王維兵
(山西蘭花科創(chuàng)化肥分公司,山西晉城 048000)
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化肥分公司合成氨生產(chǎn)能力達180kt/a,尿素300kt/a,甲醇10kt/a。現(xiàn)有三套造氣裝置,共17臺煤氣爐(φ2 650mm),常開13臺。其中一套造氣產(chǎn)生的吹風氣配有10t/h余熱鍋爐。該裝置自去年改造后,效果良好,可回收4~5臺爐的吹風氣,產(chǎn)汽量可達10t/h以上,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。二套造氣常開5臺煤氣爐,配有15t/h余熱鍋爐,由于原裝置換熱效果差,實際運行中只能回收2~3臺爐吹風氣,且系統(tǒng)煙氣正壓嚴重,可燃物燃燒不完全,排煙溫度高、粉塵含量超標嚴重,故蒸汽產(chǎn)量低,無法滿足生產(chǎn)和環(huán)保要求。為此,我分公司委托安徽阜陽市節(jié)能化工工程有限公司進行整體設(shè)計安裝、技術(shù)指導(dǎo)和開車調(diào)試。2012年4月投運后,可回收6臺爐的吹風氣。系統(tǒng)微負壓運行,煙氣中可燃物燃燒完全,煙氣達標排放,整體狀況良好,達到了本次技術(shù)改造的目的。
造氣工段各臺造氣爐產(chǎn)生的250℃吹風氣進入吹風氣總管,經(jīng)旋風除塵器除塵后,與高溫空氣預(yù)熱器送來的400℃高溫空氣經(jīng)混燃器混合后進入燃燒爐燃燒。與此同時,從合成送來的弛放氣經(jīng)減壓后入緩沖罐、安全水封,與低溫空氣預(yù)熱器送來的150℃助燃空氣在燃燒器內(nèi)混合燃燒,產(chǎn)生的高溫煙氣入燃燒爐,從而保證燃燒爐內(nèi)的溫度保持在750~900℃的安全燃燒溫度。燃燒爐出口的(800~950℃,42 000m3/h)高溫煙氣依次進入高溫空氣預(yù)熱器、蒸汽過熱器、余熱鍋爐、軟水加熱器、第一空氣預(yù)熱器,熱量階梯利用后,被引風機抽送至簡易煙道噴淋裝置,除塵后直接放空。
主要設(shè)備規(guī)格、型號見表1。

表1 主要設(shè)備規(guī)格、型號
(1)燃燒爐 由于此次改造時間緊、任務(wù)重,且場地十分有限,因此燃燒爐在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進行改造。原計劃將直筒段加高3m,但由于受場地限制(上部有皮帶走廊),因此將直筒體加高1.5m。由平頂改為錐頂結(jié)構(gòu)。混燃器改在頂部,因此增加了燃燒空間,在整體結(jié)構(gòu)上更加合理、安全可靠。由于原蓄熱層采用格子磚結(jié)構(gòu),實際運行中極容易出現(xiàn)積灰堵塞。此次改造重新設(shè)計蓄熱層,采用四層折流式蓄熱層,這樣既可以保證可燃氣體和助燃氣體(空氣)多次反復(fù)混合接觸著火燃燒和燒盡,又消除積灰堵塞,達到長周期運行的良好效果。由于原燃燒爐基礎(chǔ)較低,下部清灰極不方便,因此改造時在原有灰池的外面重新制作一個沉灰池,將灰漿沖至外面的灰池,這樣,大大方便了操作,保證了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
(2)旋風除塵器 由于我分公司造氣系統(tǒng)長期摻燒型煤,吹風氣中粉塵含量高,造成吹風氣回收系統(tǒng)中設(shè)備堵塞嚴重。此次改造,在燃燒爐之前增加了一臺新型結(jié)構(gòu)的旋風除塵器,該除塵器除了具有原有除塵器的特點外,下部增設(shè)了擴張段,內(nèi)部增加一整流錐,這樣,既可除去大直徑的粉塵,又防止了細小粉塵隨氣流帶出,除塵效果十分明顯。
(3)蒸汽過熱器 蒸汽過熱器換熱管采用蛇形管錯排,與高溫煙氣逆向換熱。在進口集箱上設(shè)置了一條外供蒸汽管,開停車時利用外供蒸汽,對蒸汽過熱器進行降溫,防止其過熱燒壞。
(4)高溫空氣預(yù)熱器 高空預(yù)熱器為列管式結(jié)構(gòu),采用耐熱鋼光管形式,一端焊接,另一端為密封自由端,可有效避免熱脹冷縮因素對設(shè)備造成的損壞,延長設(shè)備使用壽命。
