薛福連
現代數控系統的可靠性越來越高,數控系統本身的故障越來越低,而大部分故障主要是由系統參數的設置、驅動單元和伺服電機的本身質量、以及強電元件和機械防護等出現問題而引起的。
設備調試和維修是數控設備故障的兩個多發階段。調試階段是對數控機床控制系統的設計、PLC編制、系統參數的設置、調整和優化階段。維修服務階段是對強電元件、伺服電機、驅動單元和機械防護的進一步考核。以下介紹數控機床調試和維修的幾個實例。
例1 一臺數控機床采用FAGOR8025控制系統,X、Z軸使用半閉環控制。運行半年后發現Z軸每次回參考點總有2~3mm的誤差,而且誤差沒有規律。調整控制系統參數及更換伺服電機后現象依然存在。經分析,估計是絲杠末端沒有備緊,備緊螺母后現象消失。由于本例沒有報警,表象是參數誤差,所以,應先從系統參數設置入手。若不是,再看伺服電機,最后,再看機械防護的問題。
例2 一臺數控加工中心YCM-V65A在運行一段時間后,CRT顯示器突然出現無顯示故障,而機床還可繼續運轉,停機后再開機又一切正常。觀察發現,設備運轉過程中,每當發生振動時故障就可能發生,初步判斷是元件接觸不良。當檢查顯示板時,CRT顯示突然消失,檢查發現有一晶振的兩個引腳均虛焊松動,重新焊接后,故障消除。本例亦無報警,表象是顯示器無顯示。應首先從顯示器電源線入手,其次是電源(驅動單元),若都不是,則判斷為元件接觸不良或虛焊(強電元件)。
例3 一臺數控車床出現X向進給正常,Z向進給出現振動、噪聲大和精度差,采用手動和手搖脈沖進給時也如此。觀察各驅動板指示燈亮度及其變化基本正常,疑是Z軸步進電機及其引線開路或Z軸機械故障。遂將Z軸電機引線換到X軸電機上,X軸電機運行正常,說明Z軸電機引線正常。又將X軸電機引線換到Z軸電機上,故障依舊。可以斷定是Z軸電機故障或Z軸機械故障。測量電機引線,發現一相開路。修復步進電機,故障排除。本例無報警,Z向進給振動大,應先從步進電機引線和步進電機(驅動單元)入手,最后再查機械防護的問題。
例4 一臺加工中心TH6240,采用FAGOR8055控制系統。在調試中C軸精度有很大偏差。機械精度經過檢查沒有發現問題。經過FAGOR技術人員的調試,發現直線軸與旋轉軸伺服參數的計算有很大區別,重新計算伺服參數后,C軸回參考點,運行精度一切正常。本例是參數設置中的計算方式出了問題。
例5 一臺FANUC9系統的立式銑床在自動加工某一曲線零件時出現爬行現象,表面粗糙度極差。在運行測試程序時,直線和圓弧插補皆無爬行,由此確定原因在編程方面。對加工程序檢查后發現該曲線由很多小段圓弧組成,而編程時又使用了正確定位外檢查G61指令之故。將程序中的G61取消,改用G64后,爬行現象消除。爬行現象應從指令操作方式(參數設置)與導軌不平(機械防護)兩方面著手。本例中,立銑爬行沒有共性,故先排除導軌不平,確定為指令操作方式的問題。由本例,可看出爬行問題宜先從判斷機械防護方面入手。
例6 一臺數控機床采用SIEMENS810T系統,機床在工作中PLC程序突然消失,經過檢查發現保存系統電池已經沒電。更換電池,將PLC傳到系統后,機床可以正常運行。由于SIEMENS810T系統沒有電池方面的報警信息,因此SIEMENS810T系統在用戶中廣泛存在這種故障。本例中,PLC程序突然消失,很明顯應先從電池及電池引線入手,若不是,再從強電元件上查找。
對于數控機床的調試和維修,重要的是吃透控制系統的PLC梯形圖和系統參數的設置。出現問題后,應首先判斷是強電問題還是系統問題,是系統參數問題還是PLC梯形圖問題。要善于利用系統自身的報警信息和診斷畫面。只要遵從以上原則,一般的數控故障都可以及時排除。
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2 李士軍.機械維護修理與安裝[M].北京:化學工業出版社,2004
3 陳冠國.機械設備維修[M].北京:機械工業出版社,2002
4 蘇杭.機械設備狀態監測與故障診斷[M].北京:機械工業出版社,2000