摘要:支架生產的轉型帶來了產品結構的改變,熱處理滓油工件大幅增加,原有冷卻系統不能滿足生產。產品質量無法保證。并且存在安全隱患。系統分階段進行改造后,運行良好,產品質量穩步提高,產能提升空間大,實現了企業效益最大化。
關鍵詞:熱處理 油循環冷卻 系統改造
我廠熱處理車間油淬、油冷工件近十年來,隨著支架生產由大修為主轉型為支架制造為主、支架大修為輔,生產結構由過去單一的銷軸配套生產,轉為包括立柱、千斤頂、銷軸等在內幾乎所有零件全部配套件的生產。為了提高產品的自制率,增加支架大修、制造的凈產值,降低生產消耗,增收企業效益,對車間的熱處理系統進行了兩個階段的系統改造。
第一階段的改造是在1999年完成的,當時的生產設備是兩臺45KW箱式爐和兩臺75KW箱式爐,年熱處理能力約200噸,配套支架生產約100-150架。
熱處理車間原有的油冷卻系統僅為一個1M3的冷卻油箱,而且是采用的自然熱傳導散熱方式,這種配套設施,對于當時大修補套配件的生產是可以滿足生產需求的,由于生產結構轉型和生產規模的逐步擴大,原有冷卻系統根本無法滿足生產需求,而且油耗相當大,工件稍多時極易出現油槽的火情,且熱處理工件的質量極不穩定,對于人員及設備而言,它是潛在的安全隱患。鑒于生產實際,對原有系統進行了首次改造。
改造方案如下:①加大原有油槽容積,由1m3增至4m3使其熱容量增加,提高自然冷卻能力;②采用強制冷卻循環系統,利用散熱器進行自然散熱,提高散熱面積,加強了油冷卻:③對散熱器進行二次熱交換,采用地下冷水設置冷卻水箱,加大熱交換能力,降低油溫。
系統改造實施過程中,根據生產實際修舊利廢,利用閑置的暖風機扇熱片做為其散熱器,自行設計制作了鋼制底閥,結構緊湊合理,使用效果良好,取代了原先故障率極高的自來水常溫底閥。
此次改造費用不足3000元,改造相當成功,不僅解決了生產中的難題,降低了生產中的大油耗,還排除了安全隱患,提高了產品硬度質量的穩定性,年創經濟效益約300萬元。
第二次改造是在2004年完成的,此時的生產設備在原有基礎上又新增了兩臺240KW臺車式熱處理爐,年熱處理能力約為1000噸。原有的冷卻系統無法保證生產需要,且不能為熱處理產能的進一步提升提供保障。鑒于此,又對熱處理的油冷卻系統進行了第二次規劃設計。施工方案如下:①新增一個10m3的冷卻油槽,至于大的水槽中,自然熱傳導散熱。②采用新型的板式冷卻器換熱系統,選用BRL0,2-18型板式冷卻器(合計冷卻面積18m2),冷卻能力強。③設置了油溫自動報警系統,油溫高于80度時將產生予警信號,必須人工開啟循環齒輪油泵。④新增了油攪拌系統,加強了油流動性,起到輔助散熱和改善工件冷卻的作用。
此次改造,除新購的板式冷卻器,兩臺齒輪油泵,一臺清水泵外,油溫報警系統仍舊修利廢,采用淘汰的井式爐配用的熱電偶及動圈式溫度指示調節儀,改造總費用不足2萬元。
第二次的油冷卻系統的改造,是在首次改造的基礎上,重新設計施工的。新型冷卻系統是一次質的飛躍,日熱處理噸達6000-8000kg,年處理能力達2000-3000噸,為產能提升提供了強大的保障,溫控系統的增加,進一步保障了油槽的安全,年刨經濟效益約3000萬元。
兩次油冷卻系統的改造,經過10多年的生產實踐證明,其冷卻效果優良,我廠的熱處理件質量相當穩定,產能提升空間大,為廠支架生產的規模擴大。奠定了工藝基礎,保證了熱處理工件質量的穩步提高,實現了企業效益最大化。