摘要:石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝的火力發電廠,在“濕煙囪”排放過程中易出現“石膏雨”現象。經過對“石膏雨”的成分和危害剖析以及“石膏雨”形成的原因分析,針對已建成的電廠,解決“石膏雨”的措施是提高凈煙氣溫度。
關鍵詞:濕法煙氣脫硫;石膏雨;凈煙氣溫度;蒸汽換熱器;三維內肋管式換熱器;二次熱風加熱裝置
在火力發電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統后,不采用氣-氣換熱器裝置,脫硫后凈煙氣直接從煙囪中排出,煙囪采取防腐處理,成為“濕煙囪”排放形式。
脫硫后排煙溫度較低,帶有飽和水的凈煙氣在煙囪爬升過程中,煙溫進一步降低,煙氣中部分水汽夾帶煙塵和漿液顆粒凝結形成冷凝液,易在高速氣流攜帶下沖出煙囪,同時若煙囪出口環境溫度、大氣壓低于出口排煙溫度、煙壓較大,排出煙囪外煙氣中的冷凝液,在重力作用下擴散減弱,以雨點的形式飄落在煙囪附近區域,這就是所謂的“石膏雨”現象。
1、“石膏雨”的成因分析
“石膏雨”產生的主要影響因素包括:凈煙氣溫度、煙氣流速、煙囪結構型式及防腐材質、脫硫裝置除霧器除霧效果、擴散條件(環境溫度及大氣壓)等。
1.1 凈煙氣溫度低是“石膏雨”形成的主要原因
吸收塔出口凈煙氣溫度一般在50℃左右,由于無再熱設備,凈煙氣在流經煙道和煙囪過程中,溫度有不同程度降低(通常溫度降低2℃左右),凈煙氣中攜帶的飽和水蒸汽隨著煙溫降低冷凝并析出水滴。雖煙道和煙囪內設有冷凝液收集裝置,但煙囪內的冷凝液極易被高速流動的煙氣帶出而形成“石膏雨”。
經調查,凈煙氣經過再熱設備后,溫度超過70℃的電廠均未出現“石膏雨”現象。
1.2 煙氣流速高是“石膏雨”形成的重要原因
我國的煙囪設計規程中規定:煙囪內的煙氣流速一般控制在18~20m/s,歐美地區對濕煙囪設計流速規定:濕煙囪設計流速不宜超過15m/s。
煙氣流速低,煙囪中的冷凝液順著煙囪壁流下,在最低點收集。但煙氣流速過高,造成凝結水無法匯集到煙囪底部,煙氣中的灰、石膏和冷凝液隨煙氣帶出煙囪;當煙囪出口的煙氣擴散條件較差時,煙氣中夾帶的漂浮物降落在煙囪周邊的一定范圍內,產生“石膏雨”現象。
1.3 煙囪結構型式及防腐材質的選擇也是“石膏雨”形成的原因
火電廠一般采用直筒型煙囪,煙囪防腐層采用輕質泡沫玻化磚防腐,表面粗糙度大。當機組負荷較低時,煙氣流速低,煙氣攜帶的污染物易附著在防腐層表面,當機組負荷較高時,煙氣流速較快,附著在防腐層表面的污染物將隨煙氣帶出煙囪,成為石膏雨的組成部分。
1.4 其他因素對“石膏雨”形成的影響
除霧器除霧效果差,會增大“石膏雨”形成的可能性。通過除霧器通道的煙氣流速過高,除霧效果會大大的降低,易造成煙氣二次攜帶現象,煙氣中液滴濃度高,凈煙氣夾帶的石膏漿液較多,含有石膏的液滴被高速煙氣帶出煙囪則會形成“石膏雨”。
環境擴散條件影響著“石膏雨”的形成。當環境溫度低、氣壓低、相對濕度大,煙氣更容易過飽和,從而迅速在煙囪出口凝結成液滴,使得煙氣擴散范圍變小,在煙囪周邊形成“石膏雨”落下。尤其是冬季北方電廠,煙氣與環境溫差較大,“石膏雨”會加重。
2、“石膏雨”的成分及危害
2.1 “石膏雨”的成分
“石膏雨”的主要成分是水、煙塵和少量石膏漿液顆粒。以一電廠的“石膏雨”采樣測試,成分分析結果為:“石膏雨”中水分為87.37%,煙塵含量為11.50%,CaCO3含量為0.72%,MgCO3含量為0.38%, CaSO4含量為0.03%。
2.2 “石膏雨”的危害
