摘要:介紹了對水庫土壩進行帷幕灌漿的施工程序及施工方法,分析了灌漿過程中的各種數據。通過灌漿前后壩體透水情況對比分析表明,防滲效果良好。
關鍵詞:帷幕灌漿 壩體防滲 效果分析
1、工程簡介
月亮河水庫位于晴隆縣城東北側,距晴隆縣城約75 km,于1958年動工新建。1985年遭受特大洪水襲擊,1993年復建完成水庫蓄水,工程所處地出露淺灰色至深灰色灰巖夾砂頁巖,庫盆區主要出露巖性砂頁巖,灰巖巖溶不發育,保水性好。水庫現有均質土壩一座,壩頂高程1150.9m,最大壩高19.9m,壩頂長73m,上游一級馬道,坡比為1:2.5和1:2.75,下游一級馬道坡比為1:1.80和1:2.0。水庫死水位▽1144.07m,死庫容1.234萬m3。正常蓄水位▽1149.3m,興利庫容8.95萬m3,總庫容18.4萬m3,為小(2)型水庫。放水涵洞長48m,斷面尺寸為0.8×1.2m,漿砌石拱涵。
觀察發現壩基呈彌散狀滲水,壩基、左右壩肩及內壩坡需及時進行防滲處理。因此,采用帷幕灌漿技術對該水庫壩體進行加固處理。
2、工程設計
針對大壩滲漏的現狀,壩體應對的方案宜采用沿壩頂進行帷幕灌漿,設計帷幕線沿壩軸線方向布置,左壩肩延伸21m,右壩肩延伸12m,由于大壩存在夯填較差,因此壩體段采用充填灌漿,左右壩肩及基巖段采用帷幕灌漿。
造孔和灌漿分三序次進行,一序孔終孔間距為12m,二序孔終孔間距為6m,三序孔終孔間距為3m。灌漿采用自上而下分段灌注,段長為5m。
3、施工準備
3.1臨時工程
水電及灌漿管路沿灌漿帷幕線布置,水抽取庫水,電自備柴油發電機。選用XY-IA型鉆機1臺,XY-1型鉆機1臺,中低壓灌漿泵1臺。
3.2灌漿用水泥
灌漿材料選用壩體采用粘土漿灌注,壩基采用425#普硅酸鹽水泥進行灌注,當吸漿量較大,超過規定值時可加細砂等灌漿材料。根據設計要求,采用礦碴硅酸鹽42.5#水泥進行,經試驗細度通過80micro;m方孔篩的篩余量不大于5%。
3.3灌漿參數的確定
鉆進采用旋轉鉆進。灌漿采取自上而下分段灌漿方法進行施工,灌段長為5m,接觸段和破碎帶段長為2~3 m。
一般情況孔口壓力表控制在壩體段灌漿0.08-0.10Mpa ;基巖段0.25~0.3Mpa,當單位吸漿量較小時,可采用一次加壓,或讓其自行升壓,如由于壓力較大,而出現地表冒漿,孔口返漿或單位吸漿量突然增大等情況,則適當降低壓力,壓力達到設計值后,當注入率不大于0.4L/min,持續60分鐘不變;或不大于1L/min,持續90分鐘不變,則可結束灌注。
4、工程施工
各孔施工順序:施工準備-布孔-鉆孔-沖洗-壓水試驗-灌漿-封孔。
4.1布孔
按照設計圖紙要求,使用全站儀進行施工放樣,灌漿孔的孔位偏差不大于10cm。
4.2鉆孔
根據地質情況,鉆機采用XY-100和XY-2PB回轉電動液壓式地質鉆機,硬質合金鉆頭及金剛石鉆頭鉆進。按照分序加密的原則,分三個序次鉆灌,先鉆灌第I序孔,后鉆Ⅱ序孔,再鉆Ⅲ序孔,最后進行補強孔施工。
為保證孔向準確,在進行鉆機安裝時,班組人員先校正水平、加固,使立軸方向與鉆孔孔向一致,經現場技術人員檢查合格后,方能開孔鉆進。鉆進施工中采取埋設孔口管導向和較長鉆具鉆進,并在其中采取測斜控制手段,確保鉆孔孔底的偏差值符合規定值。
