【摘 要】 隨著基坑開挖的深度和面積的不斷增加,一定程度上給深基坑工程的防滲止水技術提出了更高的要求。本文結合高壓旋噴樁施工實例,對高壓旋噴樁的施工技術進行了介紹,闡述了高壓旋噴樁施工后出現的問題及處理措施,對深基坑開挖止水施工提供實例性參考。
【關鍵詞】 高壓旋噴樁;施工技術;防滲;止水;處理
隨著建筑行業和建筑施工技術的發展,基坑工程開挖的深度和面積也不斷增加,這給基坑工程的施工技術帶來了更高的要求,特別是在基坑防滲止水的要求更為嚴格,因此,越來越多的新技術得以應用。而高壓旋噴樁是利用高壓把漿液從噴嘴噴射出來,沖擊破壞土層,漿液和土充分攪拌混合,形成一個由圓盤狀混合物連續堆積的柱體,通過旋噴樁和護坡樁之間相互搭接,形成一道連續的止水帷幕,來隔斷地下水進入施工區域,保證基礎施工的順利進行。為更好的應用該技術,下面,就結合工程實例,對高壓旋噴樁的施工技術進行探討。
1 工程概況
某建筑工程,主建筑基坑開挖深度12.54m。副建筑基坑開挖深度11.32m,裙樓基坑開挖深度9.45m?;涌傞_挖周長約458m,開挖面積約12472.2㎡。
2 地質條件
場地自上而下依次劃分為:①人工填土層(Qml)本層以素填土為主,灰色、灰褐色、灰黃色等為主,主要由組成物為人工堆填粘性土以及砂粒等,欠壓實~稍壓實,堆填砂結構較松散。②種植土層(Qpd)灰褐色、黃色等為主,主要組成物為粘性土、粉細砂及植物根系。③第四系沖積層(Qal)該層按土質。④第四系殘積層(Qel)本層分布不廣泛,為燕山三期(rs2(3))花崗巖風化殘積而成,主要為砂質粘性土、礫質粘性土,淺黃間紫灰白色,黃褐色、灰褐色,濕,硬塑狀為主,局部可塑狀,由粘粒、粉粒組成,含5~25%的石英質砂礫,大小多為2~3mm。
3 施工方案
3.1 方案設計
設計采用1.3m/1.4m間距灌注樁結合φ600mm單管高壓旋噴樁止水,理論上會在每個灌注樁之間形成滲漏通道。應采用噴射半徑較大的雙管或三管高壓注漿方式。考慮到淤泥質粉質黏土層,雙管高噴注漿方式應作為首選。
由于設計鉆孔灌注樁與旋噴樁樁頂高程均在地下4.0~5.0m,旋噴樁施工時施工面仍不具備開挖條件,導致旋噴樁施工必須完全依靠坐標定位于灌注樁之間,極易出現偏差。通過開挖后的檢查,灌注樁與旋噴樁樁位均有不同程度的偏差出現,增加了止水盲區的出現。旋噴樁施工應在開挖到灌注樁樁頭位置后進行,既保證了鉆孔位置的準確,減小了遇到地下障礙物的情況,也使鉆孔垂直度更加有保障,后期增補的三管高壓擺噴墻便是如此。
3.2 優化方案
雖然目前基坑防滲已達到預期目的,但由于重復施工增加了施工費用。結合原設計及后期處理方案,并考慮到工程造價等因素,總結出另一止水帷幕設計方案:高壓噴射注漿方式采用雙管擺噴,形成最小400mm厚的防滲墻。具體布置如圖1所示。
3.3 支護方案
采用復合式支護結構,其中,在標高-6.0m以上采用土釘墻作為支護結構,在標高-6.0m以下采用鉆孔灌注樁(樁間加單管高壓旋噴樁)預應力錨桿(錨)作為支護結構。鉆孔灌注樁間距1.3m/1.4m,高壓旋噴樁設計樁徑60cm。灌注樁軸心向基坑外偏移15cm,作為高壓旋噴樁軸心。
4 施工難點
盡管在施工前期做了大量的準備工作,全程采用全站儀跟蹤測量放樣,但仍遇到以下施工難題。
