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330MW機組鍋爐低氮燃燒改造及運行調整

2012-04-29 00:00:00薛峰?信超
中國電力教育 2012年24期

摘要:介紹了天津國電津能熱電有限公司#1爐低氮燃燒器技術改造前及改造后的運行情況,通過在不同負荷下二次風配風方式優化試驗、主燃燒器、SOFA燃盡風擺角試驗、空預器漏風測量試驗、鍋爐效率測定及優化試驗等方面對本次技術改造進行綜合評定,運行結果證明,本次改造后#1鍋爐在165MW至330MW負荷之間運行,NOx排放量大幅降低,鍋爐效率較高,爐內無結焦現象,主再熱汽溫、壁溫等參數正常。在165MW至330MW 負荷之間,基本上不投SCR就能達到現行國家排放標準,經濟效益顯著。

關鍵詞:330MW級;低氮燃燒器改造;雙尺度燃燒;運行調整

作者簡介:薛峰(1973-),男,河北邯鄲人,天津國電津能熱電有限公司,工程師。(天津 300300)信超(1971-),男,河北石家莊人,國華電力公司檢修維護部業務經理,助理工程師。(北京 100025)

中圖分類號:TK227.1 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0079(2012)24-0152-02

火力發電廠大氣污染排放控制問題,已經越來越受到世界各國政府的關注和重視,發達國家對污染排放控制標準較高。而處于京津唐區域的天津國電津能熱電有限公司從投產之初,就同步投入脫硫、脫硝設備,嚴格執行國家的排放標準:SO2排放控制在不大于100mg/N3,NOX排放控制在不大于200mg/N3。按照國家環保局要求,京津唐區域即將執行新的排放標準,NOX排放要求控制在不大于100mg/N3,現有的燃燒設備及脫硝系統如不改造很難達到要求,尋求一種高效、經濟的脫硝方案迫在眉睫,低氮燃燒器改造很快提上日程。天津國電津能熱電有限公司于2012年5-6月利用#1機組大修機會,完成對#1爐燃燒器更換工作。

一、設備簡介

天津國電津能熱電有限公司一期2×330MW鍋爐是采用美國燃燒工程公司(CE)技術設計和制造的。鍋爐為亞臨界參數、一次中間再熱、單爐膛、自然循環汽包爐,固態排渣,半露天布置,全鋼構架,采用平衡通風、直流式燃燒器、四角切圓燃燒方式,制粉系統采用中速磨冷一次風機正壓直吹式系統。鍋爐型號:HG-1102/17.5-YM33,燃用神華煤。鍋爐的設計效率93.5%,鍋爐的最大連續蒸發量為1101.6t/h;主蒸汽出口溫度為541℃,壓力為17.5MPa;再熱蒸汽出口溫度541℃,出口壓力3.617MPa,進口溫度為329.9℃,進口壓力為3.797MPa,再熱器流量為909.7t/h。設計的爐膛出口煙溫為1011℃以下。鍋爐采用四角切向燃燒、直流式擺動燃燒器。

改造前NOX排放濃度按照國家標準控制在不大于200mg/N3,每日平均耗氨量在2.5噸左右。

二、改造前#1爐效率及煙氣成分數據

1.#1鍋爐低氮燃燒器改造前鍋爐效率試驗主要數據(見表1)

表1 改造前鍋爐效率試驗數據

項目名稱單位工況一工況二工況三工況四

有功功率MW330300250200

主蒸汽壓力MPa17.2917.0216.4215.62

主蒸汽溫度℃537542.1540.25538.4

空預器A入口煙氣含氧量%2.322.423.073.34

空預器B入口煙氣含氧量%2.832.713.23.77

修正前排煙溫度℃153.49151.89153.4146.09

修正后排煙溫度℃161.51158.24159.54152.25

飛灰可燃物含量%0.910.440.280.48

爐渣可燃物含量%0.090.100.100.65

修正前鍋爐熱效率%92.5592.7892.3492.06

修正后鍋爐熱效率%92.9893.1492.7292.43

2.#1鍋爐低氮燃燒器改造前鍋爐煙氣成分主要數據(見表2)

表2 改造前鍋爐煙氣成分數據

項目名稱單位工況一工況二工況三工況四

有功功率MW330300280250

SCR入口煙氣含氧量A%2.331.921.583..0

SCR入口煙氣含氧量B%1.872.442.082.58

SCR入口煙氣NOx含量Amg/Nm3442392421420

SCR入口煙氣NOx含量Bmg/Nm3398420419452

SCR入口煙氣CO含量APpm1951024510

SCR入口煙氣CO含量Bppm475512010

從以上數據可以看出,改造前鍋爐效率較高,但是燃用現有煤種超出設計值50t/h,并且為了保證較低的NOx排量而低氧運行,造成了主再熱汽溫度、減溫水量和排煙溫度升高,SCR前實測NOx排放值在400mg/Nm3以上,CO在氧量小于2%的情況下急劇升高。

三、#1鍋爐低NOx燃燒器改造措施

采用雙尺度燃燒技術對鍋爐燃燒器進行較大規模的改造,更換現有燃燒器組件,對燃燒器進行重新布置:

