摘要:列舉實際生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的問題,分析故障原因,提出快速排除故障的基本原理和方法,更好服務(wù)于生產(chǎn),收到很好效果。
關(guān)鍵詞:軟起動 故障 排除
0 引言
在神華準(zhǔn)能公司哈爾烏素選煤廠,共采用了十二套液體粘性軟起動裝置。其中,膠帶機使用了六套、刮板機使用六套。自2008年11月份試生產(chǎn)以來,由于液體粘性軟起動裝置的采用,很好地解決了該廠大功率輸送設(shè)備起動困難的難題。
該裝置主要由機械系統(tǒng)、液壓控制潤滑系統(tǒng)與電控系統(tǒng)等組成。幾年來,在使用過程中積累了許多經(jīng)驗,為了與同行交流,就該裝置運行中產(chǎn)生的主要故障及其分析判斷方法提出以下幾點意見。
1 功率平衡動作,負(fù)載電流異常
大功率輸出設(shè)備采用多機驅(qū)動方式,因此,電動機應(yīng)具備良好的匹配特性,能充分利用電動機的最大力矩,以實現(xiàn)多電動機驅(qū)動功率的相互平衡。2009年年底,其中一臺M24(3臺驅(qū)動)電動機出現(xiàn)功率不平衡問題。其3#電機電流出現(xiàn)異常低值,即所謂的3#電機偷懶、不出力。出現(xiàn)故障的當(dāng)時,一時間把該廠給難住了。為此,立即查閱液體粘性軟起動裝置使用說明書與相關(guān)資料,并請教了制造廠家等,但都不能很好解釋發(fā)生的上述現(xiàn)象。為此決定一一排查,把電控部分、液壓潤滑部分做了徹底檢查,未發(fā)現(xiàn)任何異常。后來,在把機械部分拆開檢查,終于發(fā)現(xiàn)疑點,在電動機與液體粘性軟起動裝置之間蛇形簧聯(lián)軸器斷裂,造成3#電機空轉(zhuǎn),導(dǎo)致電流出現(xiàn)異常低值。
2 油溫過高
在液體粘性傳動中,工作油的作用是冷卻摩擦片間由于滑差而產(chǎn)生的熱量,并同時在摩擦片間形成油膜,使摩擦片在起動過程中始終處于良好潤滑狀態(tài),保證起動時的可靠穩(wěn)定運行。但是,導(dǎo)致油溫高的原因有哪些呢?經(jīng)分析后認(rèn)為,是由于以下原因引起:
2.1 回油不暢通,油路堵塞,缺少液壓油,油管破損,軟起動裝置出現(xiàn)攪油現(xiàn)象;
2.2 軟起動裝置起動過于頻繁;
2.3 軟起動裝置低速運行。
為此,針對上述故障原因采取相應(yīng)的排除方法。應(yīng)增加液壓站與機械部分之間的高度差,使其高度差保持在500mm以上,必須保證液壓站底面低于軟起動軸1400mm,起用備用回油管路的路回油,多打循環(huán)并強制水冷卻;控制每小時起動次數(shù)不能超過8次;起動時對比例閥電流的調(diào)節(jié)必須慢調(diào),起動速度太快達(dá)不到軟起動的目的。
3 液壓系統(tǒng)滲漏油
產(chǎn)生滲漏油原因有:液壓元件密封沒有壓緊,或密封元件擠壓變形。排除方法只能從新擰緊或更換新密封元件。
4 液壓系統(tǒng)有噪聲,控制泵產(chǎn)生沖擊聲
產(chǎn)生噪聲的原因有:液壓系統(tǒng)內(nèi)存有氣體,或液壓油內(nèi)有雜質(zhì),油太臟。排除方法是:把液壓系統(tǒng)內(nèi)存有的空氣排除掉,更換精濾芯把工作油過濾干凈,排除雜質(zhì)。
5 液壓控制系統(tǒng)工作壓力在0.4MPa以下,不能繼續(xù)升高
出現(xiàn)壓力不能升高的原因有:工作油臟、質(zhì)差,液壓控制系統(tǒng)的比例閥或安全閥被卡死,回位彈簧失效。排除方法是:用精過濾芯過濾工作油,清洗比例閥和安全閥,確保清潔。
6 液壓控制系統(tǒng)工作壓力在0.7MPa左右,不能繼續(xù)升高
產(chǎn)生壓力不能升高原因有:軟起動的輸入聯(lián)軸器安裝不正,不同心,損壞軟起動密封和配油盤。排除方法是:重新更換軟起動的密封和配油盤,調(diào)整輸入聯(lián)軸器的同軸度必須小于0.05,確保不能出現(xiàn)安裝不正現(xiàn)象。
7 軟起動裝置漏油
油封損壞,需更換新的油封。
液體粘性軟起動已在神華準(zhǔn)能哈爾烏素選煤廠應(yīng)用,累計運行已達(dá)三年兩個月之久。其性能已得到很多煤礦與選煤廠技術(shù)人員的肯定。較以往的傳動器在技術(shù)上有了很大的改進(jìn)。