李天杰
(云南建水錳礦有限責(zé)任公司,云南建水 654302)
七水硫酸鋅是一種重要的無(wú)機(jī)鹽,其以良好的水溶性廣泛應(yīng)用于選礦、電鍍、化工、化纖、飼料生產(chǎn)等方面[1]。云南某廠生產(chǎn)的硫酸鋅產(chǎn)品主含量偏低,一般情況ZnSO4·7H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)在91%~93%,最低時(shí)為82.96%,最高時(shí)為95.93%。通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析表明,產(chǎn)品中游離酸、水不溶物、氯化物、鉛、鐵、砷、鎘等均符合HG/T 2326—2005《工業(yè)硫酸鋅》中七水硫酸鋅一等品標(biāo)準(zhǔn)要求,導(dǎo)致產(chǎn)品主含量偏低的原因是Ca2+、Mg2+含量偏高。該廠生產(chǎn)硫酸鋅所用的原料為鈣鎂含量較高的氧化鋅礦,用硫酸浸出的硫酸鋅溶液鈣鎂含量較高,進(jìn)而影響硫酸鋅產(chǎn)品質(zhì)量。筆者采用磷肥廠廢酸(主成分氫氟酸)選擇性沉淀法脫除硫酸鋅溶液中的鈣鎂離子,以提高ZnSO4·7H2O 產(chǎn)品質(zhì)量。
原料:氧化鋅礦,產(chǎn)自云南省某地區(qū),化學(xué)成分見表1;硫酸,工業(yè)級(jí),H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%;廢酸,氟化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為16%;ZnO,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為94.02%。

表1 氧化鋅礦主要化學(xué)成分 %
設(shè)備:反應(yīng)槽為Φ2000 mm×2250 mm規(guī)格的機(jī)械攪拌槽,槽內(nèi)采取防腐措施,攪拌軸和槳葉為木質(zhì)材料。過濾設(shè)備為20 m2橡膠板框式壓濾機(jī)。
氧化鋅礦中的鎂以碳酸鎂及氧化物的形態(tài)存在,在浸出過程中進(jìn)入溶液。化學(xué)反應(yīng)式:

硫酸鎂在濃縮結(jié)晶過程中以MgSO4·7H2O形態(tài)進(jìn)入產(chǎn)品。溶液中二價(jià)鎂離子氫氧化物沉淀的pH高達(dá)11,而且Mg2+電負(fù)性比Zn2+小,因此在常規(guī)硫酸鋅溶液凈化過程中不能將其除去。試驗(yàn)采用氫氟酸作為沉淀劑,使Mg2+生成MgF2沉淀與Zn2+分離;此時(shí),溶液中溶解的Ca2+也將與F-反應(yīng)生成CaF2沉淀?;瘜W(xué)反應(yīng)式如下:

由于CaSO4、MgSO4與氫氟酸反應(yīng)生成CaF2和MgF2的同時(shí)將產(chǎn)生一部分H2SO4,為避免產(chǎn)品殘酸過高,采用ZnO中和部分H2SO4?;瘜W(xué)反應(yīng)式如下:

