焦小萍
節能降耗是我國國民經濟和社會發展的一項長遠戰略方針。是貫徹落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會戰略思想的重大舉措。我國“十一五”規劃綱要提出,“十一五”期間單位國內生產總值能耗降低20%左右,因此節能降耗是一項巨大的社會工程,需要全社會共同參與,企業是這一社會化工程的主體,關系著這一社會化工程的成敗,也關系著企業的生存發展。企業實施節能降耗,要在充分考慮企業實際,本著對社會負責任的態度基礎上,切實提高企業節能降耗水平。
作為重點耗能企業,我們要從加強節能管理的機制著手,從能耗統計人手,認真分析企業的能源消耗構成以及能源消耗的情況,剖析節約能源的有效途徑。采取切實可行的節能措施和行之有效的節能方法,大力推進節能工作的開展,把能源節約工作落到實處。
企業用能狀況分析
催化劑齊魯分公司是國內催化裂化催化劑主要生產基地,從事與催化裂化的研發、生產和銷售經營活動,主要產品為催化裂化催化劑、催化裂解催化劑及助劑等。催化劑生產屬于精細化工領域,具有間歇式生產特點,能耗占生產成本的15%,直接影響企業的經濟效益。分子篩生產裝置、催化劑生產裝置是企業的重點耗能單元。主要工藝流程包括分子篩生產工藝和催化劑生產工藝,生產工藝主要消耗的能源為天然氣、蒸汽、水、電。在能源的消費結構中,天然氣消耗占總能耗的半數以上,其次分別為蒸汽、電、水的消耗。
催化劑齊魯分公司幾年來節能降耗的工作取得了很好的成績,走在同行業中的前列,較好的完成了中石化催化劑分公司下達的節能降耗的各項指標任務。2007年產品綜合能耗任務是1300千克標油/噸,實際完成1068.91千克標油/噸,2008年產品綜合能耗任務是1202千克標油/噸,實際完成868.94千克標油/噸,在催化劑分公司各子公司中節能降耗成績名列前茅。
節能降耗的主要途徑
節能降耗的途徑是多方面的,從能源統計的角度上看可以從以下幾方面考慮節能降耗。
1從投入產出角度看,企業要著力于提高產能,提高工業總產值。企業要降低萬元產值能耗,就要在能耗不增加的前提下提高產量,提高工業總產值,總產值總量增速高于總能耗增速從而使單位產值能耗下降。這就要求企業必須要重點優化產品結構、優化生產方案,遵循“少投入、多產出”的原則抓好生產經營活動的全過程。盡可能多生產有質量、有市場、有效益的三有產品,積極安排和生產高附加值的產品投放市場。充分利用科技改造、技術創新提高原有裝置的生產能力,提高產品的收率,保證產品質量,加大產出。
例如,隨著煉油工業的發展和市場的開拓,催化劑銷售量逐年提高,公司的生產能力已接近飽和。公司在原有生產裝置的基礎上,依靠科技,不斷地進行科技創新、技術改造以及工藝改進,同時通過不同系列產品的流程調整、參數優化以及設備優化等工作,大大提高了原有裝置的生產能力,提高了產品的收率。在能耗不增加的前提下,產量大幅提高。
2從能源核算角度看,應著力于節能替代節能與回收循環利用節能,大幅減少能源消費量。對于石化企業來說,減少工業綜合能源消費量就是在生產過程中,減少工藝生產過程中的燃料油、燃料氣體以及其他石油制品的消耗;減少外購電力的消耗、減少外購蒸汽熱力、減少水的消耗。而降低能源消費量最有效的途徑就是依靠科技,進行替代節能和回收利用節能。
①開發節能替代技術,從而降低工藝能耗。目前,國際油價不斷攀升,成品油十分緊張,從長期的能源結構優化和社會效益來看,需要開展節能替代和能源結構調整,大力發展清潔能源。其重點是天然氣、核能、風能、太陽能、乙醇汽油、煤變油等,通過利用新能源節能,優化能源結構,提高能源利用效率,形成“低投入、低消耗、高效益”的節能體系,從而達到節能降耗和減排的目的。
2006年以前,公司催化劑干燥和分子篩焙燒過程所需熱源均是依靠燃燒渣油(或化工輕油)提供的,隨著油價的不斷上漲,為降低生產成本,公司組織技術人員進行天然氣代油的配套改造及實驗。2006年三月,各主要車間全部完成了天然氣代油改造,2007年,對各車間的操作條件都進行了大量的優化調整工作,天然氣消耗都有了不同程度的下降。天然氣代油改造技術的應用,不僅提高了產品質量、改善了成品色澤、還有效的降低了能耗成本,每年創造的經濟效益在500萬元以上。
