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電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)對(duì)爐水品質(zhì)的影響與控制

2011-08-15 00:48:29河南中孚電力有限公司張曉輝
河南科技 2011年19期
關(guān)鍵詞:分析

河南中孚電力有限公司 張曉輝 賀 晨

電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)對(duì)爐水品質(zhì)的影響與控制

河南中孚電力有限公司 張曉輝 賀 晨

河南中孚電力有限公司4、5號(hào)機(jī)組為300MW機(jī)組,凝結(jié)水處理采用中壓系統(tǒng)、全容量除鹽精處理的方式。2008年10月投運(yùn)后運(yùn)行正常,出水水質(zhì)穩(wěn)定,機(jī)組水汽品質(zhì)長(zhǎng)期保持優(yōu)良。2010年3月將精處理系統(tǒng)由“氫型”運(yùn)行方式調(diào)整為“胺型”運(yùn)行方式以延長(zhǎng)混床運(yùn)行周期,但2010年5月份以來(lái),4、5號(hào)機(jī)組爐水指標(biāo)隨精處理運(yùn)行存在明顯的波動(dòng)。混床投運(yùn)初期爐水指標(biāo)正常且控制平穩(wěn),運(yùn)行至后期爐水逐步出現(xiàn)pH值下降、電導(dǎo)率上升等異常指標(biāo),有時(shí)需大量加藥進(jìn)行調(diào)整,存在水質(zhì)惡化的傾向。這對(duì)于鍋爐的防腐、防垢,以及整個(gè)水汽系統(tǒng)的控制有嚴(yán)重的影響,對(duì)系統(tǒng)的安全運(yùn)行存在極大的隱患。

一、原因分析

針對(duì)此情況,對(duì)4、5號(hào)機(jī)爐水、精處理再生用堿送往西安熱工院進(jìn)行了痕量陰離子檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果表明,4、5號(hào)爐水氯離子含量均超標(biāo),堿雜質(zhì)含量超標(biāo)。通過(guò)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、運(yùn)行分析,認(rèn)為造成爐水氯離子超標(biāo)的主要原因可能是以下幾點(diǎn)。

1.精處理樹脂再生程度低,或樹脂再生過(guò)程中引入氯離子,混床運(yùn)行期間特別是運(yùn)行后期(進(jìn)入氨化),氯離子漏出進(jìn)入系統(tǒng)導(dǎo)致爐水氯離子升高。

2.精處理用堿達(dá)不到要求用離子膜堿純度要求(NaCl含量≤0.007%),此次送檢樣品NaCl含量為0.24%,超出標(biāo)準(zhǔn)34倍之多,是造成樹脂再生度低,混床后期漏氯的主要原因。

3.樹脂再生時(shí)沖洗不徹底,再生后殘留酸液進(jìn)入混床以致進(jìn)入水汽系統(tǒng)。精處理系統(tǒng)的再生為程序化控制、再生人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的操作方式。對(duì)樹脂的沖洗標(biāo)準(zhǔn):一是時(shí)間,二是出水電導(dǎo)。要求的控制電導(dǎo)比設(shè)計(jì)要求低一級(jí),且目前再生人員固定,此問(wèn)題必須引以重視。

4.樹脂再生時(shí)交叉污染,陽(yáng)樹脂內(nèi)混入陰樹脂,陽(yáng)脂再生時(shí)混入的陰樹脂轉(zhuǎn)化為R-Cl型,混床運(yùn)行Cl被置換釋放出。該公司采用的樹脂分離法為高塔分離法,樹脂分離后中間留一部分混合層,樹脂的分離程度較高,能有效防止樹脂的交叉污染。但分層界面的控制為人為控制,如操作失誤則有可能混入其他樹脂,此時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題必須對(duì)樹脂進(jìn)行重新分離。

5.樹脂比例失調(diào)以及樹脂混層不均,以致凝結(jié)水中雜質(zhì)離子不能徹底交換。該廠精處理系統(tǒng)是按滿足氫型混床控制要求設(shè)計(jì)的,樹脂比例為1∶1,目前部分陽(yáng)樹脂因陽(yáng)罐中排管出現(xiàn)過(guò)故障有流失,造成實(shí)際比例可能為1∶1.1~1.2,會(huì)影響混床運(yùn)行時(shí)對(duì)陽(yáng)離子(Na+)雜質(zhì)的去除。