第一,改變爐內切圓直徑,#1、#3角切圓由原來的864mm增加至1181mm,#2、#4角切圓維持不變。下端部AA二次風、一次風和SOFA燃盡風為逆時針方向旋轉,其他二次風改為與一次風6°角偏置,順時針反向切入,形成橫向空氣分級。

第二,四角主燃燒器(包括一二次風組件,風箱風道等)全部更換, 相應風門執行器換新,燃燒器采用新的整體上下擺動機構,一次風噴口±20°擺動范圍,二次風噴口±30°擺動范圍。

第三,A、B層一次風噴口標高保持不變,C、D、E層一次風標高下移;C、D、E一次風噴口采用上下濃淡、中間帶穩燃鈍體的燃燒器。

第四,重新合理分配二次風量,取消部分中間二次風室,采用新的二次風室結構,調整主燃燒器區一二次風噴口面積,使一次風速滿足入爐煤種的燃燒特性要求,適當減少主燃燒器區域的二次風量,形成縱向空氣分級。

第五,在EE層二次風頂端,新增一層緊湊型燃盡風OFA貼壁風;采用節點功能區技術,在CD層二次風噴口和EE層二次風噴口兩側加裝貼壁風。

第六,將原燃燒器上部兩側墻大風箱上蓋打開, 向上延接SOFA燃盡風道, 與原大風箱結構相似,保持較大的流通面積,形成統一的等壓大風箱,阻力小,供風量能得到滿足。

第七,拆除原有三層分離型燃盡風,在原主燃區上方約6米處四角水冷壁開孔,重新布置4層橢圓形穿透性強的分離型燃盡風SOFA噴口,該噴口可以垂直±20°范圍擺動,左右±15°范圍擺動。

四、改造后的數據及效果

1.降低NOx、CO效果顯著(見表3)

鍋爐燃用現有煤種,在165至330MW負荷間、保證鍋爐效率的前提下,NOx排放量可以穩定控制在200mg/Nm3以內,CO排放濃度100ppm以內,較改造前的排放指標大幅度降低。

表3 改造后NOx、CO數據

項目名稱單位工況7工況8工況11工況12工況10

有功功率MW330300250200165

SCR入口煙氣含氧量%2.682.72.774.55.8

SCR入口煙氣NOx含量mg/Nm3196190193185198

SCR入口煙氣CO含量ppm7570703230

2.鍋爐效率較改造前有所提高(見表4)

在165至330MW 負荷之間,修正后鍋爐效率可以保證在93%以上 ,高于改造前鍋爐效率。各項熱損失中,排煙損失最大,其次是機械未完全燃燒熱損失。

表4 改造后鍋爐效率

項目名稱單位工況7工況8工況11工況12工況10

有功功率MW330300250200165

排煙熱損失%5.8725.7575.3655.8896.093

化學未完全燃燒熱損失%00000

機械未完全燃燒熱損失%0.8720.7190.3560.4210.545

散熱損失%0.4330.4120.3560.3120.276

鍋爐熱效率%92.8293.1193.5693.3893.09

修正后排煙溫度%149147128128118

修正后排煙損失%5.5835.4694.9825.5175.507

修正后鍋爐熱效率%93.1193.493.9493.7593.67

3.主燃燒器擺角試驗

主燃燒器擺角試驗在260MW負荷下進行,投入主、再熱汽溫自動調節,將擺角逐漸向下后,減溫水流量隨之降低,說明主燃燒器擺角對汽溫影響較大,調節特性明顯;同時隨著擺角向下,還原區相對增大,有降低氮氧化物的作用。

4.SOFA燃盡風擺角試驗

SOFA燃燒器擺角試驗在260MW負荷下進行,投入主、再熱汽溫調節自動,將擺角逐漸向下后,減溫水流量隨之小幅降低,SOFA燃燒器擺角對汽溫的影響沒有主燃燒器擺角的影響大;同時隨著擺角向下,還原區相對減小,氮氧化物會明顯升高。

5.風門開關試驗結果

(1)開大周界風門可以促進煤粉提前著火,降低火焰高度,減溫水量下降明顯,NOx輕微下降。

(2)開大助燃二次風門,由于一、二次風有6°夾角,風粉混合較晚,燃燒反應相應延緩,所以對減溫水流量影響較小,而且由于后期混合于較高溫度區域,造成NOx略有升高。

(3)開大SOFA燃盡風,降低了主燃區的氧量,造成火焰上移,減溫水量上升明顯,降低NOx效果最明顯。

五、運行操作經驗總結

第一,本次低氮燃燒器改造,爐內燃燒特性發生改變,采用試驗后確定的低氮配風方式,增氧汽溫降低,減氧氣溫升高,所以要嚴格控制氧量在規定范圍內,任何情況下省煤器出口氧量不要低于2%,氧量過低是造成主、再熱汽溫及減溫水量升高的主要原因。

