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膨脹透平增壓機膨脹側(cè)止推瓦燒損原因分析及防范

2010-06-11 08:42:46張育林
中國設(shè)備工程 2010年9期

丁 毅 ,張育林

(1.蘭州石化公司;2.蘭州中凱工貿(mào)有限責(zé)任公司,甘肅 蘭 州 7 30060)

蘭州石化公司化肥廠是蘭州石化公司集有機、無機化工產(chǎn)品于一體的綜合性分廠。膨脹透平增壓機是合成氨裝置的關(guān)鍵設(shè)備,主要作用是為氮氣壓縮機增壓。該機由德國ATLASCOPCO公司制造,型號為ETB150NS。

2007年7~8月,B膨脹透平增壓機因打量不足進行了大修,更換了膨脹側(cè)軸承及三件軸封。2008年4月2日凌晨因突然停電造成整個化肥裝置停車。在恢復(fù)開車過程中,停電前在用的B膨脹透平增壓機(該機A、B兩臺一開一備)開啟后,膨脹側(cè)止推瓦溫度高聯(lián)鎖跳車,瞬間瓦溫高達180℃。該處瓦溫正常運行時應(yīng)為75~95℃。在檢修過程中,發(fā)現(xiàn)增壓側(cè)止推瓦完好,而膨脹側(cè)止推瓦八個瓦塊均燒損變色,平均減薄超過1mm,兩側(cè)徑向瓦也有不同程度的磨損,五處軸封石墨環(huán)均破損,需全部更換。另轉(zhuǎn)子膨脹側(cè)止推面磨損嚴重,需修復(fù)。本次檢修的備件費用高達二三十萬元,給化肥廠造成了較大的經(jīng)濟損失,為今后減少或杜絕此類事故的發(fā)生,特對膨脹透平增壓機膨脹側(cè)止推瓦燒損原因進行了探討。

一、膨脹透平增壓機結(jié)構(gòu)簡介

膨脹透平增壓機基本為筒形缸體,膨脹與增壓兩側(cè)缸體由中間軸承支架聯(lián)接。設(shè)計正常轉(zhuǎn)速為29 300r/m。膨脹側(cè)入口裝有噴嘴,以調(diào)節(jié)進氣量。膨脹側(cè)與增壓側(cè)共用一根軸,兩端各有一級葉輪,相互對排,均為閉式結(jié)構(gòu),由鋁合金制成。膨脹側(cè)有兩組軸密封,增壓側(cè)有三組軸密封,該密封外部為鉻鋼,內(nèi)部鑲有填充石墨環(huán),有非常高的安裝質(zhì)量要求(安裝間隙0.075~0.12mm)。軸封間通有密封氮氣,能有效防止油氣相互泄漏。在軸中間軸肩兩側(cè)各有一個徑向止推聯(lián)合軸承,能同時起到支撐與止推作用,其結(jié)構(gòu)見圖1。

二、膨脹透平增壓機轉(zhuǎn)子軸向推力的分析及計算

根據(jù)機組DCS控制終端及當(dāng)班巡檢記錄顯示,機組潤滑油泵出口油壓平穩(wěn)正常,回油視鏡中流量連續(xù)穩(wěn)定,首先排除了由于潤滑油系統(tǒng)出現(xiàn)故障而導(dǎo)致燒瓦的可能。根據(jù)增壓側(cè)止推瓦完好而膨脹側(cè)止推瓦磨損嚴重的事故現(xiàn)狀,初步判斷是轉(zhuǎn)子的軸向力平衡不好造成的。

由于葉輪的輪盤和輪蓋兩側(cè)所受的氣體作用力不同,相互抵消后,還會剩余部分軸向力作用于轉(zhuǎn)子,所有葉輪軸向力之向量和就是整個轉(zhuǎn)子的軸向推力。轉(zhuǎn)子的軸向推力經(jīng)平衡后,剩下的軸向推力由止推軸承來承擔(dān)。如果推力過大會影響軸承壽命,嚴重時會造成軸瓦燒損,引起轉(zhuǎn)子位移過大,造成轉(zhuǎn)子與靜止部件的嚴重碰撞。因此,根據(jù)止推瓦及軸密封的破壞狀況,有必要對膨脹透平增壓機轉(zhuǎn)子軸向推力進行驗算。

