[摘 要] 文章以甘肅省三道灣大壩除險加固工程主壩帷幕灌漿施工為例,闡述了帷幕灌漿施工工藝,提出了灌漿效果評價的方法。
[關鍵詞] 帷幕灌漿 施工工藝 壓水試驗 灌漿成效
一、概況
三道灣大壩位于張掖市的南部,Ⅱ級水利樞紐工程。工程于2001年開工,2003年建成。原設計標準為100年一遇設計,500年一遇校核,正常蓄水位90.0m。經過四年多的運行,壩體出現多處滲水,且集中在右壩頭及溢洪道右岸處。主壩地質構造相對簡單,主要地層為燕山期花崗巖、蛇紋巖及千煤巖等。燕山期花崗巖一般來說裂隙發育張開而且連通性又較好,透水性較強,故燕山期花崗巖是本次灌漿施工的主體。
二、施工任務
本次施工的主要任務是:在壩底樁號為0-183.05~0-120.50及0+137.60~0+205.60范圍內的基巖進行帷幕灌漿。
右壩段:0+137.60~0+205.60布單排孔,孔距2.5m,布51個灌漿孔;左壩段:0-120.50至溢洪道左岸布兩排孔,排距1.5m,孔距2.5m,布孔50個;溢洪道:布16個孔,為單排孔,孔距為2.5m;溢洪道右岸至0-183.05共布168個孔,孔距為2.5m,終孔深度原則上以進入弱風化巖5m,如遇微風化巖即止,本次帷幕灌漿共285孔鉆孔深度為10195.75m。
帷幕灌漿在該部位結束14天后施工質量檢查孔,孔數為灌漿孔總數的10%左右,通過壓水試驗檢查灌漿效果。
三、施工設備及灌漿材料
機械設備選用:Xu-100型鉆機14臺,SNS型與250/50型灌漿泵4臺,6臺功率2.2kw供水泵BW-200,水箱2臺,卷揚機1臺,JW180高速雙層灰漿攪拌機3臺,17m3柴移式空壓機1臺,50KW柴油發電機1臺,JZC-350型砼攪拌機1臺,100t拔管機一臺等。
灌漿材料:采用425號的普通硅酸鹽水泥。
四、施工工藝說明
1.鉆孔
施工前依據設計圖紙放樣布孔,鉆機就位后,校準孔位及孔號,孔位偏差應不大于10cm,開鉆前鉆機應墊平并校水平,每排孔分三序施工,采用自上而下灌漿,分序加密的原則。
鉆孔開孔徑為Ф110mm,終孔孔徑Ф75mm.鉆孔必須鉆到設計孔深度;若鉆進遇軟弱夾層或產生塌孔集中漏水,須做好施工記錄。在灌漿前用壓力水進行孔壁沖洗和巖石裂隙沖洗,其標準是孔口回水澄清5min即可,沖洗壓力不大于灌漿壓力的80%,巖石裂隙沖洗后,孔內的沉渣厚度不超過20cm。
2.壓水試驗
壓水試驗工作包括洗孔、水位測量、儀表安裝和壓力流量觀測等步驟。壓水試驗前應測定地下水位。
壓水試驗壓力為灌漿壓力的80%,壓水試驗采用單點法,壓入流量穩定標準,在穩定的壓力下,每5min測讀一次壓入流量,連續四次讀數中最大值與最小值之差小于最終值10%,或最大值與最小值之差小于1L/min時,本階段試驗即可結束,最終值作為計算值。
3.灌漿施工
(1)灌漿工藝。灌漿采用“自上而下,分段造孔,孔口封閉,循環灌漿”的灌漿工藝。
(2)灌漿孔施工程序。開孔鉆進至基巖面(孔徑Ф110mm)→下孔口管(套管Ф110mm)→分段鉆基巖到孔底(Ф75)→cndnvBJY9ZeQ4pm0mvsYk3mi2wdM4yOPHgp7/FLwDMI=校孔深,測水位→洗孔,清孔→灌漿,達到結束標準終止灌漿→封孔。
(3)灌漿漿液的濃度應由稀到濃,逐級變換漿液水灰比采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等七個比級。開始灌漿水灰比5:1。
(4)灌漿漿液變換原則。當灌漿壓力保持不變,注入率持續減少時,或當注入率不變而壓力持續升高時,不得改變水灰比,當某一比級漿液的注入量已達到300L以上或灌注時間已達1h,而灌漿壓力和注入率均無改變和改變不顯著時,應改濃一級,當注入率大于30L/min時,根據具體情況可越級變濃。
