付 芩
(江漢大學機電與建筑學院,湖北 武漢 430056)
案例一
某客戶一臺磨床已調試完畢交付使用10余天后,客戶報告出現下列現象:NC控制器、顯示器、I/O板、R型伺服驅動器全部被燒壞。筆者到現場后調查發現: (1)控制柜內DC24V電源完好; (2)上電后,伺服驅動器只有充電電容器紅燈亮,而LCD7段碼不亮,故判斷伺服驅動器損壞。交換伺服驅動器部件后被證實; (3)控制柜內砂輪電機回路,空開和正反轉接觸器被燒壞; (4)電柜內所有的地線接在一小螺絲上,總地線接在車間三相四線的零線上。
判斷:在砂輪電機回路曾經發生過短路。在砂輪電機回路中,從相線流經零線的短路電流流經直流回路,故所有DC24V用電器被燒毀。
處理方式:要求客戶將控制柜的總地線從車間電源的零線卸下,按標準接到車間地線網上。此事故提醒專業人員地線絕對不能接到零線上。
案例二
某客戶機床配用E60CNC系統,該機床在出廠時已調試完畢,在終端客戶工廠重新安裝機床時發生F098電纜被燒(上電10余min出現花屏,但尚可使用)。對第一例被燒毀的控制器進行檢查,F098電纜已經完全燒毀;顯卡HR711正常可用;顯示器燒壞。檢查發現: (1)F098電纜已經燒軟,邊線變黑;(2) 上電后可正常顯示 (客戶報告)10余min后出現花屏。現場觀察:(1)無專用接地排,所有部件框架地線(FG) 全部以接在柜體的形式接地;(2) NC控制器的框架地線接到接線端上,后接到總地線上,地線線截面積約5mm2;(3)有一日光燈地線接在地線端子上。
處理要求:(1) 使用專用接地排;(2) 將接地總線線截面積按要求增大為14mm2;(3) 去掉日光燈的地線。操作人員只去掉了日光燈的地線,系統便能正常工作。可見強電系統地線不能與弱電系統地線混接,特別是日光燈等電感型負載。
案例三
在對某C70CNC系統進行調試時,出現#2236報警。報警內容是X軸電源再生模塊的參數設置不正確。但經檢查,其實際參數設置無誤。#2236參數設置的原則是:只在與電源再生模塊連接的最后一軸上設定相關參數。其他各軸不設置該參數,均取默認值。再仔細檢查硬件連接時,發現伺服驅動器與電源再生模塊的連接錯誤。電源再生模塊的CN4口應該與最后一伺服軸(或主軸) 的CN4口相連。出現故障時電源再生模塊的CN4口連在了第一軸上,所以無論怎樣設置參數都報警#2236錯誤。正確連接后該報警消除。
案例四
以下是幾例不常見的急停報警。
1.停報警“CVIN”
其報警內容是:電源再生模塊的“急停功能”起作用,系統一般很少出現這一報警。三菱的CV型電源再生模塊有急停接點,是否使用此功能由電源再生模塊正面的旋鈕確定,將此接點接至急停開關常閉點,故障消除。
2.急停“PARA”
在調試某一磨床系統時出現這一報警,一般出現這一報警是參數#1155、#1156設定不當,應將參數#1155、#1156設定為“100”。但做了如上設置后,“急停”仍未解除。如果極限開關和原點開關的器件地址號設置不當也會出現這一報警。檢查參數#1226 BIT5=1,繼續檢查參數#2073、#2074、#2075,發現該磨床有一旋轉軸,沒有正負極限開關,所以其參數#2074、#2075正負極限參數被設置為“0”,這樣的設置被系統認為正負極限開關地址號相同,是錯誤設置,故產生報警。修改參數#2074、#2075后,報警解除。
3.急停報警“LINE”
說明書未明確說明這類報警的解決辦法,但屬于連接方面的問題,在調試某加工中心時出現這一報警,經檢查是在系統連接時,伺服軸的連接未按順序排列,其終端插頭插錯了位置,后將終端插頭插在最后一伺服軸上,故障消除。解決這類報警的辦法:(1)重新插拔電纜,更換電纜交叉檢查;(2)在驅動器之間的電纜應該是R000—20芯全部焊接電纜;(3)檢查終端插頭、終端電阻位置。
案例五
很多系統開機時會出現“Z55.RI/O未連接”報警。Z55報警的一般原因是:在控制器和RI/O之間的通信出現了故障。要檢查:(1)電纜是否有脫線或虛焊,必須注意:當控制器與RI/O在同一控制柜內時可以用SH411電纜。如果控制器與RI/O不在同一控制柜內,必須使用“FUCA-R211”電纜,“FUCA-R211”電纜帶有屏蔽線,其屏蔽線必須接地(FG端子);(2) 檢查RI/O的供電是否正常,并檢查電源的容量和電壓;(3)RI/O單元硬件有故障。
