摘要:針對包頭第一熱電廠兩臺(tái)DG470/9.71-1型循環(huán)流化床鍋爐石灰石投運(yùn)情況,對石灰石在脫硫過程中的影響因素進(jìn)行分析,(優(yōu)化石灰石系統(tǒng)運(yùn)行,)提出在操作過程中的注意事項(xiàng),并對石灰石在實(shí)際運(yùn)行中起到的效果進(jìn)行了調(diào)查。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐石灰石運(yùn)行
0 引言
爐內(nèi)高效脫硫是循環(huán)流化床鍋爐最典型的優(yōu)點(diǎn),通過石灰石的加入,可實(shí)現(xiàn)鍋爐的低污染排放,在日趨重視環(huán)保的今天,循環(huán)流化床鍋爐得以迅速發(fā)展。我廠兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐投產(chǎn)六年來,根據(jù)石灰石系統(tǒng)運(yùn)行過程中不斷摸索,總結(jié)了一些影響脫硫效率的因素的調(diào)整與控制以及在投運(yùn)石灰石系統(tǒng)時(shí)需要注意的幾點(diǎn)問題,石灰石系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行后,取得了較好的脫硫效果。
1 循環(huán)流化床鍋爐概況
包頭第一熱電廠#9、#10爐為DG470/9.71-1型循環(huán)流化床鍋爐,采用汽冷式旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣-固分離,高溫回灰,全鋼架支吊結(jié)構(gòu)。采用床下風(fēng)道點(diǎn)火器點(diǎn)火。鍋爐由一個(gè)膜式水冷壁爐膛、兩臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器和一個(gè)汽冷包墻過熱器包覆的尾部豎井三部分組成。在兩臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器下部各布置一臺(tái)“J”閥回料器。鍋爐共設(shè)有六臺(tái)給煤裝置和四個(gè)石灰石給料口。啟動(dòng)燃燒器一共有兩臺(tái),其中各布置有一個(gè)高能點(diǎn)火油燃燒器;爐膛兩側(cè)分別設(shè)置兩臺(tái)滾筒冷渣器。兩臺(tái)爐共用一座石灰石粉庫,石灰石粉庫容積為465m3,石灰石粉庫設(shè)有氣化風(fēng)系統(tǒng),配置有氣化風(fēng)機(jī)、空氣加熱器等設(shè)備,石灰石粉通過正壓氣力輸送系統(tǒng)輸送到分配器,通過分配器由四條管路送入爐膛。
2 循環(huán)流化床鍋爐脫硫機(jī)理
循環(huán)流化床鍋爐燃燒中一般是把經(jīng)過破碎的石灰石隨燃煤一起送入流化床密相區(qū),以實(shí)現(xiàn)在燃燒中脫硫的目的,天然的石灰石(石灰石組成成分見表1)在爐內(nèi)脫硫的機(jī)理可以用以下的化學(xué)反應(yīng)式來表示:
CaCO3→CaO+CO2
CaO+SO2+1/2O2→CaSO4
石灰石中的碳酸鈣在高溫下發(fā)生分解反應(yīng),所生成的固體氧化鈣再與二氧化碳及氧氣反應(yīng),生成的固體硫酸鈣隨爐渣、飛灰一起排出爐膛,從而實(shí)現(xiàn)固硫的目的。
3 影響脫硫效率的因素
3.1 床溫
床溫對脫硫效率的影響主要在于床溫的高低會(huì)改變脫硫劑的反應(yīng)速度、固體產(chǎn)物的分布及孔隙的堵塞特性,從而影響脫硫效率和脫硫劑利用率,最佳的脫硫床溫為850℃。(床溫對脫硫效率的影響見圖1)若床溫低于850℃,不僅N2O的生成量會(huì)驟然增大,而且爐膛溫度低不利于石灰石煅燒反應(yīng)的進(jìn)行,會(huì)降低脫硫反應(yīng)速度;若爐膛溫度過高,氧化鈣的微孔會(huì)被迅速堵塞而影響脫硫劑的進(jìn)一步利用,會(huì)使脫硫效率降低,此外爐膛溫度過高還會(huì)造成硫酸鈣的分解,也會(huì)使硫效率下降。CaSO4分解按下式進(jìn)行:

