賈寧
(唐山礦業(yè)公司安監(jiān)部,河北 唐山 063000)
所謂設備點檢制度,即以點檢為核心的全員生產維修管理體制,按照制訂的標準定期、定點對設備進行檢查,準確掌握設備技術狀態(tài)、設備故障的初期信息和劣化趨勢,及時采取對策,將故障消滅在萌芽階段,以提高設備工作效率,延長設備壽命,確保企業(yè)生產正常進行。
開灤集團唐山礦業(yè)公司主扇風機,擔負著全礦井安全供風的重任,是煤礦生產“一通三防”工作的重要環(huán)節(jié)。運轉風機一旦出現(xiàn)事故,將直接威脅井下作業(yè)人員的生命及整個礦山的安全,影響煤礦的正常生產,給公司造成不可估計的經濟損失。
我公司自推行以點檢制為核心的設備管理模式,加強了對主扇風機的設備管理,采用了科學的設備管理方法,借用了一定的手段按照制定的標準,定期、定點對設備檢查,提高了主扇風機工作效率,延長了主扇風機的使用壽命。經過幾年的摸索和積累,形成了一套比較成熟的主扇風機管理體系,主扇風機管理工作實現(xiàn)了制度化、標準化、規(guī)范化。
主扇風機自推行以點檢制為核心的設備管理模式后,把設備管理變事后管理為事前管理,變靜態(tài)管理為動態(tài)管理,實施了走動式管理制度、設備壽命期管理制度、設備定期檢驗制度、設備檢修標準等一系列的制度,打破了傳統(tǒng)的維修體制,形成了相對獨立的三方,各負其責。我公司具體的三方為:點檢方——主管工程技術人員;檢修方——制修廠、機采科;使用方——主扇司機,但真正起重要作用和指導作用的是主管工程技術人員即點檢方。
我公司對主扇風機安裝了微機監(jiān)控系統(tǒng),并采用國內先進的遙感測量技術和微機監(jiān)控技術,對主扇風機的溫度、噪音、振動、位移、風壓及安全平穩(wěn)運行進行有效的監(jiān)控。在最短的時間內發(fā)現(xiàn)事故的隱患,避免重大事故的發(fā)生,微機監(jiān)控系統(tǒng)實施后,對風機運行的情況進行實時數(shù)據(jù)采集,采集的風機參數(shù)進入風機房監(jiān)控系統(tǒng),并將所采集的信號通過WEB發(fā)布的方式上傳至礦局域網,以便礦領導和點檢人員對風機的運行狀況實施監(jiān)測,同時另一路信號至礦調度室網絡系統(tǒng),便于礦調度室指揮。
主扇風機自安裝微機監(jiān)控系統(tǒng)以來,實現(xiàn)了主扇風機24小時自動監(jiān)控和報警,提前預報主扇風機的各項技術指標的微小變化,最大限度的降低和避免了惡性事故的發(fā)生,其發(fā)現(xiàn)的主要事故隱患如下:
5.1 北臺風機2#軸承位基礎變化
2007年6月,微機監(jiān)控系統(tǒng)顯示北臺主扇風機2#軸承位振動參數(shù)、位移參數(shù)、噪聲參數(shù)均發(fā)生明顯變化,并且超過預先設定的警示參數(shù),報警系統(tǒng)報警。工程技術人員當即調出一年來的有關參數(shù)和運行曲線,各級領導和工程技術人員根據(jù)其歷史數(shù)據(jù),多方論證,判斷是主扇風機2#軸承位基礎大底松動造成的,經組織檢查,確定是其基礎大底松動造成的上述報警。經現(xiàn)場研究,拿出了具體的實施方案,采用制造橫梁二條并將其用錨桿加固的方法將基礎大底加固,加固后風機運轉平穩(wěn)。
5.2 北臺風機3#軸承位溫度變化
2007年9月,微機監(jiān)控系統(tǒng)顯示,北臺主扇風機3#軸承溫度發(fā)生變化,由平時正常的25℃左右直線上升至43℃左右,該軸承溫度上下起伏,變化明顯,上限快接近報警溫度(45℃)。經調出該軸承一年來的溫度運行曲線、數(shù)據(jù)及檢修時存儲的該軸承的檢驗參數(shù),各級領導和工程技術人員根據(jù)其一年的歷史數(shù)據(jù)和檢修數(shù)據(jù)進行了研究、討論和分析,認為該滾動軸承的溫度一直保持在25℃左右,溫度運行曲線平直,沒有突變和起伏,但檢驗數(shù)據(jù)顯示其工作游隙0.27mm,所以判定應當是軸承工作游隙發(fā)生了變化,當時制定了更換軸承的預案。經現(xiàn)場組織查驗,發(fā)現(xiàn)該滾動軸承工作游隙0.31mm,超過了更換標準(其工作游隙最大不準超過0.30mm)當時按照提前做的預案組織了更換滾動軸承工作。更換滾動軸承后風機運轉平穩(wěn)、正常,軸承溫度又保持在25℃左右。