(5)軟水加熱器 軟水加熱器的換熱管采用橫置式翅片管結(jié)構(gòu),既強化傳熱,又能夠有效防止積灰。
(6)吹灰器 針對我分公司吹風氣中粉塵含量較大的實際情況,此次改造中增設(shè)了五臺吹灰裝置,安裝位置為,余熱鍋爐對流管上中下布三臺,軟水加熱器與低溫空預(yù)器設(shè)備前各一臺。其工作原理是通過電機驅(qū)動跑車和吹灰槍管,槍管上的噴頭在爐內(nèi)旋轉(zhuǎn)噴出過熱蒸汽(0.8MPa),吹掃換熱設(shè)備受熱面上的積灰和結(jié)渣。根據(jù)各設(shè)備受熱面的大小,選擇不同的吹掃半徑,依據(jù)系統(tǒng)運行情況定期吹灰,保證各換熱設(shè)備高效、穩(wěn)定運行。
(7)煙囪簡易噴淋裝置 為了降低煙塵的黑度,在引風機出口煙道上加裝五組實心錐噴頭,采用循環(huán)水進行噴淋。由于實心錐具有噴淋面積大,不易堵塞的特點,因此除塵效率較好,能滿足要求。
該裝置2012年3月施工安裝結(jié)束,4月初烘爐后,4月10日正式投入生產(chǎn)運行。
(1)由于燃燒爐內(nèi)襯較厚,烘爐初期應(yīng)控制較低的升溫速率,防止大量水分急劇蒸發(fā)對內(nèi)襯造成損壞。具體做法是,先期在燃燒爐底部配置簡易的點火裝置,可保證有效調(diào)控升溫速率,使耐火材料中的水分均勻緩慢蒸發(fā)出來,防止內(nèi)襯出現(xiàn)裂紋,甚至大面積脫落等現(xiàn)象的發(fā)生。后期采用在爐頂燃燒器點火烘爐,以提高爐溫、強化烘爐質(zhì)量。當然,任何時候開車點火前,均須做好安全置換和隔離工作,特別是在滅火等情況后,必須徹底置換合格才能重新點火。
(2)運行中應(yīng)注意的問題
① 送吹風氣時,一定要注意燃燒爐內(nèi)溫度是否高于安全燃燒溫度,即是否大于吹風氣等氣體中幾種主要可燃組分的著火點。一般要求蓄熱層爐溫超過750℃,并且隨著吹風氣的不斷送入密切注意爐溫的變化,及時作相應(yīng)的調(diào)節(jié),要特別注意觀察配風閥是否與造氣吹風氣回收閥同步啟閉。
②燃燒爐爐溫正常后,注意水管鍋爐、過熱器的工作壓力,嚴禁超壓,注意水管鍋爐保持正常水位。
③鍋爐應(yīng)連續(xù)給水,以保持正常水位,不允許水位低于最低水位或高于最高水位。
④系統(tǒng)開車初期,必須引用外來蒸汽冷卻過熱器換熱管束,不允許加水來冷卻過熱器。同時打開配風閥組的近路閥,以確保高溫空預(yù)器管內(nèi)有冷空氣流動,防止燒壞管束。回收系統(tǒng)正常運行期間,因為吹風氣的送入具有不連續(xù)性,所以該近路閥應(yīng)始終保留一定的開度。
⑤當鍋爐超壓,蒸汽需放空時,應(yīng)在過熱器出口或過熱器后其他管路上放空,不允許在上鍋筒放空,目的在于鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽全部通過過熱器,使過熱器的換熱管得到充分的冷卻。
改造后可全部回收六臺爐的吹風氣,解決了較長一段時間內(nèi)困擾我分公司吹風氣直接放空污染環(huán)境的問題,煙氣經(jīng)水膜除塵組合式煙囪除塵后放空,粉塵含量不超過100mg/m3,林格曼黑度一級,極大地改善了工作環(huán)境,實現(xiàn)了達標排放。
本套裝置總共投資250萬元,現(xiàn)汽量達12t/h以上(由于受限電影響,生產(chǎn)未達到滿負荷,正常運行5臺φ2 650mm煤氣爐),多產(chǎn)汽6t/h。蒸汽價按100元/t、年運行300d計,則年增效益432萬元。6個月可全部收回投資,經(jīng)濟效益顯著。
15t/h吹風氣余熱回收裝置改造投運后,系統(tǒng)微負壓穩(wěn)定運行,產(chǎn)汽量及各項控制指標均達到了設(shè)計要求,各項指標均有所優(yōu)化,解決了制約生產(chǎn)的許多問題,達到了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。