1)地下障礙物較多
在施工過程中發現地下有較大的片石和早期建筑的混凝土梁,給鉆孔造成很大困難。當障礙物較淺時,采用先開挖回填后再施工的辦法;當障礙物較深時,采用金剛石鉆頭穿過障礙物,在噴漿時在障礙物附近復噴兩次,盡量保證其周圍土體防滲能力,如圖3所示。
2)混凝土灌注樁“大肚子”現象嚴重
由于混凝土灌注樁施工工程中同樣存在受地下障礙物影響的問題,鉆孔完成后很容易在障礙物附近形成一定體積的塌孔,以致在混凝土灌注過程中造成超方而形成混凝土大肚子。由于大肚子混凝土一般都體積較大且有一定深度,當出現大肚子混凝土在旋噴樁樁位時,不可簡單采用穿過的辦法施工。一般采用將旋噴樁樁位向基坑外側偏移,并增補1根旋噴樁的方法施工(見圖2)。從而避開“大肚子”混凝土,可以保證旋噴樁的止水效果。
5 單管高壓旋噴樁施工
5.1 施工試驗
為保證施工質量,合理選定施工參數。正式開工前,根據不同的施工參數做3根試驗樁,噴至地面,待終凝3d后外開觀察樁體質量。具體施工參數如表1所示。
5.2 施工參數
根據樁體質量,最終選定如下施工參數:①旋噴壓力27~29MPa;②漿液密度1.42kg/L(換算水灰比1.25∶1);③提升速度19cm/min。
5.3 施工工藝
旋噴樁施工采用鉆噴分離施工工藝,采用地質鉆機鉆孔,高噴臺車連續噴漿。施工流程:孔位布置→鉆孔→制漿→噴射作業→空孔回灌。
6 灌后檢查存在的問題及處理
6.1 檢查情況
開挖前根據抽水試驗,坑內井平均降深約4m,測得整個基坑(開挖周長560m)滲漏達500m3/h。
6.2 滲水原因
由于設計灌注樁間距多為40cm,旋噴樁與灌注樁理論搭接只有8~9cm,且基巖普遍深達21~22m,即使不考慮受鉆孔灌注樁垂直度以及地下障礙物等多方面因素影響,高噴鉆孔按照規范1%嚴格控制垂直度,仍在8~9m以下就會出現封堵缺口,造成每個灌注樁間均有滲漏通道。
6.3 處理方法
由于基坑開挖較深,最深處接近挖到基巖,現只是降4m左右水深,滲水達到500m3/h。且周邊環境基本不允許坑外降水。如不進一步采取防滲措施,基坑無法開挖。為了使基坑順利開挖,建議在冠梁外側5cm、兩鉆孔灌注樁中間增設1個三管高壓擺噴漿孔,進行三管高壓擺噴灌漿并與兩側鉆孔灌注樁相接,底部插入基巖50cm,上部到18.6m高程(冠梁底部),形成一道厚度不小于20cm的高噴防滲墻,如圖2所示。
施工中將所有灌注樁均用反鏟挖出1m左右,準確找出灌注樁實際樁間中點,放出高噴孔孔位,施工中嚴格按照施工參數進行三管擺噴灌漿施工。
6.4 處理效果
整個基坑大面開挖深13.2~15.5m,最深處達21m(挖到基巖),整個開挖暴露面地下水位以下無一處滲水,整個基坑開挖結束,坑內最多只起用5~6臺80m3/h深井泵斷續抽水,開創了南昌地區深基坑不用坑外降水的先例。
7 結語
實踐證明,高壓旋噴樁是一種經濟有效的防滲止水技術,切實保證了基坑施工進度和質量。通過本工程的成功應用,在一定程度上拓展了高壓旋噴樁的應用前景,為今后類似工程的施工有一定的借鑒作用。
參考文獻
[1] 鄢秉紅.高壓旋噴樁止水技術在深基坑開挖中的應用[J].福建建筑,2009年第04期
[2] 高俊峰.高壓旋噴樁在城市深基坑防滲止水中的應用[J].山西建筑,2005年11期