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浸出試驗工藝條件對制備低磷鐵精礦品位的影響

2010-01-22 07:00:26張曉剛張桂芳張宗華陳曉鳴
中國礦業 2010年4期

張曉剛,張桂芳,張宗華,陳曉鳴

(1.昆明理工大學國土與資源工程學院,云南 昆明 650093;2.昆明理工大學應用技術學院,云南 昆明 650093)

目前,我國還有占總儲量14.86%的高磷鐵礦石沒有開發利用。所以,研究高磷鐵礦石降磷的工藝,對保障我國鋼鐵工業原料的供應具有十分重要的意義。近年來,國內外針對不同的礦石性質,進行了較為深入的鐵礦石脫磷工藝研究。主要工藝有:反浮選、選擇性聚團分選、酸浸、高梯度磁選、氯化焙燒-酸浸、微生物脫磷等。本研究所用云南某高磷赤褐鐵礦,磷品位大于1%,磷主要以類質同象形式存在,少量以膠磷礦形式存在。該類礦石的選別難度較大,一直是選礦界的難題之一。該礦經過還原焙燒-磁選后,鐵精礦鐵品位為56.06%,鐵回收率87.81%,磷品位1.26%。為了提高鐵的品位,降低磷的品位,本研究的工藝關鍵是磷的浸出,同時要保證鐵的回收率。本文以還原焙燒磁選所富集的鐵精礦為原料,研究了不同浸出試驗條件對該礦進行降磷的影響。

1 研究方法

1.1 試樣性質

試樣是云南某高磷赤褐鐵礦,試樣光譜分析見表1,試樣化學成分分析見表2,試樣鐵物相分析見表3。

表1 試樣光譜分析結果/%

表2 試樣化學成分分析結果

表3 試樣鐵物相分析結果/%

從表1、表2及表3可以看出,該礦中鐵主要以赤褐鐵礦形式存在,占總鐵的98.56%。有害元素硫、砷的含量較低,對該礦石影響不大。經化學分析,礦石磷超標嚴重。

經過礦石賦存狀態研究,礦石中的鐵主要以褐鐵礦形式產出。脈石礦物主要為石英,另有少量的長石、絹云母和高嶺石等。石英和長石容易從褐鐵礦中選別出。經電子探針成分分析,褐鐵礦中主要含MnO、SiO2和P2O5等雜質。礦石中的磷含量為0.88%,其中85.9%的磷以類質同象的形式分布于褐鐵礦中,這部分磷不能用機械選礦的方法和褐鐵礦分離。另有14.1%的磷以膠磷礦形式產出,但膠磷礦也是以浸染狀或極細的機械混入物的形式分布于褐鐵礦中,這部分磷也難用機械選礦的方法和褐鐵礦分離。

1.2 試驗方案

采用還原焙燒磁選的方法得出56.06%的鐵精礦后,根據鐵礦的性質,以及磷的賦存狀態,采用浸出降磷試驗工藝方案,分別進行了硫酸、鹽酸的浸出試驗。對最佳浸出酸進行了酸濃度、浸出溫度、液固比、浸出時間等因素的試驗研究。

2 研究結果與討論

2.1 浸出酸的種類試驗

浸出酸有硫酸、鹽酸,試驗結果見圖1與圖2。此試驗浸出溫度為常溫狀態,浸出時間為10min,浸出液固比為2∶1。

圖1 鹽酸浸出試驗結果

圖2 硫酸浸出試驗結果

試驗結果表明,經過酸浸處理后,鐵的品位明顯提高,磷的品位明顯降低。鹽酸浸出精礦中磷的品位有所降低,但仍然較高,都在0.4%以上。酸濃度相同的條件下,硫酸浸出的磷品位明顯低于鹽酸浸出,故采用硫酸做浸出較為合適。

