姜 浩 ,姜玉生,曹慶仁
(煙臺技術學院,山東 煙 臺 2 65500)
螺紋磨床是精密加工設備,主要用來磨削圓柱形及圓錐形的塞規和環規、精密絲杠及蝸桿、小模數滾刀及螺紋銑刀的鏟磨、磨滾壓多線砂輪的滾輪、圓螺紋疏刀等。該設備在保養維護和操作使用上都有較高的要求。
煙臺技術學院有臺螺紋磨床,其砂輪架主軸高精度動壓滑動軸承曾修復過,多年來使用效果較理想。但2007年該機床在搬運和安裝過程中出現問題,工件齒形產生誤差,磨削后的工件螺紋面產生波紋,砂輪主軸回轉精度降低,砂輪架振動加大,最后使整體薄壁彈性變形式高精度動壓滑動軸承“抱軸”,致使磨削時質量難以保證。采取的具體維修工藝過程如下。
砂輪架部分是該機床的重要部分,其幾何精度和傳動精度要求很高。主軸和前后兩個滑動軸承是高精度配合,其配合間隙常態為0.004~0.008mm,后軸承可略大。用涂色法檢查回轉內孔和錐體三個凸出部分的均勻著色率應大于80%接觸面,裝配后軸承的徑向跳動允許誤差為0.002mm,軸向竄動為0.001 5mm。“抱軸”問題出現后,主軸與滑動軸承接觸面已出現多處磨損,有劃痕或拉毛,局部變色,經檢驗主軸的徑向跳動和錐面跳動已超差0.01mm,滑動軸承內三段圓弧接觸面也損壞,接觸率很小,根據損壞實際情況采用如下修復工藝。
1.主軸材料38CrMoAlA,其中兩個圓錐部和兩個滑動軸承軸頸部分進行氮化處理,處理層厚度0.3mm,硬度HV900。為使高精磨削達到技術要求,先手工修刮兩端中心孔使接觸率達到85%以上,然后在高精磨床上先找正兩圓錐部,最主要的是找正軸徑φ40mm(滾動軸承的軸頸,該處未損壞)的外圓處,使兩處φ60mm的外圓以最小的磨削量超精磨削至φ59.95mm,然后再分別磨削兩端圓錐部,達到技術要求。由于外圓磨削量為0.02~0.03mm,故對各處表面的熱處理硬度影響很小。
2.對于兩個滑動軸承,由于曾經修復過,再加上此次磨損較重和砂輪主軸因磨損修復尺寸變小,考慮到徑向收縮后在軸向刻度螺母的作用下移動,使它們相對于主軸的位置發生變化,故在外錐面三個凸出的圓弧面上鍍硬鉻,在直徑方向鍍上0.15mm。然后在外圓磨床上精磨外錐面,與襯套內錐面的接觸面積應均勻大于80%(允許大端多些)。

圖1
先設計制作一個鑄鐵研磨棒(材料HT150),外徑尺寸大于主軸直徑實際尺寸0.008~0.015mm(開始用鑄鐵研磨棒可以提高研磨效率)。再分別制造巴氏合金研磨棒3件,用方松木作澆注模型見圖1,先用與內孔φ65mm,長100mm相同尺寸的45鋼棒燒至暗紅色將松木燙至炭化,炭化層厚度約3~5mm。裝配時用兩個木型對稱裝配,各用4個M8×130mm的外六方螺釘緊固,中間放置研磨棒芯軸,先用氧乙炔氣燃均勻加熱整個芯軸300℃左右,此時外部顏色沒變,然后迅速和兩個木型裝配一體,等澆鑄時,芯軸體的溫度基本和巴氏合金的熔點240℃接近,這樣有利于鑄造的質量。澆鑄時先使一端垂直向上,固定后,用專門制作的45鋼器皿把材料為ZChSnSb11-6的巴氏合金錠,計算量略多放入其中,用氧乙炔氣燃均勻加熱至完全溶化后,雙手緩慢以較均勻的流量把巴氏合金倒入木型中,待固化后,稍等片刻,再使另一端向上,固定后,按上述方法澆鑄,完全冷卻后,進行機械加工。
