摘要:“十五”以來,喇嘛甸油田在生產規(guī)模不斷擴大的前提下,能耗整體呈下降趨勢,下降幅度為15.2%。近幾年,由于調整集輸系統(tǒng)的整體布局, 采用新工藝、新技術和新型油氣處理生產設備,通過實施老站技術升級改造,使集輸系統(tǒng)效率有了一定提高,集輸系統(tǒng)的能耗總體上也呈下降趨勢,但效果不是很明顯,下降幅度僅為6.9%,因此集輸系統(tǒng)仍具有一定的節(jié)能潛力。經計算,集輸系統(tǒng)能耗約占油田生產總能耗的12%,分離轉液系統(tǒng)的能耗占集輸總能耗的91.4%,而集輸系統(tǒng)的能耗節(jié)點主要是外輸泵和摻水泵,為此,加大了對集輸系統(tǒng)機泵的測試力度。在對全廠集輸系統(tǒng)現(xiàn)狀調查的基礎上,通過分析近幾年的現(xiàn)場機泵測試數(shù)據(jù),對外輸系統(tǒng)能耗情況及潛力進行深入研究。
關鍵詞:外輸能耗 潛力分析 解決措施
1、外輸系統(tǒng)運行現(xiàn)狀
隨著喇嘛甸油田進入特高含水開發(fā)后期,轉油站設備老化導致噸油生產成本增加。截止2008年8月,喇嘛甸油田集輸系統(tǒng)共建有轉油站47座(其中轉油放水站7座),配備外輸泵153臺,在線運行60臺,設計分離轉液能力43.93×104m3/d,經計算,集輸系統(tǒng)能耗約占油田生產總能耗的12%,分離轉液系統(tǒng)能耗占集輸總能耗的91.4%。
“十五”期間及“十一五”前兩年,通過優(yōu)化調整集輸系統(tǒng)布局及功能,完善發(fā)展優(yōu)化技術,地面系統(tǒng)在油水井逐年增加的基礎上,集輸系統(tǒng)進行轉油站優(yōu)化合并16座,減少轉油站8座,減少運行機泵31臺,減少運行加熱爐16臺,少建各種站39座,年節(jié)電1478×104kw.h,年節(jié)氣1002×104m3。通過對老站技術實施升級改造,集輸系統(tǒng)效率有了一定提高,集輸用電單耗有小幅度下降。
2、測試情況及存在問題
2008年對全廠在運外輸泵進行了抽查測試,共抽查28臺外輸泵,平均泵效為61%,平均單耗0.425kW.h/t,平均功率因數(shù)0.87,平均站效23.83%,詳細測試數(shù)據(jù)見附表1。
表1外輸?shù)托П媒y(tǒng)計表
序號站號外輸泵型號泵效(%)
1喇405YD200-30×353.0
2喇150G200D43A×341.1
3喇111DYK150-30×454.5
4喇431150D-30×552.2
5喇807YD280-43×359.1
6喇102YD150-50×240.4
7喇331150D-30A×459.6
8喇400KYK150-30×356.2
9喇230200D43A×351.6
通過對測試數(shù)據(jù)分析及理論研究,發(fā)現(xiàn)目前外輸泵運行效率低; 外輸泵排量不匹配、能力過剩; 個別變頻外輸泵,運行效果不理想等問題仍然存在.
