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DF5.5/3-250天然氣壓縮機(jī)磨損故障原因

2010-04-15 00:45:40侯全兵張可紅
設(shè)備管理與維修 2010年6期
關(guān)鍵詞:裂紋

侯全兵 梅 利 張可紅

一、故障現(xiàn)象

三臺(tái)1200m3/h的大排量國(guó)產(chǎn)往復(fù)式壓縮天然氣壓縮機(jī),于2008年4月開始試運(yùn)行。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行300h換潤(rùn)滑油時(shí),發(fā)現(xiàn)二三級(jí)活塞桿有拉傷現(xiàn)象,運(yùn)行至2058h,二、三級(jí)活塞桿嚴(yán)重拉傷,耗油量增加,隨即更換活塞桿。當(dāng)運(yùn)行至4411h時(shí),更換后的活塞桿又再次拉傷,且伴隨排量下降,撞擊聲增大,各級(jí)溫度異常。與廠家聯(lián)系后,拆檢機(jī)組。當(dāng)打開一級(jí)進(jìn)氣閥時(shí),發(fā)現(xiàn)里面有許多直徑10mm左右的黑色顆粒,經(jīng)過分析,確認(rèn)是活塞環(huán)斷裂的殘?jiān)?,隨后對(duì)整機(jī)進(jìn)行拆檢。

一級(jí)活塞環(huán)開口處碎裂,碎裂后的活塞環(huán)顆粒通過一級(jí)平衡腔回到了一級(jí)進(jìn)氣閥處。碎裂的四級(jí)活塞環(huán)在氣缸里磨碎后與潤(rùn)滑油混合,變成黏稠的糊狀物緊貼于各部件表面。一級(jí)活塞環(huán)槽發(fā)生軸向磨損,兩槽之間的凸臺(tái)已不存在。

一級(jí)氣缸內(nèi)表面附著一層黏稠的糊狀物,應(yīng)是活塞環(huán)磨碎后的粉末與潤(rùn)滑油、金屬粉末的混合物。氣缸直徑比標(biāo)準(zhǔn)直徑大5mm左右。在氣缸進(jìn)氣側(cè)有深深的凹坑,坑深大約3mm。

四級(jí)活塞隔環(huán)嚴(yán)重磨損,四級(jí)活塞為組合式,由襯套和隔環(huán)組成。除第八、第九道隔環(huán)輕微磨損外,其他每個(gè)隔環(huán)都有不同程度的磨損,最嚴(yán)重的是第二道隔環(huán),磨損量2.5mm,其中的活塞環(huán)已經(jīng)碎裂。

機(jī)組連桿大瓦為二層瓦,外層為10號(hào)鋼板,內(nèi)層為巴氏合金。拆下后發(fā)現(xiàn)大瓦內(nèi)表面的巴氏合金已大面積脫落。一四級(jí)連桿小瓦與十字頭銷子燒結(jié)抱死,并在上端出現(xiàn)一裂紋。檢查小頭襯套內(nèi)表面只存在局部擦亮和色變痕跡,無嚴(yán)重擦傷和磨損現(xiàn)象。

一四級(jí)同一活塞桿,二三級(jí)同一活塞桿,運(yùn)行期間活塞桿多次拉傷,拆檢下來看,不但圓周方向拉傷,還存在表面脫皮現(xiàn)象。

二、故障原因分析

1.活塞桿多次拉傷的原因

活塞桿材料為40Cr鋼,按照廠家提供的使用說明書,該機(jī)組的兩根活塞桿采用表面熱處理為高頻淬火,根據(jù)正常熱處理工藝,高頻淬火后的零件表面硬度可達(dá)55HRC以上,活塞桿工作段若與銅質(zhì)的刮油環(huán)相配合,活塞桿是不應(yīng)該被刮油環(huán)拉毛,出現(xiàn)拉傷現(xiàn)象。拆檢過程中,根據(jù)活塞桿的表面顏色與脫皮現(xiàn)象,可以判斷,該機(jī)組活塞桿不是采用的高頻淬火,而是表面鍍硬鉻。鍍鉻處理的不合格造成活塞桿的多次拉毛與表皮脫落現(xiàn)象。