目前控制方式能達(dá)到兩種樹脂的均勻混合,樹脂的混脂是再生控制的主要控制點(diǎn)之一?;熘膶?shí)際操作應(yīng)注意兩點(diǎn):一是混脂前放水高度的控制必須在樹脂層高200~300mm處。在放水少混脂時(shí),樹脂翻動(dòng)距離長(zhǎng),壓縮空氣不能有足夠的翻動(dòng)力導(dǎo)致混脂效果差,放水多,樹脂翻動(dòng)距離短,不能充分?jǐn)噭?dòng),也達(dá)不到混脂效果。二是混脂后樹脂最終漂洗后看出水效果,規(guī)程上要求正洗到DD≤0.2μs/cm則合格,從實(shí)踐來(lái)看DD應(yīng)在1min內(nèi)降至0.1μs/cm以下(電導(dǎo)越低、時(shí)間越短越好),才能表明混脂合格,再生成功。否則極有可能是混床不合格或再生存在問(wèn)題,應(yīng)重新放水混脂乃至重新進(jìn)行再生。

6.精處理失效控制周期較長(zhǎng),后期出水,大量雜質(zhì)漏出,以致爐水雜質(zhì)離子含量增加。2010年3月份實(shí)施精處理混床氨化運(yùn)行控制后,只是以出水電導(dǎo)、鈉離子作為控制指標(biāo),而目前混床出水氯離子含量的檢測(cè)手段又不能有效及時(shí)的監(jiān)督,混床漏氯沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

以上幾種因素相互關(guān)聯(lián),又互相影響是造成爐水水質(zhì)波動(dòng),氯離子含量超標(biāo)的根本原因。

二、處理措施

根據(jù)以上分析,盡快使?fàn)t水指標(biāo)控制合格,采取如下措施。

1.對(duì)精處理用堿的供應(yīng)商提出如下要求。

(1)查詢以往所訂用堿“技術(shù)協(xié)議”有無(wú)對(duì)堿的雜質(zhì)含量要求,如無(wú)則重新制定技術(shù)協(xié)議。

(2)查明堿產(chǎn)地原堿的質(zhì)量,讓其出具質(zhì)量報(bào)告以及取樣送檢,檢查其質(zhì)量能否達(dá)到精處理用堿技術(shù)要求,否則更換產(chǎn)地。

(3)嚴(yán)格車輛管理,要求其拉堿車必須專用,不允許酸、堿車混用。

2.精處理混床運(yùn)行周期暫規(guī)定為不超過(guò)20d,如期間有再生交叉則可拖后1~2d,如未到20d出現(xiàn)混床指標(biāo)異常則及時(shí)退出再生。

3.加強(qiáng)樹脂的再生管理,提高樹脂再生度。

(1)對(duì)精處理再生系統(tǒng)操作應(yīng)嚴(yán)格控制,特別是樹脂的分離、陰陽(yáng)樹脂再生后的沖洗(快速漂洗)、混脂、最終漂洗等關(guān)鍵步驟嚴(yán)格把關(guān),保證每套樹脂的再生質(zhì)量。

(2)對(duì)每套樹脂,陰、陽(yáng)樹脂量進(jìn)行普查,統(tǒng)計(jì)樹脂的缺失程度,然后根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析是否需補(bǔ)加樹脂。

4.加強(qiáng)爐水、混床出水的分析化驗(yàn)。

(1)取樣對(duì)爐水氯離子進(jìn)行分析(先采用目前測(cè)定方法,主要觀測(cè)其變化值,以及幾個(gè)爐之間的對(duì)比)。取樣時(shí)記錄準(zhǔn)確取樣時(shí)間,以及其他各項(xiàng)指標(biāo)、機(jī)組負(fù)荷等情況。

(2)重新對(duì)爐水取樣對(duì)氯離子含量送檢,以及取混床進(jìn)、出水送檢分析,進(jìn)一步確定。

(3)為便于分析及時(shí)得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù),購(gòu)買一臺(tái)“離子色譜儀”,及時(shí)對(duì)混床出水進(jìn)行分析,最終確定混床失效的判斷依據(jù),以及進(jìn)一步的優(yōu)化運(yùn)行;對(duì)爐水、蒸汽品質(zhì)進(jìn)行常態(tài)化、全過(guò)程分析,更有效地進(jìn)行監(jiān)督;對(duì)藥品進(jìn)行批次及時(shí)驗(yàn)收把關(guān)。

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