3、優(yōu)化運行技術措施研究
3.1 提高輸油泵機組運行效率方案及措施
針對引起機組運行效率低的情況,擬定提高運行效率的多種方案,并制訂了相應的技術措施。對電機負載率較正常、但泵效很低的機組,采用換泵不換電機的方案,力求機泵匹配合理。
對上述方案的實施,必須考慮輸油泵所在聯(lián)合站、集輸小站的生產情況。按照工程實施過程不能影響正常生產的原則,該方案只要準備充分,所需施工時間可以很短。2008年節(jié)能項目規(guī)劃中,決定更換10臺低效外輸泵,估算投資60萬元,年節(jié)電66×104kw.h,投資回收期1.8年。
3.2 變頻器合理調控
采取變頻調速技術,來改變電機頻率,平穩(wěn)調節(jié)外輸泵的電機轉數(shù),取代靠單流閥和泵出口閥門的開啟程度來調節(jié)流量,降低電能消耗,減少泵管壓差,提高外輸泵運行效率,降低運行成本。
針對安裝了變頻器的外輸泵泵效過低的情況,建議應用變頻調速技術時,應該注意以下幾點:
(1) 變頻調速調節(jié)范圍不能過大, 避免調速泵和配套電機進入低效區(qū)。一般在75%~100%之間, 并應進行工藝計算。
(2) 在調速與定速聯(lián)合輸油時,最好采用調速泵的工頻高效區(qū)揚程略高于定速泵的變頻調速模式;或者(通過計算)考慮并聯(lián)運行泵全部的變頻的調速模。
(3) 變頻變壓輸油優(yōu)于變頻恒壓輸油。
(4) 變頻調速適用于流量不穩(wěn)定、變化頻繁且幅度較大、經常流量明顯偏小以及管路損失占總揚程比例較大的輸油系統(tǒng)。
(5) 變頻調速不適用于流量較穩(wěn)定、工況點單一以及靜揚程占總揚程比例較大的輸油系統(tǒng)。
在2008年節(jié)能項目規(guī)劃中,決定安裝6臺外輸泵變頻,估算投資90萬元,年節(jié)電149.6×104kW.h,投資回收期1.2年。
3.3 外輸泵合理匹配
隨著產液量的逐年降低,轉油站負荷率呈下降趨勢,部分轉油站存在站內設備不匹配、能力過剩的問題。主要表現(xiàn)為輸油泵排量大,與實際流量嚴重不匹配,外輸負荷率過低的11座站平均負荷率為46%。針對這種問題,外輸系統(tǒng)應按照現(xiàn)有工況及變化趨勢合理配置外輸泵,根據(jù)實際情況,對于泵排量與實際流量不匹配的站,采用大泵換小泵、階梯搭配的措施。再匹配相應的小容量變頻器,不僅節(jié)省投資,而且單耗還會降低。在2008年節(jié)能項目規(guī)劃中,決定更換小排量外輸泵8臺,估算投資48萬元,年節(jié)電70×104kw.h,投資回收期1.37年。
4、結論及認識
一是要提高輸油系統(tǒng)效率,達到節(jié)能降耗的目的,最主要的是根據(jù)預測產液量,合理確定設計規(guī)模,使整個外輸系統(tǒng)在經濟高效區(qū)運行。
二是對于額定排量遠大于實際排量的轉油站,采取大泵換小泵,輸油泵型號階梯搭配等措施,避免“大馬拉小車”的現(xiàn)象出現(xiàn),提高外輸泵負荷率,降低外輸單耗,杜絕能源的無謂浪費。
三是在平時的日常管理中,應注意根據(jù)實際運行參數(shù)的變化情況,進行合理控制, 使外輸泵在高效區(qū)附近工作,同時保證全站的平穩(wěn)外輸。必要時可以選擇對外輸泵進行拆級、加機械密封等技術改造措施,來提高泵效。
四是轉油站外輸系統(tǒng)流量波動時易導致泵管不匹配,壓差較大,節(jié)流損耗大,不能保證泵在經濟高效區(qū)運行。建議對沒有安裝變頻器的轉油站安裝變頻;已安裝變頻運行效果不理想的轉油站,根據(jù)實際情況,調整配套設施,保證變頻器在高效區(qū)運行。
參考文獻
[1]張德文、楊俊巖.《提高稠油集輸輸油泵運行效率研究》.油氣田地面工程 .第22 卷.第11 期
[2]戴群.《影響離心輸油泵變頻調速節(jié)能效果的主要因素》.油氣田地面工程.第26 卷.第5 期
作者簡介
李鐘燮,男,1983年11月出生,現(xiàn)任大慶煉化公司儲運廠QHSE工程師。聯(lián)系電話: 0459-5615363,電子郵件:lizhongxie@petrochina.com.cn。