摘 要:隨著煤礦機械化程度的提高,采煤工作面的安裝與搬移變得復雜。在新安煤礦在復合頂板破碎情況下,本文分析了理論和方案,采用用可靠、快速的綜采設備安裝方法,在擺布生產和煤炭質量搭配方面提供了可借鑒的經驗。
關鍵詞:綜掘機 切眼 快速安裝 煤質提高
隨著煤礦機械化技術的不斷提高,也使得綜合機械化采煤設備移動和安裝比較繁瑣。綜合機械化采煤設備工作面支架安裝前一般要對切眼進行開幫,傳統綜采切眼開幫大多數是進行爆破開幫對切眼的硬幫和軟幫,出貨方式是人用工手裝鍬或煤耙斗,頂板支護為標準、鋼帶網和單體配加厚板梁。安裝速度很慢給生產帶來很大不便,特別是在采深大礦壓比較大和復合頂板下切眼開幫非常困難,頂板支護選擇及應用效果受到很大限制。新安煤礦采煤工作面現在就受深部壓力影響,頂底板移近量很大,切眼開幫后復合頂板不是很容易維護,造成安裝困難和初采期間外面來的灰塵對煤質的影響。
為了能夠保證要求的工期,必須提前進行試用生產。如果按傳統方法先開幫后安裝,要用時50天才能完成,這樣在約試生產的一周時間內,工期會延長。同時采煤的質量也會受到影響。經驗證明,施工人員經過效益的論證,決定利用綜掘機進行切眼開幫,并實現一邊開幫一邊安裝,這樣做的效果比較理想,生產時間也會提前,原煤的生產量有所增加。我們的具體做法有以下幾點。
一、理論分析與方案結合
傳統采煤方式適合生產接續不緊張情況下的中等硬度以上頂板,工藝簡單但會對頂板震動破壞,容易產生懸頂而導致頂板下沉,切眼高度不夠地點安裝支架前還得拉底;一邊開幫一邊安裝方式適合生產接續緊張、頂板一般硬度以上的工作面,用人少又便于安全管理;材料費用少、開幫后的頂板裸露時間也很短,可提前配采增加效益的優點。
二 工作面及選煤
(1)切眼開幫前的狀況
位置:開切眼長度185米,最大傾角為17°,平均為16°,煤層厚度2.4米,頂板為復合性頂板,即:煤層上為1.4米厚的粉砂巖直接頂和十上層0.9米的煤,其中0.25米炭質粉砂巖膠結,底板為1.2米厚的粉砂巖。
斷面:寬為4.2米,高為全煤厚2.4米。
支護:頂板采用,錨桿、W鋼帶、錨索和金屬網聯合支護。金屬網封閉全部頂板,兩邦采用直徑為16mm,1.6長的樹脂錨桿配木板帽,并掛金屬網維護巷邦,護邦錨桿為3排矩形布置,密度為1.5×1.0米。頂板支護為螺紋鋼錨桿,直徑為20MM,五排矩形布置,密度為1.0×1.0米。錨索為直徑16mm的鋼角線,錨索長5米,兩排矩形布置密度為2×2.5米。
開切眼的上、下兩端頂板壓力較小,完整,中部頂板壓力大,頂板破碎,下沉量達到0.25米左右,兩幫片幫達0.8米寬,局部底板出現底鼓現象。
(2)工作面設備
工作面需要安裝的設備有:122部液壓支架,刮板輸送機1臺,轉載機1臺,破碎機1臺,膠帶輸送機1臺,采煤機1臺。
(3)開幫使用設備主要參數:
A、掘進機機身長9.8米,寬度2.5米,機高1.7米,鏟板寬度3.0米,機重51.5噸,最大可掘高度4.0米,寬度5.5米,切割臥底深度250mm。
B、運輸機為SGB—620/40T了溜子
C、搭接方式:SGB—40T搭在順槽皮帶上;掘進機的膠帶轉載機通過改制的輪對騎在SGB—40T溜子的中部槽上,可在中部槽的兩沿上運行。
(4) 選煤工藝概況:
