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熱電廠煤粉鍋爐優化改造

2011-04-12 00:00:00趙奇彬王傳峰
現代營銷·學苑版 2011年2期

摘要:鶴煤熱電廠鍋爐設備是東方鍋爐廠生產的DG445/13.7-II1型超高壓、一次中間再熱、單汽包、自然循環、集中下降管、中間儲倉式熱風送粉四角噴射切圓燃燒系統的固態排渣煤粉爐;鍋爐爐膛為光管加焊扁鋼組成的膜式水冷壁,爐膛斷面尺寸為9584(寬)×8864(深),爐膛頂部、尾部豎井包墻及水平煙道包墻均為膜式壁包墻過熱器。額定主汽溫540℃,再熱氣溫540℃,主要保證向汽輪機提供合格參數的蒸汽。

關鍵詞:鍋爐主汽 再熱汽溫 技改 運行方式 優化

一、概述

2006年、2007年兩臺爐分別進行了調試和試運行,根據實際情況,兩臺爐都存在主汽溫達不到額定溫度的問題,且負荷越高,汽溫越低,機組在135MW負荷時,主汽溫度僅為480℃,而且由于爐溫較低,爐內燃燒情況很不穩定,經常發生一臺給粉機跳閘造成鍋爐滅火的情況,鍋爐效率很低,鍋爐無法維持額定出力運行,嚴重影響整個機組的經濟性。

二、鍋爐技術改造

經過一段時間的運行調整分析,造成主氣溫低和鍋爐燃燒不穩定的主要原因有:

A、原爐膛計算方法不完善,該爐的爐膛幾何形狀瘦長,h/dl(h——表征爐膛火焰中心至爐膛出口的高度,dl——爐膛截面當量直徑)高達2.44,超過常規值,造成爐膛出口煙溫偏低130℃。

B、水冷壁吸收爐膛輻射熱量過多,從而引起爐膛燃燒區爐溫降低,爐膛平均煙溫水平低,不能保證送入爐膛的煤粉迅速、完全的燃燒,主燃燒區燃燒紊亂,造成鍋爐容易滅火。為了解決鍋爐燃燒所存在的安全問題及提高汽溫,2007年1號、2號鍋爐分別進行了技術改造,主要有以下幾個方面:

1.主燃燒區位置水冷壁上敷設60mm厚度的衛燃帶(碳化硅材料),面積150?評,減少主燃燒區水冷壁吸熱量,提高該處爐膛溫度,保證了進入爐膛的煤粉迅速,充分的燃燒,減少煤粉的燃燒時間,雖然表面看水冷壁吸熱量減少,需投入更多的煤粉維持氣壓,但是實際上改造后煤粉能夠充分燃燒,等量的煤粉在改造后發熱量更高,有效降低排煙、機械、化學等各項損失,保證鍋爐安全燃燒的前提下,提高整個鍋爐效率。

2.過熱器主要分三種,輻射式(全大屏過熱器)、半輻射半對流(屏式過熱器)、對流式(一級高溫過熱器),考慮到影響汽溫大的受熱面為對流式過熱器,也即一級高溫過熱器,其布置于折焰角上部,順流布置,共104片,橫向節距為90mm,由2根管子繞成,管子規格為直徑38×5,爐內材質為12Cr2MoWVTiB,其余為12Cr1MoVG,改造后鍋爐一級高溫過熱器增加4排管圈,增加受熱面積386.6?評(1號爐增加過熱器材質為12Cr2MoWVTiB,2號爐材質為SA-213T91)。

3.所有一次風噴口改造向上傾斜12°角,使火焰中心位置適當上揚,增加過熱器、再熱器吸熱量,提高主汽溫及再熱氣溫。

4.熱電廠所用燃油為0號輕柴油,改造前鍋爐油槍容量按30%-MCR輸入熱量設計,布置有兩層共8只簡單機械霧化油槍,設計單只出力1200kg/h,鍋爐冷態啟動時,由于爐膛溫度低及油槍霧化和配風問題,燃油無法充分燃燒,燃燒效率很低,浪費了大量柴油。為此,2008年對兩臺鍋爐進行微油點火裝置改造,改造后油槍容量為17%-MCR,單只油槍出力600Kg/h,同時下層一次風口中共布置4個出力為180-300 Kg/h的微油點火裝置,冷態啟動時燃油燃盡程度明顯好轉,每年可節省助燃油400噸以上,節油率達40%。

三、鍋爐運行方式優化

1.配風方式

試運期間,一兩次風配比方式不合理,一次風所占比率過大,進入爐膛的煤粉著火需要的熱量增加,造成煤粉著火延遲,同時二次風無法及時足量的混入煤粉氣流,也不利于煤粉燃燒,危及鍋爐燃燒安全。另外,為提高汽溫,二次風配比采用上、中、下逐層遞增,人為提高火焰中心位置,造成鍋爐各方面損失增加。

優化調整后,減少一次風比率,增大二次風比率,保證二次風能及時充分混入,同時二次風配比采用上、下層高,中間稍低的方式,控制火焰中心位置在主燃燒區附近,穩定鍋爐燃燒,降低各項燃燒損失。

2.給粉機運行方式

鍋爐試運期間給粉機下粉插板采用的是節流運行方式,給粉機運行時轉速較高,尤其在高負荷時,用粉量大,給粉機高速運轉,但此時下粉量和給粉機轉速以不成比例,給粉量極不穩定,造成鍋爐燃燒不穩。后來,在聘請專家的指點下,全開下粉插班,靠煤粉自身流動性均勻的經給粉機向爐膛供粉,有效提高燃燒的穩定性。

3.過量空氣系數

由于試運期間為提高汽溫,采用大風量的燃燒方式,鍋爐各項損失很大,經濟性不高,隨著試運結束及隨后正常運行中不斷摸索,逐步總結出高低負荷情況下煙氣含氧量的控制范圍,低負荷4%-6%,高負荷3%-5%,提高鍋爐效率。

4.加強吹灰打焦及設備維護

為提高鍋爐效率,必須保證鍋爐受熱面的清潔,這就要求及時清理受熱面積灰和結焦,為此,制定出制度,把這些工作都規范到正常運行工作中去。同時,對于設備缺陷,做到及時發現、及時匯報、及時處理,保證設備的完好備用率,盡可能提高鍋爐的經濟性。

四、結束語

通過對熱電廠鍋爐的一系列技術改造和運行方式優化調整,主、再熱汽溫均能達到額定值540℃,提高了蒸汽初參數,進而影響汽輪機汽耗降低,一般主汽溫提高10℃,汽耗降低1.3%-1.5%,排煙溫度也降至136℃,各項參數達到了設計值;改造后機組可以在135MW額定負荷下安全經濟運行;機組發電煤耗由345g/kwh降至330g/kwh,下降15g/kwh,每年可以節約標煤約28500噸,節約資金約1960萬元。鍋爐燃燒穩定,滅火次數大幅下降,兩臺機組均做到了安全經濟運行,降低了煤耗,提高了機組效率,給熱電廠帶來了可觀的經濟效益, 增強了在電力市場的競爭力。

參考文獻:

[1]白國亮,鍋爐設備運行。北京:中國電力出版社

[2]王飛,鶴煤熱電廠鍋爐運行規程

[3]黃新元,電站鍋爐運行與燃燒調整。北京:中國電力出版社

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