shí)際運(yùn)行中控制總堿度≥500mg/L,其中M堿度-P堿度在150mg/L以上,保證水中硬度≤50mg/L,系統(tǒng)可不產(chǎn)生結(jié)垢。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,對(duì)水處理運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整:
(1)當(dāng)水中P堿度-M堿度時(shí),說明水中CO32-含量為零,此時(shí)必須投加碳酸鈉;
(2)當(dāng)水中2倍的P堿度小于M堿度或P堿度=0時(shí),水中堿度主要以碳酸氫根為主要形式存在,此時(shí)水中鈣、鎂與碳酸氫根形成碳酸氫鈣、碳酸氫鎂,其溶解度大,不易沉淀而去除,此時(shí)加入一定的液堿,可以去除這部分硬度,同時(shí)可以去除水中非碳酸鹽硬度;
(3)當(dāng)水中硬度大于30mg/L且有上升趨勢(shì)時(shí),考慮投加碳酸鈉;
(4)當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)有泄漏,補(bǔ)充水量增大時(shí),考慮投加碳酸鈉。
3 效果
3.1 2007年2月轉(zhuǎn)爐除塵污水系統(tǒng)采用碳酸鈉軟化法,在實(shí)際運(yùn)行中控制總堿度≥500mg/L,其中M堿度-P堿度在150mg/L以上,保證水中硬度≤50mg/L,另外經(jīng)處理后水中懸浮物控制在80mg/L以下,系統(tǒng)基本不產(chǎn)生結(jié)垢。
3.2 經(jīng)過幾個(gè)月的實(shí)踐證明,采用碳酸鈉軟化法較好地解決了系統(tǒng)快速結(jié)垢的問題。在轉(zhuǎn)爐定修時(shí)檢查噴嘴、煙道喉口等處,均未有結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生,確保了轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
參考文獻(xiàn)
[1] 周本省. 工業(yè)水處理技術(shù)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 1996.