摘要:水倉清挖系統能自動完成井下水倉煤泥的抽排、濃縮、脫水、裝車的全過程。不僅降低了工人的勞動強度,而且效率高,具有投資少、效率高、運行成本低、運輸量少和運行可靠的特點。該項目的實施杜絕了由人工清挖時所造成的灑、滴、漏等環境污染現象。
關鍵詞:水倉清挖系統;煤礦;作用
【中圖分類號】TD82 【文獻標識碼】 B 【文章編號】 1671-1297(2012)07-0180-01
煤礦隨著深度開采在地下存在著大量的積水,為了便于抽水,每一個開采水平面至少設置一對水倉(即內、外水倉)用于蓄水,水倉位置一般低于同一水平面2~4m,寬度為2~4m,長為100~600m之間,斷截面下為矩形、上為拱形。地下水在流動過程中帶走了一部分煤泥,煤泥力度一般為0~5mm,沉淀在水倉里,這對水倉蓄水起著阻礙作用,因此必須及時清挖處理。每個水倉一年必須在雨季來臨前清挖好水倉,每次一個水倉清挖時間為1~3個月,每個煤礦大約有4~6個水倉。
一 我礦歷史水倉清挖處理方法
為了解決水倉中煤泥清挖處理問題,我礦在不斷的探索清挖處理方法,以下為常用的幾種方法。
1.人工清挖
首先用主排水泵及潛水泵把水倉中濃度較稀的煤泥水抽排掉,然后用鐵锨及桶等工具用人工的方法將水倉中煤泥水裝礦車中,通過絞車拉到平巷再運輸到地面,倒入事先準備好的煤泥池中沉淀晾干,此方法工人勞動強度、勞動量大,污染運輸環境,增大整個礦井運輸量,增加運輸成本。
2. 井下巷道晾干
在井下水倉中稀煤泥抽排后,通過污水泵將水倉中煤泥水抽排到同一水平廢棄的巷道沉淀晾干,再用人工清挖方法運到地面。此方法一是必須有廢棄的巷道,二是沉淀晾干周期較長,如果煤泥量大,必然造成周轉時間不夠影響水倉蓄水。同樣工人勞動強度大。
3.水倉粗煤泥清挖機
通過專用泵抽排煤泥水到振動脫水設備進行脫水。此方法解決大于0.1mm以上煤泥水脫水問題,但是0.1mm以下煤泥水的處理仍不能解決。
4. 煤泥自動裝車機
通過機械螺旋葉輪與刮板機的組合,整機沿著軌道自動向前行走,把水倉煤泥中的煤泥水輸送到礦車中,此方法解決了工人的勞動量及勞動強度,但不能解決煤泥水脫水問題,存在著運輸量大,污染環境問題。
綜上所述,各種煤泥清挖處理設備(方法)仍不能真正理想解決井下水倉煤泥處理問題,存在著勞動強度大、污染環境、增大礦井運輸量、細顆粒煤泥如法解決等問題,這些問題嚴重影響我礦礦安全文明生產。我礦就實際情況在-350水倉采用ZQ-IIA型水倉清挖系統。
二 主要組成及主要指標
主要由抽排設備、緩沖裝置、加壓設備、脫水設備組成。
水倉清挖系統型號:ZQ-IIA型;
入料粒度:0.01~5mm;
煤泥清挖量:3~8T/h;
裝車高度:1200mm;
入料濃度:25%~45%;
回收煤泥含水量≦30%;
適應水倉長度≦600m;
電源電壓:380/660V;
最大設備外形尺寸:4380×1600×2400
三 工藝流程
ZQ-IIA型礦井水倉煤泥自動清挖處理設備,它由煤泥抽排設備、緩沖裝置、加壓設備、脫水設備等組成,其工藝流程如下圖1:
圖1 工藝流程
四. 工作原理
水倉自動清挖處理設備是由抽排設備從礦井水倉中吸抽煤泥水,此煤泥水經吸排水管進入緩沖裝置,煤泥水在緩沖裝置作用下,形成穩定的物料,從底口加壓泵抽排出,進入脫水設備,煤泥水混合物在脫水設備作用下,使水、煤混合物分離,水經溢流管排出回流到另一水倉,再由井口主排水泵排出,脫水后的煤餅進入礦車裝車。
水倉清挖系統能自動完成井下水倉煤泥的抽排、濃縮、脫水、裝車的全過程。不僅降低了工人的勞動強度,而且效率高,具有投資少、效率高、運行成本低、運輸量少和運行可靠的特點。該項目的實施杜絕了由人工清挖時所造成的灑、滴、漏等環境污染現象。