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爆炸排淤法處治軟土地基的施工實踐與體會

2010-12-31 00:00:00韋顯軍
大觀周刊 2010年37期

摘要:本文著重介紹了爆破排淤用于高速公路軟基處理的地質狀況,施工方案選擇、施工程序安排、處治效果分析、效益及應用前景等。

關鍵詞:爆破排淤 軟基處理 施工體會

高等級公路對線形的技術標準有嚴格的要求,為了滿足這一要求,路線不可避免地要穿越某些地質不良地帶,在沿海地區廣泛分布的軟土最具代表性,它給高等級公路建設增加了很大的困難,所以積極探索適合于本地區的軟土處治技術,不斷擴展處理途徑,努力提高處治效果,仍然具有十分重要的意義。

一、試驗段地質概述

取某工地K3、K4兩段路堤范圍內淤泥的最大深度分別為17.1和17.5米,下伏碎卵石持力層的頂板最大橫坡分別為30%及36%,地層具有海灣灘涂的代表性,從靜力觸探斌驗結果來看,兩段的地質情況基本相似。均可分為4個亞層,依次為:地表的碎卵石層,分布于西側海岸坡角:在路堤范圍內分布厚度0~1米,比貫入阻力平均值為2.36Mpa;上部淤泥層厚度0.8~13.4米,層內局部有極薄的砂透鏡體,表層因潮水漲退的影響,呈流動狀態,比貫入阻力0.02~0.40Mpa;下部淤泥層厚度9.4~8.2米,層內下部普通發育有極薄的砂透鏡體,比貫入阻力為0.4一0.8Mpa;下伏碎卵石層,比貫入阻力大于2.96Mpa,該層為持力層.另據詳勘鉆探資料,淤泥層含水量為57.6~89.O%,天然密度為14.6~16.3KN/M3,天然孔隙比為1.55~2.40,液限含水量為48.8~74.0%,塑性指數為20.2~43.3,充分說明淤泥層的工程性質很差。

二、爆炸排淤施工方案的選擇

K3與K4段雖然場址的地質層狀基本相似,但軟土的厚度,持力層板的走向以及周圍的地形、地物等情況不盡一樣,所以分別采用不同的爆炸排淤方案。

1、K3段堤端爆炸排淤方案

K3段長度200米,與建筑物距離較遠,用藥量不受限制。路線離岸坡比K4段要遠一些。雖然淤泥的厚度也是內側薄外側厚,但內側淤泥的厚度變化在1.44~9.51米之間,明顯比K4段厚,路中線處淤泥厚度變化在2.1~14.45.米之間,外側淤泥層厚4.05~17.41米。該段經研究決定采用全斷面縱向推進的堤端爆炸排淤方案,即在距基范圍內拋石形成頂寬29米的填石路堤,堤面高程內側為5米,外側為6米(地面高程在0.6~1.3米之間)。當堤下軟土的厚度大于3米時,停止拋填,在堤端坡腳外l~2米處成孔并埋設藥包,布藥的寬度13~16米,由7~8個炮孔組成。孔距2.5~3米,用藥量根據軟土的厚度確定,單孔藥量40—60公斤。爆炸后也像堤側爆炸一樣進行補拋,并向前推進5米左右。本段實施時,從南北兩端向中間推進,在推進的過程中堤端的淤泥包不斷隆起,當北端推進到K3+700南端推進到K3+760時,兩端的淤泥包已匯聚在一起,為了便于淤泥的排除,停止全面推進,改為沿內側先爆炸拋填一條內堤,內堤面寬l0米,堤面高程6米,每次在內堤端布置5~6個藥包,推進長度5米左右。內堤對接后,改用堤側爆炸的方法,從內向外排除淤泥。