2.活塞環(huán)槽軸向磨損原因

通常情況下,活塞的使用壽命取決于活塞環(huán)槽的磨損量,特別是第一道環(huán)槽的磨損量。在活塞上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中,活塞環(huán)不斷地撞擊活塞環(huán)槽,引起環(huán)槽平面的磨損。鋁合金的機(jī)械強(qiáng)度隨著溫度的升高而急劇降低,所以鋁活塞環(huán)槽磨損量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鑄鐵活塞或鋼活塞。

機(jī)組一級(jí)活塞采用鋁質(zhì)活塞,一級(jí)活塞環(huán)采用PTFE材料,兩種材料匹配性不好,設(shè)計(jì)時(shí)膨脹量沒有計(jì)算好,造成運(yùn)行過程中活塞環(huán)與活塞環(huán)槽側(cè)的軸向間隙增大,活塞環(huán)在槽中相對(duì)運(yùn)動(dòng),往復(fù)、徑向、回轉(zhuǎn)、扭曲。隨著溫度的升高,活塞頭和活塞環(huán)槽發(fā)生變形,活塞材料性能下降,環(huán)與環(huán)槽之間的油膜被破壞,加速了環(huán)槽的磨損。環(huán)槽的磨損使其與活塞環(huán)的配合間隙增大,活塞環(huán)的密封性也隨著下降,會(huì)產(chǎn)生漏氣,壓力降低。高壓氣體將活塞環(huán)壓向氣缸壁,致使活塞環(huán)折斷?;钊h(huán)槽的磨損使活塞環(huán)槽截面形狀由矩形變?yōu)樘菪位虺霈F(xiàn)磨臺(tái),直至將環(huán)槽凸臺(tái)磨完。同樣的道理,四級(jí)活塞、活塞環(huán)的磨損以第一第二道活塞環(huán)槽為重為快。

3.連桿瓦損壞原因

(1)合金疲勞。軸瓦在工作過程中承受著油膜壓力、摩擦、彎曲、振動(dòng)等交變載荷,軸瓦耐磨合金容易疲勞,經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行將會(huì)產(chǎn)生微裂紋,并以由慢到快的速度沿著最大切應(yīng)力方向由表面向內(nèi)部擴(kuò)展,機(jī)油滲入裂紋中后對(duì)裂紋產(chǎn)生較大的交變擠壓作用,加速了裂紋的擴(kuò)展,逐漸發(fā)展呈“網(wǎng)狀龜裂”,當(dāng)裂紋擴(kuò)展達(dá)到巴氏合金與鋼坯的結(jié)合面并彼此相遇時(shí),巴氏合金層出現(xiàn)小塊剝落,最終導(dǎo)致了軸瓦大塊剝落。曲柄銷的形位誤差與表面精度未超標(biāo),并且安裝、備件質(zhì)量、潤(rùn)滑油均符合要求,連桿瓦失效的主要原因是合金疲勞。