但也有三菱CNC開機時,即使沒有連接遠程I/O單元,也會出現“Z55遠程I/O單元未連接”報警。“Z55報警”實際是通信中斷。所以下列情況可能會引起Z55報警。(1)當控制器與基本I/O間的通信電纜CF10插頭松動或電纜故障時;(2)當主電機回路絕緣不良時,這是電機的接地線和R211的屏蔽線共地引起的故障;(3) 在較長距離連接時使用了SH411電纜,由于其沒有屏蔽線接地出現Z55報警,而且報警是隨機的,沒有規律;(4) 上電順序錯誤;(5)在C70CNC未使用雙信號通信模式,應將參數#21102的BIT2設置為“1”,該參數的含義是“不執行RIO通信中斷報警”。
案例六
調試C70CNC時出現下列現象:走MDI時,X軸沒有走到程序指定位置。程序指令是:G90G0X-700,但在顯示屏上觀察,X-650就停止了,而且其數值還會隨機變化。
觀察坐標值畫面,發現系統是以G54坐標系為基準而不是以機床基本坐標系運動的。而顯示屏上顯示的數值是機床基本坐標系的數據。但G54坐標系沒有設定偏置值,即G54坐標系與機床基本坐標系等價,而在調試中觀察到G54的偏置值總在變化。
三菱CNC系統中有“ABSN”功能,即“手動絕對值”功能。其接口為Y728,該功能也會影響坐標系。改變該功能,即在PLC程序中使Y728=ON,運行中G54坐標值就和基本機床坐標系坐標值一樣。“手動絕對ABSN”的含義是:ABSN=ON,則手動移動量計入“絕對位置寄存器”;ABS=OFF,則手動移動量不計入“絕對位置寄存器”。手動狀態下使軸移動一段距離,NC系統并不使其計入“絕對位置寄存器”。該“絕對位置寄存器”反映的是基本機床坐標系數值。如ABS=OFF,手動移動量不計入“絕對位置寄存器”。當手動移動某一軸離開原位置一段距離后,“絕對位置寄存器”的值無變化。調試中,先用手輪移動X軸=50,在坐標值畫面可觀察到:基本機床坐標系=0,G54坐標系=50,當前坐標系=0,基本坐標系并沒有計入“手輪移動的值”,但移動值被計入“G54坐標系”。在MDI下走程序G90G0X-700,行走完畢后,顯示值:基本機床坐標系=-650,G54坐標系=-700,當前坐標系=-650。NC系統是默認G54坐標系的,故當ABS功能=OFF時,手動移動量被計入G54坐標系,而未被計入基本坐標系,程序以G54坐標系移動。G54坐標系反映了實際值,而基本坐標系未反映實際值。當ABS功能=ON時,手動移動量被計入G54坐標系,也被計入基本坐標系,這樣G54坐標系就與基本坐標系相同,所移動的數值在兩個坐標系中就相同了。總結:(1) “絕對位置寄存器”僅表示基本機床坐標系的數值;(2)手動移動的數值被計入G54坐標系;(3) 程序默認G54坐標系;(4) 在PLC程序中應預先使ABS=ON,程序是以G54坐標系運行的。
案例七
某配用三菱M64系統的加工中心因搬遷重裝,客戶報告開機運行時X軸工作臺運行出現極大的悶響聲,而在原廠運行時一切正常。伺服電機運行出現悶響是振動的一種,其原因一般是伺服電機的運行頻率區域與機床的固有頻率區重合,形成共振而出現劇烈振動。
處理方式:建議客戶修改參數#2238。該參數的作用是設定共振頻率,如果機床的安裝比以前更緊固,則降低該參數值,反之升高。操作人員照此修改參數后,振動消除。
案例八
在調試三菱C64CNC和C70CNC時都遇到控制器CNC與觸摸屏GOT的連接問題。在三菱數控系統中C64CNC和C70 CNC都可與觸摸屏相連接,連接方式都是以太網。初次連接時觸摸屏總是顯示“COMMUNICATION ERROR”,即“通信錯誤”。經過多次連接實驗,得出以下操作要領:(1)必須首先對CNC系統進行格式化,這樣在CNC一側,其IP地址就確定了;(2)在GOT一側設定的IP地址前三位必須與CNC一側相同,第四位必須不同。經以上設置后,能夠實現CNC與GOT的通信。