摘要:文中介紹了位于Ⅴ級軟弱千枚巖地區的金元水電站引水隧道3#支洞塌方的整治辦法。
關鍵詞:軟弱千枚巖 塌方 整治
0 引言
2008年6月23日,金元水電站3#支洞0+590~607段開挖過程中發生較大面積自然塌方。初期塌穴距拱頂約6~7m,且不斷有松散石塊塌落,次日塌穴距拱頂約15m左右。塌方砸壞了已經施工的8榀鋼格柵拱架,而且,在0+600處將隧洞封死。隧道圍巖為Ⅴ級軟弱千枚巖,隧洞拱部有兩道接近平行光滑的滑層面,與洞軸線夾角較小,兩滑層面間巖體受自重作用塌落,形成自然塌方,本文介紹了該塌方的整治辦法。
1 工程概況
金元水電站位于四川省甘孜藏族自治州的康定縣境內、大渡河左岸支流金湯河干流中游,為金湯河干流梯級開發的第二級水電站,引水式開發。
3#支洞所承擔的主洞區段較長,是金元水電站控制工期的重點。支洞斷面為4.5m×5.5m,城門洞型,長度為938.00m。支洞開挖后千枚巖呈碎石、角礫狀,為顯微鱗片變晶結構,含水量大時呈團塊狀,含水量少時為鱗片狀,片理極其發育,層厚0.01~2mm,片理面手感光滑,有絲絹光澤,遇水即軟化、泥化,整體穩定性較差,為V級圍巖。塌方區掌子面沒有地下水,圍巖干燥松散光滑,無自穩能力,見照片1、2。

2 塌方發生原因
2.1 由局部掉小塊發展到大面積塌落。
2.2 雖然在塌方之前的洞段采用了初期支護,但由于前期對千枚巖的認識不夠,采用的是鋼格柵拱架支護措施,支護強度偏弱,導致塌方范圍擴大,砸壞已施工的鋼格柵拱架。
3 塌方處理措施
3.1 變形段處置
0+590~595段拱頂及左側受塌方影響已經變形,很不穩定,施工中采取了如下整治措施:
3.1.1 先拆除被砸壞的鋼格柵拱架,清除虛渣,換立型鋼拱架。
3.1.2 型鋼采用‘工18’工字鋼,拱架縱向間距50cm。
3.1.3 由于此類松散巖體錨桿作用不佳,將拱架的鎖腳錨桿改為鎖腳小導管,鎖腳導管長3.0m,型鋼拱架的直腿較洞挖斷面的直腿長30cm,立拱架時,人工自腿腳位置底板面深挖30cm,將直腿立于底板開挖面以下,并用塊石混凝土填塞,加強鋼拱架的腿腳受力穩定性。
3.1.4 拱架間用Φ42鋼管連接,連接筋環向間距1.0m。噴20cm厚混凝土。
此段拱架經過架設噴護后形成了比較安全的作用空間。
3.2 塌方段處理
對封洞的塌方段處理方案為超前小導管固結灌漿塌方體后二次開挖,然后立洞鋼拱架推進的處理措施。其工序如下
3.2.1 先用噴射混凝土封閉預固結渣體表面,噴砼厚10cm。
3.2.2 由于塌穴過大(目測拱部及兩側約在10m以上),且在繼續發展,待出完渣再立鋼拱架不現實。先對塌方體進行固結灌漿處理。灌漿管采用Φ50無縫鋼管,每根長5m,沿塌方體梅花形布置,間距30cm,沿塌方體方向放射狀布置。
3.2.3 沿灌漿管向塌方渣體內灌注水泥水玻璃雙液漿,水灰比為0.6~0.8:1,且在灌注過程中根據灌注效果適當調整水泥漿濃度。水玻璃參量按水泥重量的6%配置。灌漿壓力控制在0.3~0.6MPa,當持續注入率不大于0.4L/min時,繼續灌注30min,或漿液順塌方渣體外溢時,灌漿可以結束。
3.2.4 待漿液初凝后人工用風稿二次開挖塌方體,滿足1榀鋼拱架后馬上立1榀。鋼拱架支護施工參數同Ⅴ類圍巖安全支護參數。在施工過程中采用上下斷面穩步推進。
3.2.5 塌方段處理過后,立即對塌方段原鋼拱架內側每兩榀間按同等參數再增加一榀,形成雙層鋼拱架。以增強塌方段的支護強度,避免再次塌方造成鋼拱架變形失穩。
3.2.6 最后對拱架以上脫空空間進行回填灌漿。
塌方處理施工如圖1。

4 結論與建議
由于金元水電站3#支洞隧道采取了超強支護措施,靈活動態的施工方法,形成了快速的施工生產能力,使得工程能夠安全順利完成。
參考文獻:
[1]高舉軍.金元水電站引水隧道3#支洞巖土工程勘察報告.
[2]黃成光.隧道施工技術. 北京.人民交通出版社.2001.