2.2.1對居民生活、電廠生產的影響
連續的“石膏雨”將對周邊居民生活及電廠生產產生不良影響。“石膏雨”干燥后為灰白色泥點,若落在電廠周邊居民房頂和衣物上,清洗十分困難,嚴重地影響居民生活環境,引發居民對環境的投訴事件;若落在電廠汽車、建筑窗玻璃、設備外表面上,造成環境污染的同時,影響電廠安全文明生產。
2.2.2 對植被及農作物生長的影響
連續的“石膏雨”將對電廠周邊植物及農作物的生長產生不良影響。“石膏雨”落下后覆蓋在植被及農作物葉片表面,不僅破壞景觀,且阻礙了植物光合作用,影響植被及農作物的正常生長。
3、“石膏雨”的解決措施
對于已建成脫硫裝置的火力發電廠來說,當負荷一定時,煙囪中的煙氣流速固定。增加煙囪過流面積、降低流速的方案,工程量大,工期時間長,需要停機進行,因此,從經濟性方面來看,此方案不可行。
對于已建成脫硫裝置的電廠,主要解決“石膏雨”的措施是提高煙氣溫度,擴大煙氣的擴散面積,降低“石膏雨”的影響。
3.1 提高煙氣溫度的方法
方案一:增加蒸汽加熱器
在吸收塔除霧器上方或出口煙道內安裝蒸汽加熱器(SGH),利用高溫蒸汽加熱吸收塔出口的低溫凈煙氣,使凈煙氣溫度升高,以確保煙囪的入口煙氣溫度在70℃以上,減少冷凝液的析出。
方案二:采用三維內肋管式換熱器
利用原煙氣加熱凈煙氣,在吸收塔原煙道和凈煙道上加裝新型三維內肋管換熱器,解決常規RGGH腐蝕、泄漏等主要問題。吸收塔凈煙道不變,將原煙道適當改造。新型三維內肋管換熱器的換熱管立式布置,原煙氣自上而下經過三維內肋管,與管外的凈煙氣進行熱交換后直接進入吸收塔;凈煙氣水平進入三維內肋管換熱器的殼側,橫向掠過排換熱管束,吸收原煙氣放出的熱量,溫度由50℃左右升高到70℃以上。
方案三:采用二次熱風加熱裝置
利用鍋爐二次熱風的裕量,從空氣預熱器后二次風風道抽取二次熱風,直接注入脫硫系統出口煙道。在混合段內二次熱風與脫硫后凈煙氣混合加熱,提升凈煙氣溫度,提高煙囪排煙的抬升高度,同時減少煙道煙氣結露積酸,以此消除“石膏雨”的形成。
3.2 三種方案的對比
三種方案各有優劣,在造價、工期、運行費用等方面的對比如下表:
序號項目方案一方案二方案三
增加蒸汽加熱器采用三維內肋管式換熱器采用二次熱風加熱裝置
1方案優點技術成熟,有運行業績(出口煙道內安裝SGH)設備可靠性高,維護方便、費用低,漏風率低技術可靠,有運行業,投資低,運行維護量少、費用低
2方案缺點投資高,運行費用高,設備材質防腐要求高,有泄漏危險增加煙氣阻力,運行費用較高,設備材質要求耐磨防腐二次熱風裕量需要落實
3造價情況約1210萬元約1052萬元約960萬元
4施工工期長度約3個月約為6個月對機組發電的影響約30天,總工期約3個月
5運行費用約700萬元/年約600萬元/年約315萬元/年
6備注環保監測數據不真實,需要與當地環保局溝通進行修正
注:1.表中的數據,是以一臺300MW機組為例進行的估算。
2.運行費用的估算中,蒸汽按100元/噸,燃煤按300元/t,電費按0.3元/kWh,年運行小時數按5000h。
4、結語
“石膏雨”是石灰石-石膏濕法脫硫系統運行中的一個實際問題,需采取必要的技術措施進行解決。具體方法的采用,需要根據電廠運行的實際情況,結合經濟性、可靠性進行充分論證后決定。對于已建成脫硫裝置的電廠,提高煙氣溫度,擴大煙氣的擴散面積,以此降低“石膏雨”的影響,是一條經濟、可行之路。
參考文獻
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作者簡介:
周濤(1971)女,碩士,從事火力發電廠煙氣脫硫脫硝設計工作