②開發余能回收利用節能,提高能源利用率。回收利用是節能降耗工作的一項重要措施,在能源統計核算中能源的回收利用應從能源總量中扣除。余能回收利用涉及工業生產的許多行業,如鋼鐵、有色、建材、電力、化工、石油與石化、輕工、煤炭等,在這些行業企業中,到處都有余能排放,有相當部分是值得回收循環利用的,對這些余能加以回收利用,能總大限度得提高資源的利用率,降低能源的消耗從而達到降低單位產值能耗的作用。
余熱回收:公司過去分子篩焙燒爐產生的高溫煙道廢氣(500~550℃)直接從煙囪排人大氣,造成大量能源浪費。通過將該部分高溫煙氣引入閃蒸干燥機,作為分子篩漿液的干燥熱源使用,不僅回收利用了高溫煙道廢氣的熱量,又將其充分吸收凈化處理,達到了節能、環保和減排的目標。采用該技術后,分子篩焙燒過程能耗降低30%以上。公司所有分子篩裝置的10臺焙燒爐均已采用該技術,節能效果顯著。其中僅替代高溫蒸汽一項年降低生產成本385萬元。
水資源回用:為了對水資源進一步綜合利用,也為了清潔化生產的更好實現,2006年開始進行分子篩裝置回用催化劑濾液的試驗工作。該工藝投用后,在不影響產品質量的前提下,水耗大幅度降低,分一車間噸分子篩水耗由70m3降低到25m3,分二車間由45m3降低到22m3年,產生的直接經濟效益為437萬元,年。
為了進一步實現水的重復利用,一是對分子篩、催化劑的帶機重新進行了分段,將帶機后段水洗水濾液逆流回用到帶機前段;二是優化了分子篩交換水洗工藝,將部分產品的二次交換濾液應用于一次交換中。通過以上改進措施,進一步降低了水耗。
③對舊設備進行必要的技術改造和更新,從用能終端著手降低能源消費量。從能耗統計數據來看,有很大一部分的能源浪費是陳舊落后的設備造成的,所以企業應加大投資,更換落后的高耗能設備,從而降低能源的終端消耗量。
在裝備更新改造方面,我公司積極籌措資金,不斷加大低效高耗能設備的更新改造和淘汰力度。例
如,公司原有一套常規蒸汽汽提廢水脫氨裝置,但脫氨消耗蒸汽過多,2007年公司新建一套減壓汽提熱泵廢水脫氨裝置,該裝置試驗裝置廢水處理的平均蒸汽單耗為100kg/t,比常規汽提塔的蒸汽平均單耗(150kg/t)有了大幅度的降低,大大減少了企業蒸汽的消耗量。另外,在用電設備方面,將淘汰型的F型離心泵1114臺等設備全部更換為符合國標的節能設備;8臺SL-7型變壓器也將在08年全部更換為新型的節能變壓器;購買逆變電源、變頻柜、無觸點開關箱等新型節能設備;完善分戶、分單位計量裝置;照明全部更換為節能燈具;這些電力節能設備的投入,一年就使公司節電近230萬度。
3從能耗統計數據的準確性來看,節能降耗還需加強能源計量工作,規范能源管理。加強能源計量管理,提高能源利用率是減少資源消耗、保護環境的有效途徑,是走新型工業化道路的重要內容。能源計量涵蓋了工業生產領域的各個環節,從原材料采集、運輸、物料交接、生產過程控制到成品出廠,都需要通過測量數據控制能源的使用,涉及到熱工量、化學量、力學量、電量等諸多學科測量參數的應用,是企業生產經營管理必不可缺的基本條件。企業建立完備的能源計量監控管理體系,對加強生產經營核算,降低生產成本,提高產品質量具有重要基礎作用,嚴格企業能源計量管理可以為企業帶來巨大效益。
為了加強能源計量管理,我公司于2007年成立了計量管理中心,不斷完善計量管理。嚴格執行《用能單位計量器具配備和管理通則》,增上完善計量器具,力爭實現以及能源計量器具配備率、完好率達100%,二級能源器具配備率、完好率≥95%。現場排查再用計量器具,統一基層單位計量器具臺帳格式、內同、更新方式,健全完善計量器具管理臺帳,建立健全分公司一級計量器具技術檔案;理清計量器具層、級關系,建立健全計量器具管理和維護程序。進一步規范對外轉供能源計量工作,對外供水、電、蒸汽、燃氣線路的計量儀表運行情況進行清理,完善對外供能源計量表的配備。通過對計量管理力度的不斷加大,大大減少了因計量不準確造成的能源成本浪費,給公可帶來了巨大的經濟效益。
工業企業作為能源消耗大戶,增強節能意識,提高能源利用效率,對保障經濟發展后續能力,建立資源節約型社會和節能型企業都具有十分重要的意義。能源消耗的高低,直接影響著企業的生產成本,影響著企業的市場競爭能力。因此,節能降耗工作任重道遠,我們不能停留在現有的水平上,要總結經驗,依靠科技進步,不斷探索節能降耗的新途徑、新辦法,為提高企業經濟效益做出積極的貢獻。