CaSO4+CO→CaO+SO2+CO2
3.2 脫硫劑粒度和燃煤粒度及粒徑分布
我廠一般采用0~2mm,平均100~500μm的石灰石粒度。(石灰石、給煤粒度分布設(shè)計(jì)參數(shù)見表2)若石灰石粒度太小會(huì)增大其以飛灰形式的逃逸量,不僅是脫硫效率下降,而且會(huì)增加電除塵器的負(fù)擔(dān);石灰石粒度太大不僅影響石灰石煅燒分裂速度,從而影響脫硫效率,而且容易加劇石灰石輸送管道的磨損,影響石灰石系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。給煤粒度太大,既不利于燃燒,也不利于脫硫,反之,給煤粒度過小,或煤中細(xì)粒份額太大也會(huì)使脫硫效率下降。
3.3 Ca/S摩爾比的影響
隨著Ca/S摩爾比的增加,脫硫效率增加,但過度地提高Ca/s 摩爾比對鍋爐運(yùn)行是不利的。主要有以下三點(diǎn)不利因素:①石灰石在爐內(nèi)煅燒反應(yīng)的吸熱,增加了鍋爐熱損失;②沒有參與反應(yīng)的過量的石灰石排出爐膛攜帶熱量,使得鍋爐熱效率下降;③氧化鈣對氮氧化物的形成有催化作用,在鈣硫比高于3.0后,氮氧化物的排放會(huì)顯著增加。我廠石灰石Ca/s 摩爾比設(shè)計(jì)值為2.3。
3.4 其它因素的影響
含氧量、風(fēng)速、循環(huán)倍率、負(fù)荷變化等都對脫硫效率有一定影響。循環(huán)倍率越大,脫硫效率越高(飛灰的再循環(huán)延長了石灰石在床內(nèi)的停留時(shí)間)。
4 石灰石系統(tǒng)運(yùn)行注意事項(xiàng)及措施
4.1 石灰石粉結(jié)塊

石灰石粉極易吸潮,易結(jié)塊,造成下粉不暢甚至堵管,影響石灰石系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,從而影響脫硫效率。措施:
①石灰石粉庫內(nèi)應(yīng)裝設(shè)氣化風(fēng)機(jī),保持庫內(nèi)氣化良好。②若由于停爐等原因長時(shí)間不用應(yīng)將石灰石粉庫放空,防止結(jié)塊。③石灰石粉庫氣化風(fēng)機(jī)由于故障等原因不運(yùn)行時(shí),應(yīng)關(guān)閉石灰石粉輸送管道擋板。
4.2石灰石粉輸送管道堵管
石灰石粉輸送管道極易由于粉潮、輸送氣源壓力不足、旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速太高、給料量太大而造成堵塞,影響石灰石系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,從而影響脫硫效率。措施:①正常運(yùn)行時(shí),調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速應(yīng)緩慢操作,防止對輸送壓力造成較大影響,我廠保證石灰石輸送壓力在0.3兆帕以上。②注意調(diào)整上倉泵和下倉泵的進(jìn)料時(shí)間,防止料多堵管。由于上倉泵與石灰石粉庫相連,下倉泵與石灰石輸送管道相連,通常將上倉泵進(jìn)料時(shí)間設(shè)置的比下倉泵進(jìn)料時(shí)間稍短,防止上倉泵內(nèi)料太多給下倉泵造成過大的壓力,造成石灰石輸送管道堵管。
4.3石灰石給料口結(jié)焦
由于石灰石給料口在爐膛密相區(qū),與燃煤給料口相鄰,燃料濃度高,極易造成石灰石給料口結(jié)焦。措施:
停運(yùn)石灰石系統(tǒng)時(shí),二次風(fēng)密封風(fēng)要常開,以防止?fàn)t膛的熱煙氣及床料反竄引起給料口結(jié)焦、堵塞甚至燒損。
5 脫硫效果
我廠兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐投產(chǎn)六年來,總結(jié)了一些影響脫硫效率的因素的調(diào)整與控制以及在投運(yùn)石灰石系統(tǒng)時(shí)需要注意的幾點(diǎn)問題,石灰石系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行后,取得了較好的脫硫效果。
通常當(dāng)#9、#10爐負(fù)荷在80%~100%BMCR時(shí),床溫900℃左右,原SO2排放量2200mg/m3,將石灰石旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速調(diào)至2~4r/min,頻率10~20Hz,床溫控制在850~900℃,將石灰石粒度控制在0~2mm,投入石灰石后,SO2排放量能降至210mg/m3,脫硫效率達(dá)到92.55%,超過了設(shè)計(jì)值90%,脫硫效果符合要求。
6 結(jié)論

通過對影響脫硫效率因素的分析,可以看出,最主要的可調(diào)參數(shù)是床溫和石灰石粒度,在正常運(yùn)行調(diào)整過程中,我們可以將其控制在最佳范圍內(nèi),并輔助以上三點(diǎn)措施,優(yōu)化石灰石系統(tǒng)運(yùn)行后在實(shí)際中起到了很好的脫硫效果,將SO2排放量控制在了環(huán)保要求范圍內(nèi),減輕了環(huán)境污染。
參考文獻(xiàn):
[1]岑可法等.循環(huán)流化床鍋爐理論、設(shè)計(jì)與運(yùn)行.北京:中國電力出版社,1998年第一版.
[2]馮俊凱等.循環(huán)流化床燃燒鍋爐.北京:中國電力出版社,2003.