第二,升負荷時,應該提前適當增加風量,然后再增加煤量,防止主燃區缺氧燃燒,造成火焰中心上移、汽溫快速升高;同樣,減負荷時,應該先減煤,然后及時減少風量,防止主燃區氧量增大,汽溫快速下降。但是在機組實際運行情況中發現,增加負荷時,風量調節明顯滯后于煤量的變化,造成主汽壓力和主再熱汽溫大幅波動,應投入氧量自動,保證風量能夠提前、及時跟蹤。

第三,擺角的控制中,高負荷時,減溫水量較大情況下,采用主燃燒器擺角控制汽溫,SOFA在水平位置為最佳,以保證其射流具有較強穿透性,才能實現全爐膛覆蓋,起到調節煙溫偏差作用;200MW以下負荷運行時,為保證汽溫及NOx的正常,可以適當上擺SOFA。

第四,優化上煤方式。目前C、E原煤倉上褐煤,考慮改為D、E原煤倉上褐煤,褐煤的揮發份較高,將褐煤布置在最上兩層燃燒器有利于降低NOx排放值和飛灰含碳量。

第五,負荷在165MW~200MW的配風原則:保證A、B、C三臺磨煤機運行,最大限度降低磨通風量,相應減少了主燃區的氧量;送風機動葉關至最小,注意干渣機檢查門和爐膛看火孔如有漏風處,應進行密閉;為了較好地在爐膛垂直高度上分配二次風量,應將四層SOFA燃盡風全部開到100%,并且燃盡風可以適當上擺,以便在最不利的情況下降低NOX和提高再熱汽溫。

第六,負荷在200MW~260MW的配風原則:

應保證A、B、C、D四臺磨煤機運行,在擴大還原區的同時,保證了主燃燒器區域的較高煤粉濃度;在磨煤機出力允許范圍內,盡量降低磨入口風量。

第七,負荷在260MW~330MW的配風原則:五臺磨全部運行,嚴格執行配風操作卡片,SOFA燃燼風門保持在50%(水平位置),用燃燒器擺角調整主再熱汽溫。

第八,通過二次風門在熱態工況下開度試驗,確定了NOx與鍋爐各項參數指標俱佳的風門開度,以后應按照以下規定執行:

嚴格執行配風操作卡規定的氧量;

周界風門在燃燒器停運后關閉至10%,根據磨煤量增加情況適當開大對應的周界風門,可以緩解壓力波動幅度,降低火焰高度,減溫水量明顯減少;

原則上,四層SOFA燃盡風在50%以上負荷即可以全部開啟,如NOx值較低,可以適當關閉部分SOFA燃盡風;SOFA風門最低保證10%開度,防止高溫區火焰燒損噴口;SOFA風門采用第一層開至100%以后,再開啟第二層,直至四層全部開啟的操作方法,避免四層SOFA風門同時在中間開度的現象。

第九,針對高負荷時排煙溫度較高,造成排煙熱損失增大、鍋爐效率降低的現象,考慮從以下幾點采取措施:

嚴格控制鍋爐漏風量,對撈渣機、看火孔等不嚴密處進行封堵,最大限度降低這部分無組織進風對鍋爐燃燒的影響;

不要保持過低的氧量運行,由于缺氧燃燒,火焰中心上移后,爐內換熱量的降低造成煙溫升高,而且低氧的代價就是保持低風量運行,從而降低了空預器的放熱能力,如此惡性循環會使排煙溫度越來越高;

根據空預器出入口差壓判斷積灰程度,差壓升高時應立即進行吹灰;

脫硝系統的投入,會使空預器沾污情況加重,影響換熱效果。改造低氮燃燒器后,脫硝系統可以停止運行,對排煙溫度的影響有待觀察。

六、結論

改造后的鍋爐燃用現有煤種,在165至330MW負荷之間,NOx排放量可以穩定控制在200mg/Nm3以內,CO排放濃度100ppm以內,較改造前的排放指標大幅度降低約50%,在165至330MW負荷之間,基本上不用投SCR就能達到當前國家排放標準,經濟效益顯著。

鍋爐效率基本達到要求。在165至300MW 負荷之間,鍋爐效率可以保證在93%以上 ,高于改造前試驗鍋爐效率。

通過不同負荷階段的配風方式,能夠控制飛灰含碳量在1.5%左右,是保證鍋爐效率不降低的重要因素。

主燃燒器擺角對汽溫影響較大,調節特性明顯;同時隨著擺角向下,還原距離增加,有降低氮氧化物的作用。

SOFA燃燒器擺角對汽溫影響沒有主燃燒器擺角的影響大;同時隨著擺角上揚,還原距離增大,也有降低氮氧化物的作用。

周界風門降低汽溫效果明顯,運行中汽溫較高情況下可以適當開大;二次風門降汽溫作用不明顯,而且會造成NOx升高,運行中保持最低開度即可;SOFA風門降低NOx的作用最明顯,但是在開啟過程中應緩慢進行,注意防止造成汽溫快速升高。

通過爐溫測量可以表明,整個爐膛溫度場、流場均勻,火焰無偏斜,沒有結渣跡象。

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(責任編輯:劉輝)

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