【摘 要】在我地區農網配電系統中,以配電線路跳閘故障數據為樣本,統計分析造成線路跳閘的主要原因是由避雷器發生故障。因此,本文針對避雷器故障原因進行分析,提出防范措施,以確保電力線路正常運行。
【關鍵詞】電力線路;氧化鋅避雷器;故障
1. 氧化鋅避雷器特性
氧化鋅避雷器由閥片、絕緣桿、瓷套等部件構成。閥片以氧化鋅材料為主要成份制成,為氧化鋅閥片的伏安特性。當避雷器工作在額定工作電壓下,氧化鋅閥片通過電流在50uA,近似為零;也可以說在額定工作電壓下氧化鋅閥片為一絕緣體C電流lmA的區域為小電流區,非線性系數最高為0.2;電流在lmA~3kA為非線性區域,非線性系數在0.02~0.05;電流>3kA為飽和區域,電流隨電壓增長而增長較緩慢。該伏安特性使氧化鋅避雷器具有以下特點:
(1)由于在額定工作電壓下氧化鋅閥片所起作用為絕緣體,故在氧化鋅避雷器中無需串聯火花間隙隔離工作電壓,即氧化鋅避雷器為無間隙避雷器。
(2)氧化鋅避雷器在整個過電壓過程中均有電流流過,因而降低了作用在電氣設備上的過電壓。
(3)氧化鋅閥片導通后其電流與殘壓無關,基本為一定值;當電壓低于導通電壓后即終止導通而恢復為絕緣體,具有無續流特性,因而對其熱容量要求較小。
(4)氧化鋅避雷器通流量大,耐操作波能力強。
由于氧化鋅避雷器無間隙、無續流,進而使其具有體積小、重量輕、結構簡單、運行維護方便等優點,使其得到越來越廣泛的應用。
2. 故障事例分析
在我地區農網配電系統中,安裝運行的2130只復合外套無間隙氧化鋅避雷器,共發生擊穿故障23次,其中6kV的13次、10kV的10次,共發生在10條線路上,累計擊穿的氧化鋅避雷器共25只,其中6kV的15只、10kV的10只。6kV和10kV的故障率分別為1.06%和1.38%。從發生的氣象條件來看:15次是雷雨天氣、5次是晴天、3次是陰天,分別占故障次數的65.22%、21.74%和13.04%。
2001年5月13日某一線路同時發生6只避雷器擊穿后,決定對6kV洞子溝線路擊穿的氧化鋅避雷器進行分析,聯系廠家共同對這6只避雷器進行了詳細的檢查、分析,具體情況如下:
2.1氧化鋅避雷器外觀檢查
(1)事故避雷器均沒有沿硅橡膠外套(裙加套)表面從上到下閃絡擊穿。
(2)6只避雷器硅橡膠傘裙完好,膠套(厚5mm)的中間一段有從里到外擊穿的孔洞。小孔直徑約3mm,大孔直徑約8mm。膠套上的孔和避雷器芯體絕緣管上的工藝孔對應。擊穿孔的情況見表1。
(3)事故避雷器硅橡膠外套的彈性、韌性、強度均較好。擊穿周圍呈黑色,孔邊緣少量硅橡膠炭化。
2.2 氧化鋅避雷器解體后內部檢查
經值班人員對全站避雷器進行雷雨后檢查,檢查發現110kV北母避雷器B相在線監測儀泄漏電流超標達1.4mA,隨后安排人員對索110kV北母避雷器三相進行紅外測溫,通過紅外圖譜分析發現,B相避雷器上部第三片瓷瓶較其它兩相有明顯發熱點(36.8℃,正常相28℃),環境溫度(20℃),據此,初步判斷B相避雷器內部可能存在絕緣損壞的缺陷。圖1、圖2為B相避雷器紅外圖譜,圖3為正常相避雷器紅外圖譜。
對避雷器停電試驗,在1mA直流電流下直流參考電壓為36kV,遠遠低于規程要求的145kV。確認該相避雷器內部存在缺陷。
經解體檢查,發現避雷器下部密封圈有嚴重變形,法蘭內部有明顯的銹蝕痕跡,部分緊固螺絲也有銹蝕痕跡。說明避雷器內部已經嚴重受潮。
3. 導致避雷器故障原因及對策
3.1避雷器受潮原因分析
通過以上幾起避雷器故障情況的分析,避雷器內部受潮是造成避雷器故障和損壞的主要原因,而導致避雷器受潮的主要原因有以下幾個主要方面:
(1)避雷器的密封膠圈永久壓縮變形的指標達不到設計要求,裝入避雷器后,隨著時間的增加,密封膠圈喪失彈性,造成密封失效,潮氣和水分侵入。
(2)避雷器的端蓋加工粗糙有毛刺,將防爆板刺破,導致潮氣和水分侵入。
(3)組裝時將密封圈移位,或是沒將充氮氣的孔封死,或是密封膠長期使用后失效。
(4)組裝工藝要求不嚴。組裝車間環境濕度太大,或經過長途運輸后附有潮氣的避雷器絕緣件(如絕緣筒),未經干燥處理或處理不徹底就轉入瓷套,使潮氣被封在瓷套里。
(5)充氮的氣瓶未經干燥處理就灌入干燥的氮氣,致使氮氣受潮,對避雷器充氮時將潮氣帶到避雷器本體中。
3.2采取的對策
為了避免避雷器發生故障,一方面應加強設備選型和訂貨的監督;另一方面應加強運行監督,從上面的分析來看,避雷器受潮是一個發展過程,特別是運行十年以上的避雷器,其受潮的概率較高,因此,應加強運行的監督,主要包括:
(1)定期巡視,并將避雷器計數器的泄漏電流數據進行記錄,每月對數據進行分析,繪制曲線。對泄漏電流電流突然增大的應及時匯報,開展帶電測試或停電試驗。
(2)每年雷雨季節前,應加強避雷器