(5)灌漿結束標準,滿足以下兩個條件可終止灌。a.在規定的壓力下,當注入率不大于0.4L/min時,繼續灌漿60min。b.若注入率不大于1L/min時,延續灌注時間不少于90min,灌漿全過程中,在設計壓力下的灌漿時間不少于120min。
(6)灌漿孔封孔均采用壓力灌漿封孔法
4.特殊情況及處理措施
(1)漏漿
灌漿時出現漏漿的主要原因如下:裂隙發育井相互溝通;受地下水流動的影響,使地上形成一通道并與灌漿孔相通;有較大的溶洞。所造成的危害有以下幾種:灌漿壓力達不到要求,帷幕線難于形成;漿液孔內裂隙難于灌入,影響灌漿質量;漿談流失,造成浪費。
(2)孔與孔之間串漿
灌漿孔與孔串漿的主要原因如下:巖層裂隙發育并相互串通,或壩上松散,使灌漿孔與鄰近孔之間直接或間接相通,造成漿液通路;鄰近鉆孔一起施工,土層內應力尚未消除,造成孔壁坍塌,使巖土內原狀結構被破壞,一經漿液擠壓便從鄰近鉆孔串出;灌漿路堵塞或壓力表失靈,判斷不準確,造成灌漿壓力超大。所造成的危害有以下幾種:使灌漿無法繼續迸行,停灌后灌不進漿或因待凝后重新掃孔,影響工期;浪費灌漿材料;影響其他串漿孔的鉆進及灌漿質量。
(3)灌漿中斷
灌漿中斷的主要原因如下:灌漿管堵塞、破裂或接頭崩脫;灌漿設備發生機械故障;儀表失靈;止水塞止不住水而發生孔口返漿;停水、停電或附近爆破時躲避等。所造成的危害有以下幾種:灌漿中斷后單位吸槳量比中斷前明顯減小,甚至不吸漿。特別是漿液中水泥顆粒的沉淀和漿液的凝固使灌漿無法繼續進行,影響灌漿效果;當中斷時間較長時,止水塞被固在孔內,起拔困難,造成事故;由于灌漿不合要求,需重掃孔,延誤工。
(4)灌漿孔斜
灌漿孔斜的主要原因如下:地質條件不良;技術條件不適宜;操作方法不當等。所造成的危害有以下幾種:會加劇孔內的掉塊、坍塌,甚至會造成卡鉆、埋鉆等現(下轉第240頁)象;增大鉆具折斷事故發生的機率,而出現斷桿后會影響處理孔內事故的復雜性,甚至出現報廢孔的現象。
(5)預防措施
根據以上帷幕灌漿主要出現的技術問題,本文從以下幾個角度進行采取不同的處理措施。a.針對漏漿的預防措施。在鉆進過程中,如發現大裂隙或溶洞應做好詳細記錄,灌前投入泥球、細砂等,以此填充和堵塞漏道(洞)。采用低壓,濃漿起灌,或采川自流式灌注。b.針對串漿的預防措施。加大孔序之間的施工間距,進行跳打鉆孔,待鄰近鉆孔灌注后1~2d才施工附近的鉆孔,并保持孔壁完整。采用多級升壓法灌漿,即壓力從小到大逐級增加,待第一級壓力灌注30m加后如沒有發現串漿再升到第二級壓力,直至達到設計壓力。使用自山而下分段灌漿,使其在上部灌完后待凝24h后再鉆進下一段。管路暢通,儀表準確,壓力均勻平穩。c.針對灌漿中斷的預防措施。選用符合要求的輸槳管材,連結牢固,使用前無堵塞,無破損。選用性能較好的灌漿設備,保證在規定的最大灌槳壓力下能長時間的連續運轉,用后清洗干凈。儀表淮確并及時維修。止水要嚴密,灌前用壓水檢查,如孔日返水則重新止水。灌漿工程所用水、電宜設專線,并安排專人看管。
五、灌漿成效分析
1.工程量
完成鉆孔285孔,總進尺10195.75m,水泥用量250t。
2.成效
帷幕灌漿質量檢查以檢查孔壓水試驗成果為主,在該部位灌漿孔施工灌漿結束14天后進行壓水試驗。壓水試驗采用單點法,帷幕灌漿檢查孔應采取巖石芯,計算獲得率并加以描述。對灌漿孔的封孔質量進行抽樣檢查,壓水試段長度控制不大于10.0m。壓水試驗結果表明:29孔的透水率均小于3Lu,范圍值為0.29~2.70Lu,平均值1.40Lu,說明灌區巖石透水率已滿足防滲標準和設計要求(透水率不大于3Lu)。
六、結語
在施工過程中,嚴格執行帷幕灌漿施工技術規范和“三檢制度”,確保了帷幕灌漿施工的成效。經過兩年多的運行觀察,大壩在高水位無滲漏現象,實踐證明帷幕灌漿是成功、有效的,從而大大提高了水庫運行安全性。
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