楊梅華
(中國鋁業股份有限公司中州分公司檢修廠,河南 焦作 454171)
回轉窯采用完全靠人工支設的絲桿絲母式支撐器存在以下缺點。(1)工人勞動強度大。(2)施工效率低。安裝、拆除一根支撐器需要1個工作日。(3)支撐器的頂緊力無法控制。支撐力不足時,引起窯體轉動過程中內襯松動;支撐力過大,導致窯體橢圓度變形嚴重,影響內襯的使用壽命。
為了解決上述問題,對支撐器進行了改進。第一,將鋼質的支撐器改為了鋁質的支撐器。改造后支撐器的重量有所減輕,在一定程度上減輕了支撐器搬運過程中工人的勞動強度。第二,在支撐器的一端安裝液壓缸,并采取了液壓自鎖裝置。這種支撐器壓緊力足夠大,但自鎖裝置效果不佳。后采用縮緊螺釘、逆止器等鎖緊措施,鎖緊效果仍不理想。
液壓驅動的引入,使得支撐器在保證對內襯的壓緊力方面獲得了理想的效果。在原有的絲桿絲母式支撐器中,由于絲桿絲母的自鎖效果好,從不會出現安裝好的支撐器壓緊力下降的現象,所以如果將液壓驅動和絲母鎖緊二者結合起來,就一定會滿足需要。
如圖1所示,支撐器的一端仍采用絲桿絲母結構,另一端安裝一個液壓缸,在活塞桿上加工自鎖螺紋,并配置鎖緊螺母。端板和活塞桿的連接為轉動副,端板必須可以自由轉動,進出油孔為兩端開閉的快速接頭。

圖1 液壓驅動—絲母鎖緊的液壓式支撐器示意圖
當回轉窯內襯砌筑到平口位置后,安裝液壓驅動—絲母鎖緊的液壓式支撐器時,由人工將支撐器抬到指定位置,調整支撐器一端的調整絲桿,使支撐器的總長度合適,然后將油泵站的輸出油管接頭插入支撐器的進出油孔,由油泵站向液壓缸內輸入壓力油。活塞在油壓的作用下將端板及活塞桿頂出,此時旋轉鎖緊螺母,使其向活塞桿移動的反方向移動并始終緊貼主支撐桿的斷面。當油泵站壓力顯示支撐器的頂緊力適中時,油泵站停止供油,緊固鎖緊螺母即可。
支撐器拆除時可采用人工拆除,用撬杠轉動支撐器主桿,使調整絲桿縮回,移走支撐器。將支撐器運到合適的位置,將快速接頭插入支撐器的進出油孔,將鎖緊螺母旋回到原來位置,借助外力將活塞恢復到原來位置,同時將油排出到回收油箱中。將進出油孔封好,防止粉塵污染。
液壓驅動—絲母鎖緊的液壓式支撐器和傳統的支撐器相比,勞動強度大幅降低,提高了勞動生產率(安裝支撐器的速度提高了40%),解決了長期以來困擾支撐法砌筑回轉窯內襯的難題。