摘要:本文通過理論與實踐的相結合,根據巴達鐵路站前I標徐家灣高瓦斯隧道施工情況和特點,采取的用電與通風方案,并在實踐中得到了充分肯定,具有較好的推廣價值。
關鍵詞:長大隧道 高瓦斯 施工用電與通風
1 工程概況
徐家灣隧進口里程D2K55+831,出口里程DK60+
483,中心里程DK58+157,隧道全長4652m,最大埋深248m,全隧位于為5.7‰的下坡。DK56+400~DK59+700為高瓦斯段,長3300m,其余地段為低瓦斯段。
徐家灣道圍巖分級為Ⅲ~Ⅴ級;圍巖襯砌類型,其中Ⅲ級圍巖3456m,占總長度的74.3%;Ⅳ級圍巖900m,占總長度的19.35%;Ⅴ級圍巖296m,占總長度的6.36%。
隧道施工采用新奧法兩端進洞方案施工。Ⅲ、Ⅳ、V級圍巖采用上下臺階開挖,濕噴工藝支護。人工風鉆打眼,3#煤礦炸藥、煤礦延時電雷管起爆,光面爆破,無軌運輸。出碴采用挖掘機和裝載機挖、裝,自卸汽車運輸。二次襯砌采用模板臺車襯砌,混凝土在洞外集中拌和,混凝土運輸車運輸,泵送入模。瓦斯檢測采用人工檢測和自動檢測相結合的檢測方式。
2 施工用電總體思路
本隧道采用雙路供電:單口采用兩臺變壓器,進口計劃采用兩個630KVA變壓器,出口計劃采用一臺630KVA變壓器和一臺500KVA變壓器。下面以出口為例進行說明和驗證。
500KV變壓器管1臺空壓機、一個單機JS60攪拌站、隧道照明、駐地照明、兩臺排風機;630KV變壓器管3臺空壓機、2臺壓入式風機、1臺地泵和1臺二襯臺車等。
本隧道供電按照在電纜接頭處采用防爆處理的配置,在使用過程中嚴格按照瓦斯濃度<0.4%時,正常供電;瓦斯濃度≥0.4%且<0.5%時,通過加強通風降低瓦斯濃度;瓦斯濃度≥0.5%時,停止施工供電,關閉機械,撤離人員,查找隱患,加強通風。
3 施工用電計算
3.1 變壓器容量計算
根據施工現場實際用電特點,按需要系數法計算用電負荷。
根據經驗值
需要系數KC選0.65。
機械效率η取0.9。
功率因數cosφ取0.85。
變壓器的總容量為:
S=KC×∑P/(η×cosφ)=0.65×773/(0.9×0.85) =656(KVA)
由于二襯施工時,風機不需滿荷運轉,且與開挖同步時不能進行濕噴作業,故變壓器容量選擇為630KVA合適的。
需要系數KC選0.65,機械效率η取0.9,功率因數cosφ為0.85。
變壓器的總容量為:
S=KC×∑P/(η×cosφ)=0.65×580/(0.9×0.85) =493(KVA)
故變壓器容量選為500KVA。
3.2 施工電線配置 本隧道施工用電采用三相五線制,動力線與照明線分開布設。隧道單口掘進2300m,洞口到洞內1800m的動力線采用185mm2,其它采用150 mm2;為保證電流損耗過大,特在洞口至洞內800m線路右側下錨段安裝一臺增壓器,在1800m的線路右側避車洞處再增加一臺增加器;照明線路采用16mm2。
3.3 隧道照明 成洞地段每20m安裝一個45W節能燈;二襯至掌子面之間所有開關均為防爆開關,電纜為防爆電纜,每20m安裝一個45W防爆燈;二襯臺車上兩端頂上各安裝2個45W的防爆燈和1個400W的大型防爆燈;開挖臺車上每層平臺頂端各安裝1個45W的小型防爆燈,頂平臺安裝4個400W的大型防爆燈對著掌子面照射,保證掌子面施工時光照充足,保障安全施工。
4 通風設計
正洞采用線路左側壓入式通風;線路右側安裝風機加速排風方案。