巴氏合金研磨棒外徑尺寸要求大于主軸實際尺寸0.005~0.010mm。這兩種研磨棒在車削加工時除必須的機加工外,還要求在外圓上車寬2mm、深1mm、螺距20mm的螺旋槽,外圓留磨削量0.3mm。這兩種研磨棒,先手工研磨中心孔接觸率達85%以上,鑄鐵研磨棒直接在外圓磨M1432A上經過粗磨—精磨—高精磨,加工到尺寸要求。表面粗糙度達0.08,圓柱度小于0.003mm/全長。而巴氏合金研磨棒普通磨削完成后應留高精磨削量0.08~0.10mm,在MG1420機床上頂夾找正后,先以0.01~0.005mm的進給量精密磨削,最后以小于0.002 5mm的進給量超精磨削數次,要求達到表面粗糙度小于0.04,圓柱度小于0.002mm/全長。
研磨要求在潔凈的房間中進行,盡量減少影響因素,絕不能有灰塵進入,環境溫度控制在20±3℃。使靠近砂輪的滑動軸承孔垂直向下,計算出刻度螺母轉動單位刻度時,在徑向的變化量,要用專用扳手松緊,不許敲擊,先分別松開,放入鑄鐵研磨棒,緊螺母,使研磨棒受力稍大些,記住刻度值,拿出研磨棒,松螺母使徑向間隙放大到0.03~0.05mm。在研磨棒的外表面涂上加適量煤油的研磨膏,把研磨棒放置孔內,輕輕轉動研磨棒使研磨砂均勻分布在研磨棒外表面,逐漸收緊研磨孔,使研磨棒與主軸轉向相同,緩慢上下移動,距離在30~40mm,受力均勻自然,按前后左右四個位置交替站立研磨,可以減少孔的橢圓度或錐度誤差。由于鑄鐵硬度大于被研磨的材料硬度,表面磨損很輕,依次用成分為Al2O3,規格為M10~M7的研磨膏分別研磨,這樣就可以把滑動軸承內表面全部研磨起,但粗糙度還達不到要求。
按上述方法,再用巴氏合金研磨棒兩支依次用成分為Cr2O3規格為M6~M4的研磨膏精研磨,此時研磨用力要再小些,用最后一支巴氏合金研磨棒和Cr2O3的M3~M1的研磨膏超精研磨,最后用絲綢對內孔拋光。修刮軸承擋圈與主軸軸肩接觸的端面,刮研要求點小均勻,刮研點數應在20點/25mm×25mm以上。
先認真清洗砂輪架各個部分,特別是兩個滑動軸承,一定要清除剩余的研磨粉。裝配各部分,主軸與滑動軸承內孔的配合間隙近砂輪一端為0.008~0.012mm,另一端間隙可略大,檢查軸向推力在30kg左右。先用一根皮帶試車,松緊以中間加10kg力向下變化拇指寬度為佳,主軸轉速先用1 900r/min試車,皮帶輪須靜平衡,驅動砂輪架的電動機需經仔細的動平衡,其振幅在0.002mm內。試車用90%的優質煤油加10%的錠子油做潤滑劑加入油池,要嚴格過濾。在縱向和橫向分別找水平,在0.02mm/1 000mm內。先試運行1h,溫升低于20℃,再試車3h,溫升無明顯變化。再分別收緊前后軸承,使用彈簧秤拉力在20kg左右,前軸承讀數0.005mm,后軸承讀數0.007mm。改用兩根皮帶,試車0.5h,聲音無異常,溫度變化正常,再裝上經靜平衡的帶法蘭的砂輪,試車至1h,溫升在20℃內,再運行3h,溫度無明顯變化,停車后在熱態下測定前軸承間隙0.004mm,后軸承間隙0.006mm,主軸的徑向跳動0.002mm,軸向跳動0.001 5mm,符合技術要求。以后再分別試驗另外三種轉速1 430r/min、1 670r/min、2 145r/min都符合技術要求。經過近1年的工作,所磨削工件都符合質量要求,較好地完成了高精度的砂輪架部分的修復任務。