摘要:針對北西塊注聚井的開發過程,研究總結出一套成功的做法,為今后的聚驅開發提供可借鑒的經驗.本文通過對聚合物區井喇4-P2188井從注聚到目前經歷的見效期、含水回升期、注聚后期三個階段的開采狀況進行了詳細分析,從而總結出聚前采取調剖措施,可有效提高聚合物利用率;注聚中采取分層注聚措施,可有效控制含水回升速度;注聚中期采聚壓裂措施,可充分提高油層動用程度;注聚后期采取壓裂措施,可有效挖掘剩余油.
關鍵詞:調剖 分層注聚 壓裂 挖掘剩余油
一、開采簡況
喇4-P2188井是喇嘛甸油田北西塊的一口聚合物驅采油井,2000年6月投產,全井開采葡Ⅰ1-4油層,射開砂巖厚度16.7m,有效厚度15.3m,原始地層壓力10.90MPa,飽和壓力10.69MPa。采用斜行列井網開采,注采井距237m。與其連通的注入井有5口:喇4-P2100井,喇4-2155井,喇4-P2105井,喇4-P2120井,喇4-P2125井。目前該井日產液95t,日產油8t,含水92.3%,液面608.3m。
二、綜合開采效果分析
2.1聚前采取調剖措施,可有效提高聚合物利用率
喇嘛甸油田葡Ⅰ1-2油層為河流三角洲相沉積,油層滲透率高,變異系數大,注入剖面嚴重不均衡,部分注入井存在著特高滲透部位,直接注聚會導致聚合物沿一個方向突破,因此北西塊在全面注聚前對部分注入井采取了先調剖后注聚的方式,有效減緩了層內矛盾。
喇4-P2188井周圍的5口注入井均采取了先調剖后注聚的注入方式。調剖后,高吸水層段的相對吸水量由51.4%下降到26.3%,低吸水層段相對吸水量由11.8%增加到28.6%,有效地調整了注入剖面,在注聚4個月后,喇4-P2188井見效。
2.2注聚中采取分層注聚措施,可有效控制含水回升速度
喇4-P2188井在見效1年后含水開始回升,且含水回升速度較快,為了減緩含水回升速度,提高見效期的采出效益,我們對其周圍注入井的連續吸水剖面進行了分析。
通過分析我們發現,在注聚過程中,隨著聚合物的不斷注入,部分注入井的剖面發生了反轉,聚合物沿高滲透部位突進,而另一部分井由于調剖使低滲透層得到了較好的動用,相反高滲透層動用情況較差,造成層間、層內矛盾突出,這是導致該井含水回升速度過快的主要原因。為此我們對5口注入井分別采取了治理。
一是對有穩定隔層的注入井喇4-P2100、4-P2120、4-2155直接采取分層注聚措施。分層后對主要吸水層段進行控注,控制高滲透層注入量110m3,增加低滲透層注入量75m3,高吸水層段的吸水比例由59.8%下降至38.3%,低吸水層段的吸水比例由19.2%上升至37.2%。
二是對只有物性夾層無法實現分層注入的喇4-P2105,喇4-P2125井采取層內長膠筒封堵措施。堵掉高滲透層厚度10.2m,控制了高滲透層注入量65m3,增加中、低滲透層注入量50m3。
通過分層注聚有效地控制了含水上升速度,分層后喇4-P2188井含水回升速度由平均月升7.2個百分點減緩到月升2.1個百分點,減緩了5.1個百分點。
2.3注聚中期采聚壓裂措施,可充分提高油層動用程度
喇4-P2188井2001年7月見效,2002年6月含水逐漸回升,到2004年9月,日產液72t,日產油12t,含水83.5%,液面600.2m,與注聚初期比,日產液下降了26t,日產油只增加2t。分析產液量下降的主要原因是由于聚合物的不斷注入,流體的滲流阻力加大,產液能力下降。為了提高油層動用程度,因此對喇4-P2188井進行全井壓裂,以改善其導流能力。
喇4-P2188井壓裂后,初期日增液103t,日增油17t,見到了較好的增油效果。該井壓裂后取得較好的效果主要有以下幾方面的原因:
一是從砂體發育看,喇4-P2188井葡I2油層各沉積單元發育均是河道砂體,和與其連通的5口注入井處于同一河道砂體內,砂體發育好,連通狀況好。采出井與注入井良好的連通關系為壓裂后聚合物溶液向采出井方向的推進驅油提供了有利條件。
二是從注入井吸水剖面資料看,注入井喇4-P2100吸水能力變差,配注110m3/d,實注卻只有32m3/d,油壓高達12.8MPa,已接近破裂壓力13.3MPa。這也是導致喇4-P2188井產液量下降的另一個因素。我們在對采出井喇4-P2188井壓裂的同時對注入井喇4-P2100也進行全井壓裂,降低注入壓力,改善其注入狀況,增加喇4-P2188井的供液能力。注入井喇4-P2100壓裂后,注入壓力下降了2.3MPa,日注入量增加了78m3,使采出井喇4-P2188井在壓裂后有充足的驅替能量。
三是從喇4-P2188井的電測曲線水淹解釋成果分析得出,主產液層葡I22為中低、未水淹,葡I23下半部為中、高水淹,上半部為中、低水淹。主產液層水淹程度低,剩余油富集是喇4-P2188井壓裂效果好的有力保證。
2.4注聚后期采取壓裂措施,可有效挖掘剩余油。
喇4-P2188井2007年12月日產液95t,日產油只有1t,含水高達97.2%,雖然剩余油存在較少,但仍有挖潛余地,為了進一步提高采收率,我們對該井進行了詳細分析。
從喇4-P2188井環空分層測試及找水成果資料看,其主產液層PⅠ22、PⅠ23層產液能力下降,而其相對應的注入井這兩個層段的吸水量占全井的68.1%,這樣該井組出現PⅠ22和PⅠ23沉積單元注采比高,而PI21沉積單元注采比低,全井相對采出能力低于注入井注入能力,致使地層壓力逐漸增高,如果對該井進行壓裂將能取得較好的增產效果。
從地層壓力狀況看,喇4-P2188井07年11月份地層壓力為11.04MPa,半年壓差為0.7MPa,年壓差1.67MPa,總壓差0.14MPa,地下能量逐漸恢復,能量充足。
綜上所述,2008年1月對喇4-P2188井壓裂,壓裂層位葡I1-4,壓裂方式為選擇性多裂縫壓裂,多裂縫3條,同時加大高滲透層的投堵力度,投10m蠟球。
壓裂后初期日產液138t,日產油9t,綜合含水93.5%,濃度365PPm,與壓裂前比日產液增加43t,日產油增加8t,含水下降3.7個百分點,濃度下降86PPm,液面下降31m,取得了較好的效果。同時注入井喇4-P2120井日配注由110m3上調到150m3,喇4-2155井日配注由120m3上調到160m3。為該井提供了良好的能量供液。至目前該井一直保持了較好的增油效果。
三、幾點認識
1、在注聚前先進行整體調剖,然后再進行注聚,可以進一步擴大波及體積,可提高聚合物的利用率。
2、在注聚過程中應根據剖面的變化情況,對注入井及時進行細分、封堵調整,可有效減緩含水回升速度。
3、在含水回升期采取壓裂措施,可提高差油層動用程度。
4、在注聚后期采取壓裂措施,可充分挖掘剩余油,提高聚驅采收率。
參考文獻
【喇嘛甸油田剩余油挖潛方法】大慶石油地質與開發.2002.21(3)