1.在正常生產(chǎn)工況下轉(zhuǎn)子軸向推力計算

(1)膨脹側(cè)轉(zhuǎn)子軸向推力計算

葉輪兩側(cè)氣體壓力分布情況見圖2。軸向推力計算公式為:

式中:D1、D2、dM——相應(yīng)部位直徑,m;

P2——葉輪進口氣體絕對壓力,Pa;

ρ1、ρ2——葉輪出口、進口氣體密度,kg/m3;

ρM——葉輪輪盤、輪蓋兩側(cè)空腔中的氣體密度,kg/m3,可取ρM=1/2(ρ1+ρ2);

u2——葉輪進口氣體圓周速度,m/s。

參數(shù)如下:入口流量Q=33 000Nm3/h,轉(zhuǎn)速n=29 300r/m,入口壓力P2=2.06MPa,入口溫度T2=157.7K,出口壓力P1=0.68MPa,出口溫度T1=97.98K,D1=108.8mm=0.1088m, D2=150mm=0.15m, dM≈dj=55.6 mm=0.0556m,ρ2=P2/ZRT2,其中Z——氣體壓縮因子,當(dāng)壓力<5.0MPa,可取Z=1;R——氣體常數(shù),R=296.7J/kg·K;代入計算得ρ2=44 kg/m3。ρ1=P1/ZRT1=22.9kg/m3,ρM=33.45kg/m3,u2=πD2n/60=230m/s。將上述數(shù)值代入式(1),得F膨=13 135.2N。

(2)增壓側(cè)轉(zhuǎn)子軸向推力計算

葉輪兩側(cè)氣體壓力分布情況見圖3。軸向推力計算公式為:

式中:D1、D2、dM、dj——相應(yīng)部位直徑,m;

P1、P2——葉輪進、出口氣體絕對壓力,Pa;

ρ1、ρ2——葉輪進、出口氣體密度,kg/m3;

ρM——葉輪輪盤、輪蓋兩側(cè)空腔中的氣體密度,kg/m3,可取ρM=1/2(ρ1+ρ2);

u2——葉輪出口氣體圓周速度,m/s;

G——氣體質(zhì)量流量,kg/s;

C1Z——葉輪進口氣體絕對速度,m/s。

參數(shù)如下:入口流量Q1=33 200Nm3/h,轉(zhuǎn)速n=29 300r/m,入口壓力P1=3.413MPa,入口溫度T1=313K,出口壓力P2=4.778MPa,出口溫度T2=353.6K,D1=103.8mm=0.103 8m,D2=180mm=0.18m,dM≈dj=69.3 mm=0.069 3m,ρ1=P1/ZRT1=36.75 kg/m3, ρ2=P2/ZRT2=45.54 kg/m3, ρM=1/2(ρ1+ρ2)=41.15kg/m3,u2=πD2n/60=276m/s,G=Q1×ρ1=11.54 kg/s,C1Z=Q1/S,由S=1/4π(D12-DM2),得C1Z=66.78m/s。將上述數(shù)值代入式 (2),得F增=4 230N。

(3)整個轉(zhuǎn)子軸向推力計算

轉(zhuǎn)子軸向推力分布見圖4。

整個轉(zhuǎn)子軸向推力為兩側(cè)推力的向量和:F=F膨-F增=8 905.2N。由此可知,在正常生產(chǎn)工況下轉(zhuǎn)子所受的軸向推力為8 905.2N。有資料記載,轉(zhuǎn)子上應(yīng)保留10 000N的軸向力,否則將引起轉(zhuǎn)子軸向竄動。該值基本接近10 000N,而且根據(jù)A膨脹透平增壓機良好的運行狀況,可知膨脹透平增壓機在正常生產(chǎn)工況下的軸向推力符合要求。

2.在開停車等非正常狀況下轉(zhuǎn)子軸向推力計算

在2007年7~8月對膨脹透平增壓機的檢修中,由于備件原因,膨脹側(cè)徑向瓦實際安裝間隙為0.20mm,而要求安裝間隙為0.14~0.16mm。在開車過程中,由于未按試運轉(zhuǎn)要求進行操作,膨脹機軸振動值一度超標(biāo)以致聯(lián)鎖跳車。這些都會對軸密封造成損害,導(dǎo)致軸密封間隙增大,據(jù)測量,這批更換下來的軸密封平均間隙為0.60mm,比要求間隙增大5~8倍。在這種情況下,轉(zhuǎn)子的軸向推力肯定會有變化。以下對變化后的軸向力進行計算。

