山東能源棗莊礦業集團魯南裝備公司 田忠海
刮板機改造技術研究
山東能源棗莊礦業集團魯南裝備公司 田忠海
某煤礦洗煤廠是一座設計處理能力 500 萬 t/a的塊煤洗煤廠。該廠自2000年礦井投產以來,經過多次挖潛改造,礦井生產能力逐漸提高,目前生產能力已近 780 萬 t/a,洗煤處理能力也隨之有了很大提高,由160 萬 t/a 提升到了240 萬 t/a。但是隨著生產能力的提高,煤泥水系統面臨巨大壓力,由于系統處理能力低,煤泥水分偏高( 30%左右),嚴重影響了煤炭產品質量。為此 ,2010 年引進2臺 GPJ120 型加壓過濾機,對煤泥水系統進行了改造。改造工程實施后,煤泥水系統煤泥處理取得了較好的效果(水分下降 8 %,處理能力達到80 t / h)。
近年來國際上出現了一種新的脫水設備——加壓過濾機,并在礦山和冶金行業得到了廣泛應用,其使用效果和處理能力也在某煤礦洗煤廠得到了很好的驗證。但是該洗煤廠在使用過程中發現,倉內刮板機頭輪、減速機和尾輪出現故障的頻率較高,加之倉內空間狹小,因此出現故障時處理困難,事故處理時間漫長,嚴重影響了該廠的經濟效益,因此,如何縮短倉內刮板機事故時間成為該廠迫切需要解決的一個問題。
刮板機目前存在的主要問題是減速機的齒輪、軸承損壞;尾輪、頭輪磨損、滾鍵。在事故發生后,因為倉內空間狹小,大型檢修設備不能盡其所用,延誤了修理時間。針對上述問題,分析刮板機的傳動系統:電機輸出軸通過減速機齒輪與普通平鍵連接,減速機輸出空心軸通過普通平鍵與頭輪連接,兩個頭輪通過一對抱殼用平鍵連接。圖1為改造前的傳動系統。

減速機通過普通平鍵連接輸出空心軸和頭輪,不管是拆卸還是裝配都非常耗時而且難度比較高,另外,加壓過濾機艙內部空間有限,給維修和維護都帶來很大的困難。
刮板機尾輪、頭輪和箱體的連接雖然采取的是螺栓連接,但是每次拆卸都必須先拆掉軸承座,才可以安裝,在倉內安裝軸承座又受空間的限制,延誤裝配時間。
通過仔細分析,發現頭輪和減速機連接以及箱體和頭尾輪連接設計存在缺陷,造成了頭尾輪和減速機容易出現事故,而且檢修非常困難。
1. 頭輪和減速機部分。將頭輪輸入軸和減速機空心軸加工成帶錐度的軸和孔,并利用鍵連接;將軸端加工成帶螺紋的孔洞,用端蓋固定減速機與刮板機頭輪軸。圖2為改造后的傳動系統。

2. 刮板機尾輪和頭輪部分。想要解決尾輪和頭輪拆卸困難的問題,可以改造頭輪、尾輪和箱體連接方式,在頭輪、尾輪正上方箱體處加工一U形槽,頭輪、尾輪安裝時,直接從U形槽與箱體裝在一起,用一擋板卡住頭輪或尾輪軸,然后頭尾輪端蓋與箱體用螺栓連接。圖 3為改造后的頭輪與箱體連接。
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加壓過濾機倉內刮板機滑道從2010 年 8 月改進運行至 2011 年8月,沒有出現刮板機尾積煤和斷耳損壞的現象,設備運行正常,原刮板機存在的滑道磨損快、刮板易損、更換頻繁的問題得到了徹底解決,工人的勞動強度也隨之大大降低。
統計資料顯示,在改造前的2010 年1至9月份,該洗煤廠共更換刮板 298塊,單價為145 元;U 形環 200 個,單價23 元;鏈條50 條,單價 38 元。通過計算,材料費用共計49 710元。9 個月使用工時200 小時,每個工時10元,人工費用共計2 000 元。合計51 710元,平均每月5 745 元。改造后的2010 年 8月至2011 年8 月中,未更換過刮板、U 形環及鏈條,11個月共節約費用63 195元。
針對加壓過濾機在實際使用中存在的倉內刮板更換滑道窄、滑道間隙大等問題進行了改造,改造后沒有出現刮板損壞和機尾積煤現象,設備運行狀況良好,工人的勞動強度和工作條件得到了改善,達到了改善設備性能和利用廢棄件的目的。