湖南有色集團 水口山有色金屬有限責任公司 六廠 賀宇梁 王松林
在氧化鈹生產中,對氧化鈹產品的含磷量有嚴格的質量要求,通常不超過氧化鈹總量的0.2%(質量分數)。而各種鈹礦石都含磷,且主要為各種伴生磷礦,如磷酸鈣、磷灰石等,在濕法浸出過程中會生成相應的磷酸或磷酸二氫鹽進入浸出液,對產品產生污染。目前,主要是在生產過程中加入鋯鹽,使磷以磷酸鋯鹽的形式過濾除去。本文,筆者提出了一種新的優化生產工藝——利用氧化鈹生產的電弧爐熔煉工序,在鈹礦熔煉的同時,加入鋯英石,利用電弧爐生產中加入的碳酸鈣,生產出類似于水洗料硫酸鋯鈉的新除磷鋯鹽鋯酸鈣,達到浸出段除磷的效果,取消了水洗料的生產工藝。經過多次試驗和生產實踐檢驗,除磷效果顯著。
1.改進前工藝流程說明。首先是水洗料的生產工藝流程,將純堿與鋯英石在反射爐燒結,產出水洗料;然后是工業氧化鈹熔煉、浸出段工藝流程,將鈹礦石在電弧爐熔煉,產出鈹玻璃,浸出段產出硫酸鈹浸出液,水洗料在酸化浸出時加入。除磷過程在酸化浸出中進行,生成的磷酸鋯鹽在硅渣中除去。
2.改進以后的工藝說明。直接將鋯英石加入熔煉電爐中,熔煉礦石的同時進行鋯英石與碳酸鈣的燒結,取代了反射爐燒結,取消了水洗料生產工藝這一環節。
1.水洗料的生產原理。鋯英石與碳酸鈉在1 180~1 200℃的高溫下進行燒結,能使礦石中的硅酸鋯轉為溶于酸的鋯酸鈉、鋯硅酸鈉和溶于水的硅酸鈉。通過水洗,除去硅酸鈉,得到鋯酸鈉和硅鋯酸鈉,稱為水洗料。其主要化學反應式如下:

2.鋯英石與方解石(碳酸鈣)熔煉反應。鋯英石與碳酸鈣能在1 400~1 500℃可以進行較快速度的反應,生成鋯酸鈣和硅酸鈣,主要化學反應式如下:

3.酸浸中鋯鹽除磷機理。
(1)鋯的鈉、鈣鹽轉為硫酸氧鋯。酸化浸出條件下,水洗料中的Na2ZrO3和Na2ZrSiO5與硫酸發生如下反應,生成硫酸氧鋯。其化學反應式如下:

與石灰燒結生成的CaZrO3,同樣會與硫酸發生反應,生成硫酸氧鋯。其化學反應式如下:

從反應式(5)和(7)可以看出,Na2ZrO3和CaZrO3都能與硫酸反應生成ZrO(SO4)2,此工藝改進的關鍵是電弧爐熔煉過程中,反應式(4)進行的程度,即轉化率的高低決定能否生成足夠的鋯鹽。
(2)硫酸氧鋯除磷的機理。從反應式(7)中生成的硫酸氧鋯進入浸出液后,在浸出的工藝條件下,會與溶液中的磷酸或磷酸鹽發生如下反應

生成的磷酸鹽溶積度極小,即使在較強的酸性溶液中也能沉淀出來。和硅渣一起過濾除去,從而達到酸浸除磷的目的。
上述理論分析表明,工藝改進在理論上是成立的。但是工藝在實踐中能否走通取決于以下三個方面:一是鋯英石與碳酸鈣的燒結是否有成功經驗,二是電弧爐溫度是否符合鋯英石與碳酸鈣的燒結要求,三是鋯酸鈣和鋯酸鈉是否都能與硫酸反應生成硫酸氧鋯,這三個方面都需要進行驗證。
1.工藝試驗驗證。試驗用礦石為高磷鈹礦,P/BeO(質量比)為3.05%,鋯的加入量根據水洗料與細鈹玻璃質量的比值而定。生產試驗所用原材料質量參數見表1。

表1 生產試驗所用原材料質量參數 %
作相應條件試驗的熔礦是在中頻爐中進行,后經配料、熔煉產出細鈹玻璃。細鈹玻璃每批稱取400 g進行酸化、常規浸出,浸出液質量分析參數見表2。

表2 浸出液質量分析參數g/L
2.工業試驗。在3個車間進行了生產性試驗。此次試驗共熔煉綠柱石塊礦25 604 kg,粉礦17 105 kg,經電弧爐熔煉產出的細鈹玻璃共約54 t,進行浸出82批,產出除鋁液42批,中和液59批,氫氧化鈹23批,氧化鈹10批。中和液質量分析參數見表3,工業氧化鈹質量分析闡述見表4。

表3 中和液質量分析參數g/L

表4 工業氧化鈹質量分析參數%
由表1可知,浸出液P/BeO平均為0.43%,塊礦原料中P/BeO為3.05%,粉礦原料中P/BeO為5.16%,除磷效果明顯。由表2可知,P/BeO平均為0.044%,低于中和液的質量要求0.05%。由表4可知,平均含P量為0.036%,低于產品標準0.2%。試驗和生產應用證明,采用該方法達到了除磷的目的,工藝改進是成功的。
1.工藝流程改進之后,電弧爐正常熔煉的同時,可以進行鋯英石與碳酸鈣的燒結。除磷效果證明,鋯英石與碳酸鈣的轉化正常,鋯酸鈣與鋯酸鈉一樣,都可以為除磷提供一種化合物載體,且效果明顯。用硫酸法生產工業氧化鈹,無論用是綠柱石塊礦或其他含鈹粉礦,均可應用此改進工藝。
2.工藝流程改進之后,取消了水洗料生產工藝,年節約水洗料生產費用 15余萬元。生產線拆除后,減少了設備維護費用。不產生反射爐燒結的廢氣和廢水,減少了對環境的污染。