該礦煤種多為長焰煤,可選性比較差,現工藝為使用液壓式動篩跳汰機排矸,該設備產地沈陽,控制系統采用德國技術,工藝排矸效率80%,分選粒度25--80mm,作為洗混中塊產品銷售,當市場淡季時或者煤質指標下滑時,采用破碎方法摻配到25mm以下商品煤中以提高質量。
三開幫實施方法:
A、作業方式:
綜采切眼支架安裝,以往一般都是先進行全長開幫,達到安裝需要空間后,進行切眼穩架安裝。但該工作面由于切眼頂板壓力較大破碎,為避免用炮掘開幫對頂幫的破壞,造成初采期間頂板冒落,影響安全和煤質,這次采用掘進機開幫,SGB—40T運輸。從下部往上開幫,分段作業,每次開幫深度1.5米,開幫規格為:寬4.2米×2.4(全煤厚)。
B、主要工序:
在實現“邊開邊安”工藝前,由于掘進機及SGB—40T溜子需要一定空間,所以首先在開始安裝支架前,先進行開幫20米,然后將掘進機及溜子移到切眼開幫處,該段支架穩定后,形成邊開幫邊穩架子的作業方式,即開幫——穩架——開幫——穩架。掘進機每次開幫為1.5米,開幫后用最后穩好的支架前梁挑設三塊3.0長的大拌,維護開幫后新暴露的頂板,維護支護及時打設,確保作業人員安全。隨著開幫位置的不斷前移,SGB—40T溜子及時延長,保證掘進機有足夠運行空間。
四 主要技術經濟效果
(1) 技術效果
綜掘機開幫與爆破開幫比較,支架安裝工程進度沒有因開幫而受到制約,具有以下技術效果:
A作業人員不用到開幫區域作業,完全可以避開冒頂區域,避免破碎頂板及片幫煤對作業人員的危害,有利于安全生產。
B開幫時,不用對支架掩護也不會造成管件及設備損壞。
C提高了頂板、硬幫圍巖穩定性,降低初采時頂板巖石混入量,利于煤質穩定。
D使用綜掘機進行切眼開幫,邊開幫邊安裝,加快了開幫、安裝速度,使綜采工作面提前15天投產,多出原煤6.0萬噸。
(2)經濟效果
A.優質煤3#熱值區間5101—5400千卡/千克,銷售單價610元/噸,而動力煤1#熱值區間4701—5100千卡/千克,銷售單價560元/噸,提前十五天生產,配采后商品煤熱值由4950千卡/千克左右提高到5150千卡/千克左右,提高一個質量檔次,增收5.55*560=3108萬元。
B.掘進機開幫183米,有160米開幫后頂板不打設永久支護,按照切眼支護密度計算,節約錨桿640根、W鋼帶384延長米、金屬網2133kg、錨索192kg、中板85kg、火藥786kg、雷管1720發、釬頭10個,節省支護成本合計8.16萬元。
以上兩項共可為企業創造經濟效益:3108+8.16=3116.16萬元。
根據結合新安煤礦六采區的綜采開切眼開幫,做出提前生產而且煤質優劣搭配的工藝結論,掘進機開幫與爆破開幫的經濟效益對比:提質創效增收和節約支護成本共計3116.16萬元,手先在雙礦集團實施了銷售組合拳戰略。因此這種“一邊開幫一邊安裝”的方法是可行的,創效的。也會為今后煤層大切眼開幫、支護安裝、初采期間頂板控制、工作面產能與煤質搭配方面,提供了經驗。
參考文獻:
[1]中國礦業學院,井巷工程[M],煤炭工業出版社,1984
[2]馬廣志,綜采高支架倒牽、搬運、安裝的實踐[J].煤炭技術2007.(6)
作者簡介:
彭國營(1966.6-),黑龍江雙鴨山人,工程師,1985年畢業于阜新煤炭工業學校地下采煤專業,現在龍煤集團雙鴨山分公司煤炭銷售公司工作、長期從事井下采掘生產與煤質管理指導工作。