(2)潤(rùn)滑不良。軸瓦與曲柄銷之間的潤(rùn)滑屬于動(dòng)壓潤(rùn)滑,在正常情況下處于完全液體摩擦狀態(tài),兩者表面被潤(rùn)滑油層完全分隔開,曲柄銷或十字頭銷依靠油膜層“托付”在連桿瓦表面上,此時(shí),軸瓦與曲柄銷或十字頭銷的摩擦阻力小,磨損小。但當(dāng)油質(zhì)變差,油壓下降時(shí),有可能破壞完全液體摩擦狀態(tài),導(dǎo)致潤(rùn)滑不良。首先,該機(jī)組啟動(dòng)過程中,油箱中的潤(rùn)滑油被加熱黏度較小,而濾清器后面油管中的潤(rùn)滑油黏度較大,造成啟機(jī)時(shí)濾清器前后壓力差較大,使濾清器瞬間崩裂,濾清器多次的瞬間崩裂,使傳動(dòng)部件各摩擦副處于干摩擦或半干摩擦狀態(tài),導(dǎo)致摩擦副一定程度的磨損。其次,活塞、活塞環(huán)、缸套嚴(yán)重磨損,大量的金屬屑、PEEK粉末聚集在油底殼內(nèi),這些雜質(zhì)進(jìn)入油中將導(dǎo)致摩擦副的磨粒磨損,摩擦副的磨損進(jìn)一步引起潤(rùn)滑油品質(zhì)下降,油品品質(zhì)變差,黏度下降。黏度下降致使供油壓力不足,這樣會(huì)引起軸瓦與曲柄銷之間的最小油膜厚度變小或油膜破裂,油膜厚度變小后可能小于半干摩擦的油膜厚度,使兩者發(fā)生半干摩擦,油膜破裂易使軸瓦表面產(chǎn)生咬粘,并由此造成的傷痕會(huì)成為巴氏合金層新的裂紋源。再者,該機(jī)組在拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn),脫落的巴氏合金粉末完全堵塞了連桿大瓦通往小瓦的油道,使得小瓦與十字頭銷子處于干摩擦狀態(tài),摩擦副的干摩擦產(chǎn)生大量的熱,使連桿小瓦(銅套)溫度急劇升高。當(dāng)達(dá)到一定得程度,小瓦就出現(xiàn)了裂紋。

(3)軸瓦制造質(zhì)量。巴氏合金層與鋼殼結(jié)合不牢固,合金層的裂紋、劃傷、氣孔、夾雜等缺陷均是應(yīng)力集中源,降低了抗疲勞強(qiáng)度,引起大頭瓦巴氏合金裂紋、脫落。

4.缸套磨損原因

(1)磨料磨損是缸套磨損的主要原因。機(jī)組一級(jí)缸套的材料采用的是HT250,這種材料的特性是強(qiáng)度高、耐磨性好,正常情況下是使用氣缸的最佳材料。但該機(jī)組出現(xiàn)了活塞、活塞環(huán)的異常磨損,磨下來的粉末(鋁合金粉末、PEEK粉末等)與潤(rùn)滑油混合,形成一種黑而粘稠的的混合物,緊緊貼合在缸套的內(nèi)壁與活塞環(huán)的外壁,在活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)的過程中,這種混合物就像磨料一樣,加速了缸套的磨損。

(2)安裝精度不夠是缸套磨損的另一原因。機(jī)組為單作用活塞式D型壓縮機(jī),活塞桿、缸套較長(zhǎng),缸體笨重,只靠一級(jí)缸體、四級(jí)缸體上的止口定位,而止口定位,對(duì)螺栓的力矩要求又相對(duì)較高,對(duì)該機(jī)組來說,機(jī)體與一級(jí)缸體的聯(lián)接螺栓因沒有操作空間,無法用力矩扳手對(duì)螺栓的力矩進(jìn)行控制,故不能保證各力矩的大小一致。也就是說,不能保證缸筒與活塞桿的同心度,這也是一級(jí)缸筒偏磨的原因之一。

(3)未安裝支撐環(huán)也是缸套磨損的原因之一。一、二級(jí)活塞上未安裝支承環(huán),只靠三、四級(jí)上的支撐環(huán)很難保證一四級(jí)、二三級(jí)缸筒的同心度。缸筒的不同心,缸筒與活塞桿的不同心,造成活塞桿的嚴(yán)重偏磨。

三、排除故障

通過對(duì)DF5.5/3-250往復(fù)式CNG壓縮機(jī)故障的原因分析,對(duì)有所有產(chǎn)生故障的因素逐一排除,最終使該機(jī)組正常運(yùn)行。

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