5.3 北臺風機2#軸承噪聲變化
2008年3月,微機監(jiān)控系統(tǒng)顯示,北臺主扇風機2#軸承位噪聲參數(shù)發(fā)生變化,由平時的100分貝上升至118分貝,滾動軸承溫度同時也發(fā)生變化,由平時的25℃左右上升至30℃,并在其范圍內反復變化。當時調出一年來的噪聲、溫度參數(shù)、曲線數(shù)據(jù)及檢修存儲的該軸承的檢驗參數(shù)(其工作游隙0.20mm)。各級領導和工程技術人員根據(jù)其歷史數(shù)據(jù)和檢修數(shù)據(jù),進行了分析、研究和討論,造成上述原因的不是軸承工作游隙超差,應當是滾動軸承內外滑道發(fā)生了變化,因為噪聲傳達室感器提供的數(shù)據(jù)變化大,溫度傳感器提供的數(shù)據(jù)變化不太明顯,只有滾動軸承內外滾道出現(xiàn)問題才可能造成噪音變化大,并且根據(jù)分析的結果制定了預案,經現(xiàn)場檢修查驗,證明分析正確,滾動軸承內外滾道均發(fā)現(xiàn)點蝕,最嚴重的是滾動軸承外套正下方有一處重皮,該重皮就是造成噪聲變化的主要原因,當時按預案組織更換了滾動軸承。更換軸承后風機運轉平穩(wěn),噪聲、溫度正常。
建立以點檢為核心的主扇風機維修管理體制后,點檢方、維修方、使用方三方分工明確,職責清晰、點檢方即主管工程技術人員根據(jù)主扇風機運行的狀況和比較準確的異常信息,提出預制維修計劃,減少事故搶修,維修方即礦制修廠根據(jù)維修計劃,提出處理設備異常的具體意見,在規(guī)定的時間內必須完成檢修任務,使用方即主扇司機應根據(jù)班中巡視標準,按規(guī)定的時間、路線、內容每小時巡視一次,并詳細記好記錄,按照主扇風機保養(yǎng)標準,定期、定量對風機進行維護保養(yǎng)和加油及調試,通過三方的共同努力,全部參加與管理,使主扇風機經常處于一種最佳狀態(tài)。
通過實施以點檢制為核心的設備管理模式,企業(yè)設備管理工作實現(xiàn)制度化、標準化、規(guī)范化,克服了傳統(tǒng)設備管理方式的敝端,使設備管理更科學、更經濟。
7.1 主扇風機安全平穩(wěn)運轉,保障井下安全通風,安全生產
主扇風機的安全平穩(wěn)運行,為井下的作業(yè)人員的人身安全和礦井的安全生產提供了堅強的保障。主扇風機一旦停止運轉,礦山馬上就要停止生產,自主扇風機推行點檢制以來,設備運行平穩(wěn)、安全,沒有出現(xiàn)一次停風、停產事故,事故率為零,企業(yè)綜合效益顯著。
7.2 延長設備使用壽命,提高設備完好率
主扇風機推行點檢制以來,按照設備的狀態(tài)決定設備的檢修內容,安排檢修時間,提出備件計劃,有效的防止設備失修或過剩檢修。實現(xiàn)了定檢定修,延長了主扇風機使用壽命,提高了設備的完好率,設備完好率保持100%,有效的預防惡性事故的發(fā)生。
7.3 降低設備運行成本,維修成本,提高企業(yè)經濟效益
實驗證明:一年來主扇風機的維修成本從原來每年的21萬元減少到6萬余元,為企業(yè)節(jié)省資金15萬元左右。點檢、維修、使用三方相對獨立,維修方平時集中使用,減少了平時維修人員,每年可節(jié)省固定維修人員工資30萬元。
7.4 提高主扇風機素質,夯實企業(yè)發(fā)展后勁
主扇風機自推行點檢制以來,主扇司機過去只能用耳朵聽、眼睛看,用手摸,對設備狀況的了解很大程度依賴于經驗,檢測手段簡單落后,現(xiàn)在主扇司機在參與管理的過程中逐步學到和掌握了一些新的技術,新的方法,司機本身的素質也有了提高,職工的素質提高了,企業(yè)發(fā)展后勁也將更加強勁。