在傳統(tǒng)的七水硫酸鋅生產(chǎn)工藝中增加了氫氟酸除鈣鎂工序,工藝流程:氧化鋅礦硫酸浸出→高錳酸鉀氧化→鋅粉置換→氫氟酸除鈣鎂→氧化鋅中和過量酸→濃縮結(jié)晶→產(chǎn)品。從浸出工序到除鈣鎂工序共進(jìn)行了21次試驗(yàn),氫氟酸用量為理論用量的70%~100%,在除鈣鎂工序前后分別取樣,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行濃縮結(jié)晶,得到七水硫酸鋅樣品,未經(jīng)風(fēng)干測(cè)其純度(根據(jù)經(jīng)驗(yàn),未經(jīng)風(fēng)干的七水硫酸鋅樣品,若其純度達(dá)到96%,則風(fēng)干后樣品純度可以達(dá)到97%以上),考察氫氟酸用量對(duì)產(chǎn)品純度的影響。除鈣鎂工序之后得到的硫酸鋅溶液混合后分成14批料進(jìn)行濃縮結(jié)晶,得到七水硫酸鋅產(chǎn)品,風(fēng)干后測(cè)其純度。
固定操作條件:反應(yīng)時(shí)間為1.5 h,反應(yīng)溫度為75~80℃,中和終點(diǎn)pH為5.1。21次試驗(yàn)脫除鈣鎂前后樣品純度(未風(fēng)干)見表2。由表2看出,當(dāng)氫氟酸用量為理論用量的70%時(shí),未風(fēng)干樣品純度未達(dá)到96%,說(shuō)明風(fēng)干后樣品純度不能達(dá)到97%;當(dāng)氫氟酸量為86%時(shí),未風(fēng)干品純度大部分超過97%,說(shuō)明風(fēng)干后樣品純度應(yīng)能超過97%。14批工業(yè)產(chǎn)品純度(風(fēng)干)分別為:97.90%、98.38%、97.94%、98.43%、98.84%、98.27%、98.23%、98.88%、98.44%、98.26%、98.35%、98.45%、98.38%、98.22%(平 均 為98.35%),都超過 97%,達(dá)到 HG/T 2326—2005《工業(yè)硫酸鋅》中七水硫酸鋅一等品標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,氫氟酸用量應(yīng)為理論用量的85%~86%。

表2 氫氟酸不同用量21次試驗(yàn)所得產(chǎn)品純度測(cè)定結(jié)果
消耗廢酸費(fèi)用:21次試驗(yàn)共生產(chǎn)七水硫酸鋅產(chǎn)品47.50 t,消耗HF質(zhì)量分?jǐn)?shù)為16%的廢酸4.38 t,費(fèi)用為770.88元(純HF價(jià)格以1100元/t計(jì)),則生產(chǎn)1 t七水硫酸鋅產(chǎn)品消耗廢酸的費(fèi)用為16.23元/t。
除鈣鎂工序鋅收率:21次投料除鈣鎂前液體積108m3,含鋅9755 kg;中和工序加入氧化鋅1424 kg,含鋅1079 kg;產(chǎn)生鈣鎂渣1257 kg,含鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)15.7%,鈣鎂渣含鋅197 kg,則除鈣鎂工序鋅收率=[1-鈣鎂渣中Zn/(凈化前液中Zn+氧化鋅粉帶入Zn)]×100%=[1-197/(9755+1079)]×100%=98.18%。
1)MgF2及CaF2為膠性,顆粒細(xì)小,過濾性能差,目前采用的過濾設(shè)備為與置換工序合用20 m2板框式壓濾機(jī)。這樣會(huì)產(chǎn)生2個(gè)弊端:一是過濾能力不足影響產(chǎn)量;二是既降低了鎘渣含Cd的品位,又不利于渣中Zn回收。因此,需要增大過濾能力。2)鈣鎂渣應(yīng)洗滌回收Z(yǔ)n。因渣量小且單獨(dú)洗滌過濾性能差,建議并入浸出渣一并洗滌。3)應(yīng)增加風(fēng)干設(shè)備,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
以鈣鎂含量高的氧化鋅礦為原料,以氫氟酸為沉淀劑脫除鈣鎂離子,在工業(yè)裝置上生產(chǎn)出工業(yè)級(jí)七水硫酸鋅,其產(chǎn)品純度最低為97.90%,最高為98.88%,平均為 98.35%,達(dá)到 HG/T 2326—2005《工業(yè)硫酸鋅》中七水硫酸鋅一等品標(biāo)準(zhǔn)要求。
[1]梁韶華.我國(guó)鋅礦資源的加工與利用[J].無(wú)機(jī)鹽工業(yè),2002,34(5):21-23.