1臺LB-1500C型間歇強制式瀝青混合料攪拌設(shè)備,在生產(chǎn)過程中其加熱滾筒前端不斷有揚塵出現(xiàn),濃度可達(dá)5mg/L,嚴(yán)重污染周邊環(huán)境,影響工人身體健康。
經(jīng)分析,造成揚塵的原因是袋式除塵器清灰時噴吹氣流的速度和流量不足,導(dǎo)致依附在濾袋表面的灰塵清除不徹底。
袋式除塵器通過過濾與清灰2個環(huán)節(jié)連續(xù)不斷地工作,才能組成完整的除塵過程。濾袋在吸附作用影響下,經(jīng)過一段時間過濾后,濾布網(wǎng)孔及表面迅速截留了粉塵層。隨著濾袋外表面粉塵不斷增加,過濾阻力也不斷上升,這時就必須對其進(jìn)行噴吹作業(yè)。但由于空氣比較潮濕,且氣流不符合要求,吸附在濾布上的粉塵在噴吹時不能全部脫離濾袋,時間一長,便堵塞了濾袋的網(wǎng)孔,以致排塵不暢。據(jù)此,我們本著增大噴吹系統(tǒng)進(jìn)氣量、提高進(jìn)氣速度的思路加以改進(jìn)。
首先,將噴吹管進(jìn)氣孔直徑由4mm改為8mm,并將空壓初制,氣量由3.0m3/min增加到5m3/min,以增加進(jìn)氣量。
其次,換掉原來功率為22kW的活塞空壓機,改用功率為30kW螺桿空壓機,以增加進(jìn)氣強度,提高氣流速度。

最后,為了噴吹氣體更加到位,在進(jìn)氣管孔眼處安裝文氏管,整體安裝如附圖所示。
經(jīng)試驗,改進(jìn)后噴吹1次可達(dá)到徹底清灰的目的,不僅延長了清灰周期,降低了清灰能耗,壓縮空氣消耗量也大為降低,同時濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)降低,從而成倍地提高了濾袋與閥片的使用壽命。特別是原來濾袋清灰不徹底時,都是采取設(shè)備空轉(zhuǎn)進(jìn)行清灰,以求依附在濾袋的灰塵徹底脫落。現(xiàn)在完全省略了這一步驟,從而大大提高了勞動生產(chǎn)率,降低了空轉(zhuǎn)時的能耗。