摘要:本文針對軍工用鋼板г85性能合格率較低、性能波動性較大的現狀,從調質生產工藝和生產設備等方面進行了深入分析和研究,找出其中存有的不足,并制定相應解決措施及優化方案,最終提高了鋼板性能合格率,保證了產品性能質量的穩定性。
關鍵詞:г85 淬火 回火 HRC
0 引言
г85系軍工用鋼板,以調質即淬火+回火熱處理狀態交貨,產品主要用于裝甲車履帶護板,對產品綜合性能要求較高:在具有高強度水平的同時也具備較好的塑韌性,這對該鋼實際生產工藝及其控制提出了較高的要求,生產難度較大。
1 生產現狀及存在問題
由于軍工用鋼板г85的厚度規格主要為6~11mm,淬火后鋼板變形較大,妨礙矯直工序的正常進行,矯直效果得不到保障,往往影響正常生產節奏;г85鋼板綜合質量水平不高,一次性熱處理性能合格率低,只有50%左右,雖經多次熱處理后性能合格率仍然較低(85%左右),且波動性較大。這大大增加了該鋼的熱處理生產成本。
對原來產品性能進行統計,如表1所示。
由表1可知,導致г85鋼板性能不合的主要是抗拉強度和伸長率。
2 問題分析及解決措施
為使問題分析更具有針對性,現將部分г85鋼板性能羅列出來,如表2所示。
注:表中性能數據來自于同一爐鋼。
由表2可知,雖然是同一爐鋼,但所對應的產品性能有的合格,有的不合格,存在很大的差異,經初步分析認為,這可能與鋼板熱處理生產狀況有關,為進一步確定,在熱處理生產過程中,進行了系列對比試驗:
對г85鋼板的淬火和回火過程進行全程跟蹤,并對淬火鋼板取樣進行表面硬度HRC的測試,測試結果如表3所示。
注:表中強度根據標準GB/T1172-1999換算而來,試樣均來源于同一塊鋼板。
由表3可知:同一試樣不同部位的HRC和σb有較大區別。
為進一步分析造成這一情況的根本原因,對HRC值較高和較低的硬度測試殘樣進行金相分析,發現HRC值較高的金相組織為M,而HRC值較低的組織則為M+B+F,如圖1和圖2所示。
由金相分析可知:HRC值較低的試樣組織中存在B和F,說明鋼在淬火過程中組織未轉變充分(正常淬火組織為M),也就意味著鋼板淬火效果欠佳(未淬透),存在淬火“軟點”,而 “軟點”的存在導致鋼板強度值較低,相反若無淬火“軟點”則對應的鋼板強度值較高。因此,在做性能檢驗時由于取樣不同(有無“軟點”的存在)致使鋼板強度高低的不同,同時淬火“軟點”的出現說明鋼板淬火均勻性(效果)較差,這對產品伸長性能的穩定性也帶來不良影響。因而最終導致產品性能波動較大,合格率較低。
結合上述分析和現場跟蹤記錄情況,最終發現導致г85性能波動較大、合格率較低的原因在于常化爐設備較陳舊(老化)、淬火機淬火效果不好,同時還與鋼板的實際淬火溫度有關。因此要改善鋼板性能水平,必須保證淬火生產設備的正常化和熱處理工藝的有效實施,強化淬火的有效性。
3 效果
在г85鋼板淬火前,加強設備檢修和維護,確保了鋼板淬火的正常化;在淬火過程中,加強現場監控,確保了工藝的有效實施。為比對分析,對表2所對應的性能不合的鋼板進行再次熱處理,在淬火鋼板上加取試樣進行表面硬度HRC檢測,結果見表4。
將表4和表3進行對比可以看出,表4所對應的淬火鋼板表面HRC值較高,且較均勻,說明鋼板淬火效果較好。鋼板經過回火處理后,性能全部合格。表2對應鋼板經過再次熱處理后的具體性能見表5。
由表5可知,前面所提出的解決措施是合理可行,因此在后來的г85熱處理生產過程中繼續加以推廣應用,提高了鋼板淬火效果,改善了鋼板淬火均勻性,鋼板經回火處理后,產品性能得到明顯改善,一次性熱處理(淬火+回火)性能得到很大改善,達到100%。г85鋼板的實物性能水平如表6所列。
4 結語
為了改善軍工用鋼板г85的綜合質量水平,增強產品性能穩定性,從而提高性能合格率,應注意以下三點:
4.1 在鋼板淬火前,檢查常化爐生產狀況是否正常,有無燒嘴堵塞現象,以保證鋼板加熱溫度的均勻性;
4.2 保證淬火機淬火過程正常化,減少(或避免)淬火“軟點”的出現。淬水管噴水孔無堵塞,同時一次淬火完畢,噴水孔內應不再有水流出(或在下一塊鋼板到來之前噴水孔內水已流盡);保持淬火用水具有足夠的水壓。
4.3 熱處理(淬火+回火)工藝的有效實施。
參考文獻:
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