摘要:本文對舞鋼公司電渣爐車間的40噸電渣爐導電極漏水原因進行分析,并對其密封結構提出修改方案。
關鍵詞:40噸電渣爐 密封漏水 改進
1 概述
2009年,舞陽鋼鐵公司電渣爐車間新建40噸電渣爐2臺。在熱負荷試車過程中發現導電極與水冷卡桿連接處漏水。本文對漏水原因進行了分析,并對原設計進行了改進。
電渣爐的基本原理是:使大電流通過底部插在融化的電渣(主要成分CaF2-Al2O3)里的自耗電極,由于電渣電阻很大,會產生大量的焦耳熱,使自耗電極從底端慢慢融化,融化的鋼滴通過電渣重新結晶,最終形成機械性能優良的鋼錠。本文中的水冷卡桿是懸掛自耗電極的吊桿,導電極是把大電流傳遞給自耗電極的中間導體,當自耗電極吊掛在水冷卡桿上之后,導電極向下移動,與自耗電極接觸,開始通電工作。導電極與水冷卡桿密封結構如圖一所示。
由于自耗電極熔化產生大量熱量,所以導電極與水冷卡桿要進行循環水冷卻,冷卻水為低壓循環冷卻水(水壓<0.2MPa),水冷卡桿與導電極的實際工作溫度80~120℃。所以,此密封為中高溫低壓動密封。
2 原因分析
從圖一可以看出,水冷卡桿分別與導電極、封水蓋及壓蓋接觸,接觸面采用H8/h8配合,使得密封間隙過小。當水冷卡桿與導電極偏心較大時,容易產生圖二a所示的情況。當導電極、封水蓋及壓蓋制造或安裝精度不高時,容易產生圖二b所示的情況。這時,配合面間摩擦力將增大。當導電極上下往復動作時,會破壞摩擦面表面的光潔度,損壞密封圈,甚至使連接螺栓因受力過大“脫扣”。
圖一共有四個密封圈,其中O型密封圈適用范圍廣泛,靜密封工作壓力可達100MPa以上,動密封也可達30Mpa。適用溫度為-60~200℃,可滿足多種介質的使用要求。軸用Yx型密封圈適用于以空氣、礦物油為介質的各種機械設備中,適用溫度為-40~80℃。而此處密封介質為水,且溫度較高。由此可知,軸用Yx型密封圈并不合適。
根據以上分析,可確定以上結構中存在以下幾個問題:
2.1 接觸面過多、接觸面面積過大。
2.2 密封圈選用不當。
2.3 配合公差選用不當,密封間隙太小。配合公差的推薦值見下表。
3 解決方案
通過以上分析,可對原設計修改如下:
3.1 取消壓蓋。壓蓋在本結構中并無用處,且多一個接觸面會增大導電極上下運動時的摩擦力,對密封部位產生不利影響,所以取消。
3.2 減小導電極、封水蓋與水冷卡桿的接觸面積。
3.3 公差配合由原來的H9/h8改為H9/d9,增大密封間隙。公差配合和密封間隙值C可按表一進行選取。此結構中O型密封圈工作壓力為0.2MPa,斷面直徑5.7mm,橡膠邵氏硬度70HA,故公差配合選擇H9/d9。
3.4 把軸用Yx型密封圈改為O型密封圈。軸用Yx型密封圈的自身特性并不適用于以水為介質的高溫場合,所以改用O型密封圈代替。
修改后結構如圖三所示:
修改后,降低了制造成本,減少了密封圈數量和種類,提高了安裝精度,解決了冷卻水泄露問題,現場使用效果良好。
參考文獻:
[1]徐灝主編.《機械設計手冊》.第三卷.機械工業出版社.2003.
[2]王萬鈞主編.《實用機械設計手冊》.下冊.中國農業機械出版社.