封建利
(陜西華山化工集團有限公司,陜西 華縣 714100)
我公司化肥廠變換工序采用全低變工藝,使用鈷、鉬系寬溫耐硫催化劑,于2000年4月投產。期間除第3爐一變催化劑在使用3個月后中毒完全失活外,其他均達到了正常使用壽命。現將催化劑使用中活性下降(甚至完全失活)的原因及采取對策總結如下。
反硫化是鈷鉬系低變催化劑的特性之一,它的活性組分——金屬硫化物在一定的條件下會發生反硫化,其反應為:

由反應式可知,反硫化實際是金屬硫化物的水解反應。在一定的溫度與汽氣比下就要求相應的H2S含量。當H2S含量低于相應的數值時,水解反應平衡向右移動,發生反硫化。該反應為吸熱反應,反應常數kp隨溫度升高呈指數增加,即對溫度的影響更敏感。
不同汽氣比、不同溫度下的最低H2S含量見表1。

表1 不同汽氣比、不同溫度下的最低H2S含量(mg/m2)
在實際生產中,一變床層溫度最高達 360~380 ℃,因而最易發生反硫化,現象為:在操作條件(入口溫度、汽氣比、負荷)不變的情況下,床層升溫明顯下降,熱點下移,變化率下降,出口CO指標上升,發展到一定程度后達到新的平衡。如操作條件繼續惡化(如入口H2S繼續下降),則繼續發展。
防止催化劑反硫化的對策如下:
(1)在實際操作中將一變進口H2S維持在200 mg/m3以上。
(2)如系統波動,H2S較長時間低于此值,且一變發生明顯反硫化現象時,可提高入口H2S到300~500 mg/m3并維持8~10 h,即可重新硫化。現象是:熱點上移,溫升明顯增加,出口CO指標下降,即催化劑活性得到恢復。
催化劑中堿金屬鹽溶于水而流失,造成催化劑活性下降;其次,水與催化劑載體發生如下化學反應:
H2O+Al2O3→Al2(OH)3
Al2O3的比表面為 200 m2,,Al2(OH)3的比表面為 10 m2,,造成活性下降。
床層進水原因及對策如下:
(1)異常情況下大量進水:如熱水塔熱水倒灌入三變爐;分離罐液位計失效導致大量水進入二變爐等。以上情況在我廠催化劑使用中均發生過。
處理辦法:將進口溫度提高到20~30 ℃,維持8~10 h即可恢復,除非頻繁發生,一般不會對活性造成大的影響。
(2)長期低于露點操作,或雖高于露點,但因水加熱器內漏,水呈霧狀噴射進入爐內。
處理措施:通過進口熱副線提高進口溫度。好處:①使水加熱器漏出的熱水盡可能汽化;②減少過分離罐氣量,降低帶水量。第4爐一變催化劑曾發生過此類情況。當時按一變入口汽氣比0.2計算,露點溫度約為162 ℃,進口操作溫度為190 ℃,高于露點28 ℃。但因二水加內漏,一變床層溫度波動特別大,溫升下降較快,最多一個班下降80 ℃,后將進口溫度從190 ℃提至205 ℃后,溫度波動很小,熱點上移至第2點,活性恢復。
導致鈷鉬催化劑中毒的物質有Cl-、SO32-等帶有多余電子對偏酸性的物質。催化劑接觸到這類物質的原因有以下幾點:
(1)低變催化劑前未裝抗毒劑,而用舊催化劑代替。
(2)熱交換器內漏,煤氣走短路進入二變。
(3)煤氣從各變換爐加蒸汽管線中進入一變或二變。
防止催化劑中毒的對策如下:
(1)嚴防煤氣走短路。
(2)除預變裝抗毒劑外,一、二、三變上層均裝入一定數量的抗毒劑。
床層溫度暴漲(超過500 ℃)而引起鉬的升華、活性組分的燒結、載體的物理化學性質改變(γ-Al2O3變為α-Al2O3)或活性組分與載體的化學作用(470 ℃以上氧化鈷和三氧化二鋁反應生成鋁酸鈷、二硫化鉬和三氧化二鋁生成鉬酸鋁,生成的物質在1 000 ℃以下都非常穩定)等引起的催化劑活性損失是無法挽回的。引起床層超溫的原因有以下幾點:
(1)硫化過程超溫或溫度長時間過高。
(2)生產中半水煤氣中氧含量高,預變超溫。
(3)停車檢修期間催化劑保護不當致使空氣進入。
因超溫造成的失活是無法再生的,唯有更換。
半水煤氣中夾帶的機油、焦油等大分子物質,水質凈化不好帶入的水垢及固體粉塵等吸附沉積在催化劑表面,形成殼層或發生積炭反應而造成微孔的堵塞與比表面積的縮小,導致活性下降。此點在預變催化劑中表現的極為明顯。一般情況是使用約半年后,阻力由0.01 MPa增加至0.05 MPa以上。而越發展阻力增加越快,最高可達0.3 MPa,并伴隨著活性明顯下降。
處理措施如下:
(1)生產中處理:提高進口溫度至230~240 ℃,入口硫化氫至500 mg/m3。運行8~20 h后,煤焦油中大于兩個碳鏈的物質在220 ℃以上汽化,可以使阻力下降,活性增加。
(2)如果效果不明顯,可停車處理:用干煤氣將催化劑溫度降至40 ℃以下(越低越好),卸出,將結塊粉碎,過篩后重新裝入投入生產。
(3)人工段增加超濾器。
新催化劑中鈷、鉬以氧化鈷和二氧化鉬的形式存在,活性很低,在使用前必須將其轉化成硫化鈷和二硫化鉬,才能起到催化作用。硫化必須控制的指標如下:
(1)硫化各個階段的時間尤其是強化期的時間,升溫期6~8 h,硫化期10~15 h,強化期8~10 h,降溫置換期4~6 h。
(2)出口硫化氫指標:H2S>108 mg/m3。硫化不徹底的現象是,在使用初期變換率低,出口一氧化碳超標或偏高;熱點不在最高層。
處理措施如下:
(1)將入口H2S提至500 mg/m3以上(越高越好,必要時減量),在保證熱點不超溫的情況下盡可能提高入口溫度運行2~3 d,邊生產邊硫化。
(2)停車重新硫化。
幾年來,經過不斷地的摸索和總結,我們在低變催化劑的 使用和保護上積累了一定的經驗,催化劑的使用壽命也越來越長。