田新民,李 穎
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏 銀川 750006)
近年來,油田為適應大規模開發的需要,多采用大排量高揚程的柱塞泵進行注水。在回注油田開采的污水時,由于這些污水溫度高,水質差,造成柱塞泵的進液閥、排液閥與注清潔的新鮮水相比,壽命明顯降低。由于修泵需要停泵,影響正常生產,且造成勞動強度和生產成本的增加。
1.柱塞式注水泵泵頭結構
中國石油長慶油田分公司第三采油廠有柱塞式結構的注水泵150余臺,其動力端的結構如圖1所示。

圖1 柱塞式注水泵動力端結構圖
該類型結構的閥,在實際使用中,當泵注水壓力在15MPa時注污水,排液閥的平均壽命只有700h左右。在注高壓和高溫的污水時,排液閥使用壽命更短。而同樣結構的進液閥使用壽命卻較長,排液閥的壽命一般只有進液閥壽命的1/3左右。
2.柱塞式注水泵進、排液閥工作原理
進液閥和排液閥結構一樣,其工作原理是:柱塞向前運動時,壓縮泵頭內的液體,進液閥關閉,排液閥的上閥體被推開,高壓液體沿著上閥體密封面和閥座上密封面直接形成的流道,其壓力必須克服排液閥上閥體上部的壓力形成的作用力,因此排液閥流過的液體壓力高。柱塞向后運動,泵頭內壓力下降,排液閥關閉,進液閥上閥體克服外部進液管線液體壓力和泵頭內的壓力差的作用,向上移動,液體流入泵頭。
排液閥上閥體開啟時,高壓的液體流過上閥體與閥座形成的流道時,由于上閥體的錐形密封面改變高壓流體的運動方向,對液體形成一定阻力,導致高壓液體對錐形密封面的高壓沖刷。上閥體密封面被高壓水嚴重沖刷后,造成密封面材料脫落,密封面上沿著水流方向形成許多有規則的溝槽,導致密封面漏水而失效,在注污水時,由于污水具有腐蝕性,更加劇了排液閥的損壞。因此,高壓液體對排液閥上閥體密封面的沖刷是導致其損壞的主要原因。
圖2是改進后的排液閥結構,特點是在排液閥上閥體密封面下面增加了一個密封凸緣。
其工作原理是:排液閥上閥體開啟時,上升一段距離h,液體才能通過密封凸緣與閥座形成的流道,由于上閥體上升一段距離h,高壓液體在通過密封凸緣與閥座形成的流道時,密封凸緣的下部改變了高壓液體的運動方向,液體不能直接沖刷上閥體密封面,從而解決了排液閥上閥體密封面被高壓液體沖刷造成的損壞,閥的壽命大大提高。

圖2 改進后的進、排液閥結構
2010年在第三采油廠靖安集輸大隊一臺注水泵上,安裝了三組改進后的排液閥進行現場試驗,在泵壓為15MPa的情況下,使用3個月后檢查新結構的排液閥上閥體,閥體密封面沒有損壞,密封效果良好。
通過對柱塞式注水泵排液閥上閥體結構的改進,改變了高壓液體流動的方向,避免高壓液體直接沖刷排液閥上閥體密封面,從而延長了排液閥的使用壽命。