在隧道正洞單口安裝2臺SDF(c)-NO.11(2×110KW)型軸流風機通過φ1.5m雙抗風管(阻燃、抗靜電)將新鮮空氣送至正洞,當隧道掘進超過1500m時增加一個50 KW型軸流風機進行加速壓入新鮮空氣。由于本隧道為高瓦斯隧道,每個隧道口成立一個通風小組,每班3人,3個班組,24h連續值班,同時做好通風記錄,進行數據分析指導施工和及時上報通風記錄。
4.1 通風計算 隧道進出口通風計算
4.1.1 根據同一時間,洞內工作人員數計算 Q1=K.M.Qn;K——風量備用系數,采用1.2;M——同時在洞內工作人數(取60人);Qn——每人工作人員所需新鮮空氣,取4m3/min,計算得:Q1=288
m3/min。
4.1.2 按照爆破作業確定風量
風管采用阻燃、抗靜電軟風管,直徑1.5m,百米損耗率p100=1%,則風管漏風系數p=■=1.21,施工按2300m計算。
A——掘進巷道的斷面面積,考慮到超挖情況,一般地段選擇70m2。
風流有效射程l=4=4=33.46。
則=11.15,查表得沿程系數K≈0.6。
G——同時爆破的炸藥量(kg),取150。
臨界長度L=12.5=12.5×=439m。
ψ——淋水系數,取0.8。
b——炸藥爆炸時的有害氣體生成量,根據本隧道的情況取40。
t——通風時間(min),取30。
代入以上數據
Q2=1093m3/min。
4.1.3 按照獨頭坑道瓦斯涌出量計算所需風量:
Q3=QCH4×K÷(Bg-Bg0)=3.03×1.6÷(0.5%-0)=970m3/min。
QCH4——按瓦斯最大涌出量3.03m3/min。
K——瓦斯涌出的不均衡系數,取1.6。
Bg——工作面允許的瓦斯濃度,取0.5%。
Bg0——送入風流中的瓦斯濃度,取0。
4.1.4 根據風速要求計算風量
Q=V×60×A=0.5×60×70=2100m3/min
4.1.5 風機風量計算:取以上風量的最大值2100m3/
min,則
正洞風機風量為Qm=PQ=1.21×2100=2541m3/min
4.2 風機及風管配置 根據風量計算要求正洞單口選用的型號為:2臺SDF(c)-NO.11(2×110KW)型軸流風機同時在1500m處增加一臺50KW軸流風機供風,可滿足隧道需求風量4919m3/min要求。
正洞通風管選用抗靜電阻燃風管,直徑為1.5m。為保證風管順直,根據現有模板臺車結構,在模板臺車上設置φ1500mm鋼筒,風管從鋼筒中通過。(如下圖)
5 通風用電注意事項
5.1 特殊工序執行嚴格的動火制度,瓦檢員全程監控,無專職瓦檢員監控不得實施作業。
5.2 隧道采用濕噴工藝,降低了隧道灰塵,改善了施工環境。
5.3 高瓦斯隧道采用瓦電閉鎖裝置。
5.4 二襯臺車、開挖臺車、防水板臺車上各配置有效滅火器不少于4個。
6 結束語
通過徐家灣高瓦斯隧道通風和用電方案的施工經驗,為類似工程施工提供了參考和借鑒,關鍵有以下幾個方面的內容:
6.1 加強通風,瓦斯自動監控系統與人工監控系統相結合能控制住濃度避免超限。
6.2 通過本隧道施工經驗,二襯至掌子面采用防爆電纜、防爆開關、防爆型照明燈,其它地段采用非防爆型;采用非防爆機械切實可行。
6.3 為保證長大隧道電流降低過多,采用185mm2鋁芯線每800m~1000m增加一臺三相增壓增流變壓器能保證電壓穩定滿足施工要求。
6.4 為加快隧道排煙降塵,每800m增加一臺22~30KW射流風機能保證隧道爆破后3h煙基本排完,灰塵大量降低,加快了施工進度。
參考文獻:
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