4.3沖洗
鉆孔沖洗方法是當鉆孔達到灌漿分段深度提鉆具取出巖芯后,隨即將鉆具下到底孔,采用壓力清水大流量進行裂隙沖洗,沖洗壓力采用灌漿壓力的80%,直至回水清澈,孔內巖粉沉積厚度小于20cm時為止。
4.4壓水試驗
(1)地下水位的測定:為了計算水壓力和灌漿壓力,首先應測定地下水位。若無地下水位時,利用單元工程先導孔施工測定的地下水位,作為該單元的代表。其方法是:當鉆孔沖洗完畢后,用測繩進行地下水位測定。穩定標準為:每5min測讀一次孔內水位,當水位下降速度連續兩次小于5cm/min時,可認為穩定,以最后的觀測值作為地下水位值。
(2)壓水試驗:先導孔采用自上而下分段進行壓水試驗,各序次孔的各灌漿段在灌漿前采取簡易壓水試驗。
4.5 灌漿:按帷幕灌漿相關規程規范進行實施。
在灌漿過程中,對冒漿、漏漿、串漿,因故中斷灌漿,孔口涌水,溶洞,掉鉆,吸漿量過大,難以灌結束的情況處理,采用嵌縫、封堵、低壓、限流、間歇,漿液中摻速凝劑,灌注穩定漿液和混合漿液等方法進行處理。灌漿過程中發生串漿時,灌漿孔用木塞塞住,待灌漿結束后,對串漿孔再進行掃孔沖洗,然后再進行鉆進和灌漿。
4.6封孔:待插筋結束后,采用“壓力灌漿封孔法”,并結合人工封孔。人工封孔主要是在機械封孔結束,漿液下沉后形成上層孔段空隙,這時用人工拌合M10水泥砂漿注入孔內,插搗密實并找平。
5 壩體帷幕灌漿效果分析
5. 1 鉆孔地質情況
從地勘資料及鉆孔資料所見,壩體不是均質粘土,而是含有大量不均勻的碎石、塊石,并且碾壓不密實。鉆孔過程中時有漏水、坍塌和掉塊現象發生。壩體透水情況很不規則,這直接影響單孔的灌注和擴散半徑。
5. 2 灌漿情況
5.2.1 經灌漿成果統計, 單孔平均灌注漿量為2560.6 kg ,平均單位注入量為181.8 kg/ m。說明壩基內孔隙多。壓入的水泥漿充填裂隙、孔隙對防滲處理十分有效,并且對壩體起到了一定的加固作用。
5.2.2經過對Ⅰ、Ⅱ序孔處理后,Ⅲ序孔的注入量明顯低于相鄰Ⅰ、Ⅱ序孔的注入量,Ⅲ序孔無垮孔、漏水的情況發生,說明灌漿效果良好,基巖部份的裂隙、孔隙已得到有效的處理。
5. 3 檢查孔情況
5.3.1 檢查孔鉆孔情況。檢查孔鉆孔過程中無漏水或涌水現象,取樣中多見水泥凝結體充填裂隙,并且充填效果良好,結合緊密。
5.3.2檢查孔壓水情況。為檢查灌漿所形成帷幕的抗滲性能,采用五點法進行壓水試驗,試驗結果都小于5 Lu 的設計要求,達到了防滲目的。
5. 4 灌漿前后壩體透水情況對比
為掌握灌漿前后透水情況,灌漿前對先導孔取樣并做壓水試驗,灌漿后對檢查孔進行取樣并做壓水試驗,以測定灌漿后壩體抗滲性能的改善情況,見表1。
表1灌漿前后壩體透水情況對比表
灌漿孔910161725263233
透水率(Lu)4.83.93.33.62.53.03.92.6
檢查孔ZCK1ZCK2ZCK3ZCK4
透水率(Lu)0.750.830.720.83
通過對比分析,帷幕灌漿后壩體透水性明顯降低,說明帷幕灌漿解決該水庫壩體滲漏是成功的,所選用的排距、孔距、壓力、漿液變換等技術參數是合理的。
6結語
在該水庫除險加固中,采用帷幕灌漿處理后,彌散狀滲水點消失,說明帷幕灌漿效果顯著。工程取得預期的效果。