(1)膨脹側(cè)轉(zhuǎn)子軸向推力計算

葉輪兩側(cè)氣體壓力分布情況見圖2。輪盤側(cè)氣體壓力變?yōu)镻2'。軸向推力計算公式為:

式中:P2'——葉輪輪盤側(cè)氣體壓力。其他參數(shù)意義同式(1)。

參數(shù)如下:入口流量Q=17 500Nm3/h,轉(zhuǎn)速n=26 200r/m,入口壓力P2=1.13MPa,入口溫度T2=163.3K,出口壓力P1=0.606MPa,出口溫度T1=101.76K,因輪盤側(cè)空腔中氣體速度呈線性增加,那么可假設(shè)氣體壓力呈線性降低,因此可取P2’=1/2,P2=0.565MPa。ρ1=P1/ZRT1=20.07kg/m3,ρ2=P2/ZRT2=23.32 kg/m3,ρM=1/2(ρ1+ρ2)=21.7 kg/m3,u2=πD2n/60=205.67 m/s,將上述數(shù)值代入式 (3),得F膨'=-2 337N。

(2)增壓側(cè)轉(zhuǎn)子軸向推力計算

葉輪兩側(cè)氣體壓力分布情況見圖3,輪盤側(cè)氣體壓力變?yōu)镻2'。軸向推力計算公式為:

式中:P2'——為葉輪輪盤側(cè)氣體壓力。其他參數(shù)意義同式(2)。

參數(shù)如下:入口流量Q1=17 700Nm3/h,轉(zhuǎn)速n=26 200 r/m,入口壓力P1=3.033MPa,入口溫度T1=313K,出口壓力P2=4.107MPa,出口溫度T2=351.9K,P2'=1/2 P2=2.054 MPa。ρ1=P1/ZRT1=32.66 kg/m3, ρ2=P2/ZRT2=39.34 kg/m3, ρM=1/2(ρ1+ρ2)=36 kg/m3,u2=πD2n/60=246.8 m/s,G=Q1×ρ1=6.15 kg/s,C1Z=Q1/S,由S=1/4π(D12-DM2),得C1Z=40.1 m/s。將上述數(shù)值代入式(4),得F增'=-45 317N。

(3)整個轉(zhuǎn)子軸向推力計算

轉(zhuǎn)子軸向推力分布見圖4,F(xiàn)'=F膨'-F增'=42 980N,該值遠大于10 000N。由此,機動處和化肥廠機動科以及維修保運單位技術(shù)人員得出一致結(jié)論:由于軸密封間隙超標(biāo),使得泄漏量增大,造成軸向推力增加。加之突然停電時系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,進一步加劇了軸向力的不平衡,最終造成轉(zhuǎn)子軸向竄動,止推瓦燒損,軸密封破壞。

通過膨脹透平增壓機轉(zhuǎn)子在兩種工況下軸向推力計算結(jié)果可以看出,在正常穩(wěn)定運行工況下,止推軸承所受推力較小,而在軸封間隙增大且開、停車過程中軸承所受推力非常大。

三、減少事故的措施及效果

①嚴格把好備件質(zhì)量關(guān),不用不符合要求的備件。②對檢修人員進行培訓(xùn),提高檢修和安裝的水平;嚴把質(zhì)量關(guān),嚴格按安裝標(biāo)準(zhǔn)進行檢測,精度一定要達到要求。③嚴格按操作規(guī)程操作,特別是在檢修完試車時,嚴格按以下步驟執(zhí)行:關(guān)閉主切斷閥,噴嘴全開。稍開主切斷閥使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)起來,把轉(zhuǎn)速控制在最小,維持幾分鐘,然后關(guān)閉主切斷閥使其停轉(zhuǎn)。重復(fù)這個操作,轉(zhuǎn)速提高一些。運轉(zhuǎn)5min后使其停轉(zhuǎn)。這樣,原先加熱過的石墨密封得以降溫。5min后再試一下透平。逐漸提高轉(zhuǎn)速,5~10min后使轉(zhuǎn)速達到操作時的轉(zhuǎn)速,然后透平才可以加載。④為潤滑油泵P3467B配接事故電源。

由于采取了上述措施,在排除此次故障后1年多時間里,膨脹透平增壓機運轉(zhuǎn)正常,沒有再發(fā)生同樣的問題。

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