【摘要】主要介紹了高純鋁傾動式熔保爐燃燒系統改造的思路及節能原理,著重闡述了蓄熱式燃燒技術在高純鋁熔保爐上的應用,并對使用情況進行了對比分析,望能夠供同行參考。
【關鍵詞】溫度;蓄熱;余熱;節能
【中圖分類號】S210.4 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158(2012)09-0359-02
隨著經濟全球化的不斷推進,資源和環境問題日顯突出,工業熔鋁爐做為能源消耗的大戶,如何盡快推行高效、環保的節能技術成為重中之重。
鋁及鋁合金的熔煉是鋁加工企業生產中的第一道重要工序,而熔保爐是熔鑄機組的關鍵設備,也是主要的耗能設備,在生產能耗中占有很大的比重。一般情況下,爐子生產率越高,則熔化時的單位燃料消耗就越低。為了降低能源消耗,應盡量提高爐子生產率,另一方面應充分回收利用出爐廢氣的余熱,同時對燃燒系統實行燃料與助燃空氣的自動比例調節,以防止空氣量過剩或不足。
一、高純鋁熔保爐節能改造前概況
河南科源電子鋁箔有限公司是以研發、生產和銷售電子鋁箔及其相關延伸產品的高新技術企業,公司鑄造車間主要為下游工序生產合格的電子鋁箔坯料,現有25噸高純鋁傾動式熔保爐1臺,主要用來高純鋁合金的熔煉凈化和保溫,主要技術參數如下:
(1)爐膛工作溫度:1000~1200℃
(2)熔體溫差:±5℃(精煉、攪拌終了)
(3)熔化期熔化率:2t/h
(4)燃料:天然氣
(5)燃料最大耗量:330m3/h
(6)燒嘴型式:常規冷風高速燒嘴1500KW二套
(7)燃氣流量檢測:渦輪式流量計
熔爐建設時采用的是常規冷風燒嘴,使用天然氣為燃料,一直以來存在著加熱質量差、耗能大、升溫速度低、空燃比例不合理、點火困難、維修頻繁等問題,爐出爐煙氣直接排放,煙氣溫度在800-1000℃,熱損失大,耗能高。平時生產過程中,為準確掌握燃氣耗量,生產人員一般每8小時記錄一次天然氣使用情況,通過統計數據分析,噸鋁天然氣消耗一般在130Nm3,天然氣每月耗量在50噸左右。
二、采用的節能環保技術措施
為進一步控制能源成本,計劃對該爐進行節能升級改造,采用新材料、新工藝等技術措施,通過采用蓄熱式燃燒技術,優化加熱方式,使天然氣合理充分燃燒,廢氣余熱得到接近極限的回收利用,減少廢氣帶走的熱量損失。
1、蓄熱式燃燒技術
蓄熱式燃燒技術是一種全新概念的燃燒技術,它把回收余熱與高效燃燒及降低NOx排放等技術有機地結合起來。蓄熱式燒嘴成對布置,安裝A、B兩個燒嘴,采用陶瓷氧化鋁球作為蓄熱體,空氣與天然氣斜交混合。從鼓風機出來的常溫空氣由換向閥切換進入燒嘴A后,在經過蓄熱式燒嘴A陶瓷球時被加熱,在極短的時間內常溫空氣被加熱到接近爐膛溫度,被加熱的高溫熱空氣進入爐膛后,卷吸周圍爐內的煙氣形成一股含氧量大大低于21%的稀薄貧氧高溫氣流,燃氣在貧氧狀態下實現燃燒,與此同時,爐膛內燃燒后的熱煙氣經過另一個蓄熱式燒嘴B排入大氣,爐膛內高溫煙氣通過蓄熱式燒嘴B時,將顯熱儲存在陶瓷球蓄熱體內,然后以低于100℃的低溫煙氣經過換向閥排出。工作溫度不高的換向閥以一定的頻率進行切換,切換周期設定為90秒,使兩個蓄熱式燃燒器處于蓄熱與放熱交替工作狀態,從而達到節能和降低NOx排放量的目的。如此周而復始變換,通過蓄熱體這一媒介,排出的煙氣余熱被充分回收利用。
2、改造采用的技術方案
(1)燒嘴系統
a將原燒嘴側墻液面線300mm以上至爐頂以下的澆注料拆除,燒嘴側墻根據蓄熱式燒嘴的尺寸進行現場加固和制作。
b重新構建爐子助燃風管網系統、排煙管網系統、天然氣管網系統、壓縮空氣管網系統,保障蓄熱式燒嘴工作。
c燒嘴側墻澆筑采用不污染高純鋁的進口澆注料,澆筑至距爐200mm處,距爐頂200mm的地方采用進口的可塑料進行施工。
d對原排煙系統進行改造,增設排煙風機及相關管網構成爐子主排煙系統,爐子現在排煙系統作為輔助排煙,兩股煙氣最終匯總一起并入主煙道。
(2)電氣控制系統
電氣控制系統全部需要重新更換。新建的控制系統采用西門子程控器,硬件包括CPU模塊,數字量輸入模塊,數字量輸出模塊,模擬量輸入模塊,閉環控制模塊,電源模塊等,控制系統包括:溫度控制、壓力控制、吹掃控制、點火控制、主燒嘴切換控制和傳動機械控制等。為了操作及維護方便,人機界面采用觸摸屏,可以方便地設定和修改工藝參數及過程控制參數。
三、改造后的使用效果
根據工業爐熱工原理,助燃空氣每升高100℃,能節省燃料約5%,或者煙氣溫度每降低100℃,能節省燃料約5.5%。采用蓄熱式燃燒技術后,煙氣排放溫度降低到100℃以下,助燃空氣溫度預熱到了800℃以上,大大地減少了出爐煙氣所帶走的熱量。平均噸鋁天燃氣消耗降為75Nm3,比原來節能達42%,月消耗天燃氣降至30噸左右,爐子熱效率大幅度提高,從根本上提高了加熱爐的能源利用率,提高了燃料的合理利用。主要技術性能指標如下:
(1)爐膛工作溫度:1000~1200℃
(2)熔體溫差:±3℃(精煉、攪拌終了)
(3)熔化期熔化率:2.5t/h
(4)燃料:天然氣
(5)燃料最大耗量:250m3/h
(6)燒嘴型式:蓄熱式燒嘴2個一組
(7)蓄熱載體:陶瓷氧化鋁球
(8)燃氣流量檢測:渦輪式流量計
由于蓄熱體“極限回收”了煙氣中絕大部分的余熱,并由助燃風帶回爐內,大大降低了爐子的熱支出,改造前后對比分析如下:
四、結語
熔保爐的節能改造從降低燃料消耗、降低鋁的氧化燒損兩方面考慮。通過優化燃燒系統,廢氣余熱得到接近極限的回收利用,減少了廢氣帶走的熱量損失。經過運行情況來看,節能效果非常顯著,比原加熱爐節能達42%,提高了生產效率,降低了能源消耗,減少了高純鋁液的氧化燒損,大幅降低了生產成本,增加了產品競爭力,給公司創造了可觀的經濟效益,提高了生產的社會效益。