2、K4段堤側爆炸排淤方案

K4段長度290米。路堤內側緊靠岸坡,淤泥層很薄,只有0~1.2M,大部分持力層已外露地表,在中線位置淤泥層厚7.8~15.5M,中線外側27M處淤泥層厚度l5.11~l7.54米,持力層頂板橫坡從內向外傾斜,橫坡度8%~36%,路線與打石坑村莊民房相距很近,最近的距離只有30米左右。爆炸用藥量必須嚴加限制,避免震塌民房。為了充分利用有利的地形條件,減少用藥置,決定采用堤側爆炸排淤方法。具體施工程序是,先在路線內側路堤范圍內拋石填筑一條內堤,內堤頂寬10米,堤面高程7.0米,軸線距躊中線10.5米,內堤所在位置淤泥層不厚,填筑并不困難,淤泥較深處,偶有滑坍現象,一旦發生則補拋填平。內堤填好后,在內堤坡腳外約1米建成孔埋藥,孔位間距2米,單排線狀排列,與內堤平行,孔深約為軟土厚度的三分之二。通常每10炮為一組引爆一次,全長290米一般須布置l3~15組。歷時25—30天,稱為一個循環.每次爆后即用石塊將下坍的內堤填平,使其重新達到7.0M的堤面高程,并同時把內堤寬度向外側加寬5米左右,這樣經過5個循環,堤面寬度可達到30米左右,采用這種爆炸排淤方法。拋石體從內往外排擠淤泥,所以在路基外側地面隆起4~5米,其寬度可延續至路堤坡腳外40~50米,自然形成反壓護道,這對路堤的穩定無疑是十分有益的。

三、爆炸排淤填石的施工程序

爆破排淤填石的施工工序如下所示:

拋填→爆前測量→成孔→埋藥→起爆→爆后測量→補拋石塊

拋填,在需要排淤填石的位置,按設計要求放樣。先拋填一定數量的石塊,對石塊的粒徑沒有嚴格要求,便于裝卸和運輸即可,宜采用載重汽車運輸,拋填的速度直接關系到工程進度,由于拋填量很大,石料開采和運輸應認真組織安排,宜晝夜連續施工.在拋填過程中有時會有坍塌現象發生。此時應補拋使其達到設計要求。

爆前、爆后測量,主要作為判斷和分析爆炸排淤效果的依據,每l0~20米布置一個測點,測定高程及縱橫斷面.技術人員根據所提供的測量數據,分析爆炸效果,及時調整施工方案。

成孔與埋藥,本工程采用專用的陸上成孔設備,成孔方法為振動沉樁,成孔鋼管為內徑毫米的無縫鋼管,頂部一節有法蘭盤,可與振動錘連結,并開有條形的裝藥口,成孔管由數節組成,每節長度2~4米,采用絲扣聯結,可任意聯結成所需的長度.、管端部可套上預制的水泥混凝土樁尖。成孔時,用l6噸的汽車起重機把已連結好的成孔器吊起,定位后套上樁尖,開動振動錘,逐漸放松起重機的吊索,成孔鋼管徐徐下沉,如圖1所示。當沉到設計深度時,通過滑輪及自動脫鉤裝置,把預先制備好的藥包從裝藥口放至孔底,然后用水泵向管內注水加壓,最后緩緩提升鋼管,藥包即埋入土中。

圖1成孔方法示意

藥包制作與起爆,藥包為園柱狀,直徑12~15厘米,長度40~50厘米,用散裝炸藥裝袋制成。裝藥袋里外兩層,里面一層為專用的防水塑料袋,外面一層為聚丙烯編織袋。每藥包有一股導炸索,引至導爆藥包,導爆藥包內有兩個電雷管,通過導線與點火器連結。

補拋,在爆炸后原來的拋石體下沉或滑坍,地面高度驟然下降,這時必須用石塊填平,并向外擴展,為下輪爆炸作好準備。

爆破作業工班由14人組成。班長一人由技師擔任,負責現場指揮和組織協調工作,并隨時檢查分析排淤效果,調整施工方案。電工1人,負責發電和機械檢修。16噸汽車起重機駕駛員1人,負責成孔設備的起吊就位及機械設備裝卸。工具車駕駛員l人,負責人員設備、材料運送。抽水工1人,負責現場供水。工地安全員l人,負責現場安全保衛及警戒工作。爆破工2人,負責藥包制作及爆破線路的連接和起爆。測量工2人,負責爆炸前后測量和圖表制作。其他鋪助工4人,負責協助成孔、裝藥等各種工作。每次爆破成孔6~10個,約需2.5~4小時。

四、處治效果的初步分析

1、清淤置換的深度

采用爆炸排淤填石的方法是否能夠達到設計要求的清淤置換深度,是最令人擔心的問題,為此在爆炸排淤之前,采用靜力觸探的方法每隔50米測定一個橫斷面,每個橫斷面布置4個靜力觸探孔,分別位于路中心,距中心左、右各22米以及左側(外側)32米等處,繪制地質縱、橫斷面圖,在爆炸擠淤結束后,布設了5個地質鉆孔,查明拋石置換的深度和殘留淤泥層的厚度,并采用物探的方法,分別測定路中線以及中線外12米、24米等處拋石體的厚度及殘留淤泥層的厚度等。