2.2 酸液濃度及浸出溫度的試驗

由于酸液濃度是決定浸出效果的主要因素之一,且酸液用量與浸出溫度密切相關,同時浸出溫度又影響浸出反應的進行。為了同時考察酸液濃度與浸出溫度對浸出結果的影響,進行了系統的試驗,分別進行了40℃、60℃、80℃時的酸濃度浸出試驗,試驗結果見圖3、圖4和圖5。此試驗浸出時間為10min,浸出液固比為2∶1。

圖3 40℃酸液濃度試驗結果

圖4 60℃酸液濃度試驗結果

圖5 80℃酸液濃度試驗結果

由圖3、圖4及圖5常溫狀態浸出試驗結果可以看到,精礦中磷品位隨著酸濃度的增加而逐漸降低。當浸出溫度為常溫時,硫酸濃度要到12.50%才能使精礦磷品位降到0.3%以下,消耗酸量較大;浸出溫度為80℃時,使精礦磷品位降到0.3%以下,需要酸液濃度達到10.00%,且比相同酸濃度條件下的 40℃與60℃浸出所得鐵精礦品位要低;40℃與60℃條件下,酸液濃度達到8.33%,即可使精礦磷品位降到0.3%以下。綜合比較,60℃條件下浸出所得鐵精礦指標更優。因此,本試驗最終采用浸出溫度為60℃,此時所用酸液濃度為8.33%。

2.3 液固比的試驗

浸出液固比直接影響浸出結果。為了尋找合適的浸出液固比,進行了液固比變化對浸出的影響試驗研究,試驗結果見圖6。此試驗浸出溫度60℃,硫酸濃度8.33%,浸出時間為10min。

圖6 液固比試驗結果

從圖6試驗結果可以看出,液固比較低時,對磷的浸出效果不好;當液固比達到2.5∶1時,可以有效的使磷品位降到0.231%,鐵品位提高到59.04%;當液固比增加到3∶1時,磷品位繼續降低,但鐵品位也隨之略為降低。同時,考慮到經濟因素,選定浸出液固比為2.5∶1。

2.4 浸出時間的試驗

浸出試驗除了受酸液濃度、浸出溫度、液固比影響較為顯著外,浸出時間的長短也是重要因素。為探索合適的浸出時間,進行了時間變化對浸出的影響試驗,試驗結果見圖7。此試驗浸出溫度60℃,硫酸濃度8.33%,液固比為2.5∶1。

圖7 浸出時間試驗結果

試驗結果表明,浸出磷品位皆可降到0.3%以下,浸出時間達到15min后,鐵品位都可達到58%以上,隨著時間的增加,鐵品位變化不大。同時,考慮工業生產效率,浸出時間以15min為宜。

2.5 浸出重復試驗

為了驗證本試驗所確定的浸出條件的穩定性,特進行了4組重復試驗,試驗結果見表4。

表4 浸出重復試驗結果

由重復試驗可以看出,在最佳條件下,浸出效果較好,浸出后的鐵精礦質量比較穩定,這說明取得的綜合浸出條件可靠,具有很好的可重復性。

3 結論

(1)經過浸出后,精礦中磷得到了有效的降低,鐵的品位明顯提高,選擇硫酸為浸出用酸。考慮綜合因素,選擇浸出溫度為60℃,酸液濃度為8.33%。

(2)液固比較低時,對磷的浸出效果不好;當液固比達到2.5∶1時,可以有效的使磷品位降到0.231%,鐵品位提高到59.04%。同時,考慮經

濟因素,選定浸出液固比為2.5∶1。

(3)浸出時間達到15min后,鐵品位都可達到58%以上,隨著時間的增加,鐵品位變化不大。同時,考慮工業生產效率,浸出時間以15min為宜。

(4)在所確定的條件下,浸出后的鐵精礦質量比較穩定,具有很好的可重復性。精礦鐵品位達到59.35%,磷品位降到0.222%,鐵回收率達到73.16%。

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