摘要:本文介紹的一種新輸煤方式,在大型電力,煤炭生產、加工企業得到推廣應用。本文闡述了PLC程控輸煤系統的組成,控制要求,控制方式以及如何實現輸煤的程控自動化技術的介紹。
關鍵詞:輸煤 系統 自動控制
文獻標識碼:B
0 引言
PLC系統的基本組成有:主輸送設備:普通帶式輸送機、刮板式輸送機,給煤機,碎煤設備.,除雜設備;各種輔助設備:如監測設備,各種保護設備等。在傳統的輸煤技術上大膽采用新技術,是PLC輸煤系統得以成功運用的關鍵。
1 輸煤系統正常運行的控制實現
由于輸煤系統復雜,對輸煤控制必須嚴格要求。一個輸煤系統至少要有兩條輸煤線,為保證生產運行的可靠性,輸煤系統采用自動(聯鎖)與手動(單機)兩種控制方式,自動和手動方式由開關進行切換。由于輸煤連廊環境惡劣,所以全部操作都在主控室里進行,儀表盤上有各個設備的啟停按鈕,還為PLC提供輸入信號的控制開關,輸煤設備的控制功能有PLC來實現。
輸煤時,各設備開停必須遵循特定的順序,即對設備聯鎖控制,各設備啟動和停止過程中,要合理設置時間間隔(延時),以保證停車時碎煤機為空載狀態,各輸煤皮帶上無剩煤。運行過程中,某一臺設備發生故障時立即發出警告,并自動停車,其前方(供煤方向)設備也立即停車,其后方的設備按一定順序延時停車。各輸煤皮帶設有跑偏、斷帶、撕裂、防倒滑等保護,到一定程度發出報警信號,超過報警信號程度自動停車。啟停時延時開停,減小設備啟動時電流過大,給設備造成大的危害,并使設備在事故狀態下損失最低。特別是這種系統對環保有更加嚴格的要求,是工作環境低于國家及行業標準的20%-30%。符合目前大多數傳統輸煤系統的技術改造要求。
2 輸煤系統的設備控制方式介紹
PLC輸煤系統有以下幾種控制方式。
2.1 試驗方式 即手動操作方式。這種方式具有在上位機對單個設備進行開關啟停操作,設備之間的聯鎖關系被解除,不存在聯跳的功能。因此,這種方式不能帶負荷運行。
2.2 集中聯鎖手動 此方式是對要啟動的流程中的設備,按逆煤流方向一對一的啟動,按順煤流的方向一對一的停機,要求設備啟動前必須使每個三通擋板啟動到位,設備的保護均同自動控制方式。
2.3 自動方式 按照預先設定的流程啟動或停止設備,是一種正常的運行樣式,要求現場必須處于正常狀態。這一方式是系統最佳控制方式。在此方式下,設備的空載運行時間最短,操作員操作的步驟最少。
2.4 就地方式 在就地操作箱上,把手柄打在就地位置上,從操作箱上發出啟停或開關命令,實現對設備的控制。此方式下,PLC就失去了控制此設備的功能。不難看出,通過這三種方式,使設備在事故狀態下可以得到及時處理以完成輸煤任務,與傳統輸煤系統相比,可以有更多的選擇和方法,這也是PCL輸煤系統被同行們的一認同的主要原因之一。
3 輸煤系統PLC自動控制過程的實現
3.1 輸煤系統PLC自動控制的組成 目前,大多采用雙機熱備PLC主站通過冗余以太網和工控機連接組成整個輸煤控制系統,工控機作為人機界面,將相應的指令發往雙機熱備PLC主站,然后通過冗余RIO網絡控制RIO分站,以實現設備在系統中的自動控制。如圖1。
圖1中,電源柜的作用是給PLC傳感器和相關設備供電,中間繼電器的作用是供開關量的輸入、輸出,通過電器隔離以保護輸入、輸出模塊。PLC主站傳遞工控機發布的各種指令及返回數據。
工控機可以發布各種指令及收到信息,可以在線選擇啟用備用設備,優先選擇路線輸煤。還可以顯示機電設備的運行情況,并對輸煤過程作實時記錄。對上級工控機傳遞信息。
3.2 輸煤系統PLC自動控制運行模式 輸煤系統PLC自動控制運行模式常見有3種,分別是:并行一線模式、并行兩線模式、交叉運行模式。如圖2
程序說明:子模塊0,初始化程序。在PLC加電時根據開關的位置設立標志位0,僅在第一個掃描周期執行,子模塊1,并行一線聯鎖啟停控制程序,根據啟動標志位1實現并行一線的聯鎖啟動,聯鎖停車。并判斷事故停車信號,以實現事故停車。子模塊2,并行兩線聯鎖啟停控制程序,根據啟動標志位2可實現并行兩線聯鎖啟停,并判斷事故停車信號,以實現事故停車。子模塊3,交叉聯鎖啟停控制程序,根據啟動位3實現交叉線的聯鎖啟停設備,并判斷事故停車信號,以實現事故停車。PLC的輸出信號控制電機的控制器,啟動時送高電平,停止時送低電平。但由于破碎機是大功率電氣設備,需降壓啟動。所以啟動時PLC送一個正脈沖,停車時送一個負脈沖,以實現開停設備。
4 防堵和系統轉換的實現
4.1 防堵
4.1.1 攝像機實時監控,及時發現及時處理;
4.1.2 堆煤保護,一旦溜煤筒堵本機級以上設備自動停機(個別大型設備除外);
4.1.3 系統除雜(后邊介紹);
4.1.4 在溜煤筒里加裝電動振打器,一旦堵塞自動伸出來振打,直至不在堵塞。后自動縮入溜煤筒內。
4.2 系統的轉換 本系統采用電動三通擋板可實現煤流的自動轉換,改變煤流方向優化系統配置,順利完成輸煤任務。
5 使用效果
據不完全統計,這種新型輸煤系統事故率0.1%-0.2/100工作時,投入人員不到普通系統1/5。按額定流量是1000t/h計算,每月可節約資金150萬元。同時可多生產原煤70-90萬t。工作環境明顯改善,效益不斷提高,大大減輕了工人的勞動強度。