采用鉆孔的方法探明拋石體的置換深度以及殘留淤泥層厚度,是最直觀、最可靠的檢測手段,但費用高,每米鉆孔需600~800 元 。在爆炸排淤作業施工結束后所選定的5個具有代表性的點的鉆探結果,如表l所示,K3段設計要求當軟土厚度小于9米時,殘留淤泥厚度不大于2米,現實際殘留厚度0.68~1.50米,已達到設計要求。

K4段設計清淤8~10米,現實際清淤厚度6.41~l5.35米基本達到設計要求。采用物探方法檢測的結果與地質鉆孔的結果基本相符,可以認為清淤置換的深度已達到設計要求。從總體情況來看,路中線的置換率比較高,拋石體基本上已落至持力層上,殘留淤泥層厚很簿,從中線向外側,殘留淤泥層的厚度逐漸變厚。

2、沉降及穩定性

工后殘余沉降量及路堤的穩定性是衡量軟基處理效果的重要指標,在爆炸排淤外業施工結束后,在K3與K4段共布置28個沉降觀測點,8個水平位移觀測點,并在K3+750中線外18米,K4+350中線外22米,及K4+425、K4+725外20米等處埋設4根測斜管,用測斜儀進行深層位移觀測,根據目前所收集到的觀測數據分析,K4段從4月14日至8月20日,月平均沉降量在路中線位置為0.4~1.8厘米,在外測路肩處為l.28~1.79厘米,在外側距中線l8米處為1.49~3.28厘米,內側路肩處淤泥層很簿,沉降量小于0.4厘米,K3段從5月5日至8月20日的觀測資料表明,在路中線處月平均沉降量0.89~2.86厘米,,外側路肩處2.64~3.17厘米,內側(右側)路肩處1.09~4.47厘米,外側距路中線l6米處2.44~5.31厘米.水平位移觀測的結果K3與K4段累計位移量均在0.4厘米以內,說明路堤的穩定性良好,與穩定性驗算的結論一致,對深層土體的運動情況,由于測斜儀的觀測時間較短,待后分析判斷。

五、效益及應用前景

1、施工方法簡便,所需的機具不多,技術也比較容易掌握,每次爆炸成孔l0個時,從成孔、埋藥至爆炸最多只需一天時間,經處理后的地基即可繼續加載,不像其他處治方法一樣需要處處顧及地基的強度和穩定性,稍不注意就可能導致地基破壞,土體滑坍等施工事故,從而在很大程度上簡化了施工控制工作。

2、處治的效果比較可靠。眾所周知,拋石擠淤是軟基處治中最原始、最簡單、然而卻十分有效的處治方法之一,廣泛用于淺層軟土(厚度在3米以內)的處治。爆炸排淤在保持其處治效果的同時,使處治的深度達到15~20米,彌補了普通拋石擠淤的不足之處,經處治后的地基穩定性好,沒有滑坍、斷裂現象,工后沉降量少。

3、進度快,工期短。采用沙墊層,塑排板,袋裝沙井等排水固結的方法處治軟基,必須分級加載預壓,施工工期長,以某工地為例,一級填土高度2米,填土時間2個月,填完后經60~90天預壓后,再填一級,然后再預壓60天,如此逐級加載,達到路基設計高程后。還要預壓60~90天,直到月累計沉降小于8毫米時,才可鋪設路面,僅填土預壓就需要12至18個月,加上軟基處理,反開槽修建橋涵構造物,鋪設路面等工期長達2.5年~3年,尚若采用爆炸排淤的方法,可縮短工期6~12個月。

4、適用性好。不論陸上水下,不論軟土的物理化學性質如何不同均可適用,與其相比,深層攪拌樁,碎石樁,袋裝沙井,塑排板等的適用性要小得多,一般要根據軟土的物理化學性質地質構造等選擇采用。

據統計,當軟土深度在10米以內時,爆炸排淤填石法處理軟基的費用低于水泥粉噴樁而高于塑料排水板,如果綜合考慮由于工期縮短,工后沉降小等各方面因素所帶來的隱形經濟效益。則采用這種方法處治軟基在經濟上還是可行的,特別是石料來源豐富的地區。應用前景十分廣闊。

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