摘要:分析安裝橋式螺旋卸車機的原因及方案確定,介紹橋式螺旋卸車機工作原理及安裝后的使用效果。
關鍵詞:螺旋卸車機 使用效果
1 概述
鶴崗礦務局選煤總廠通過近三年的努力,完成了設備的提檔升級改造任務。設備的提檔升級改造后入洗能力大大增加,但是同時出現了一個新的突出問題——卸車難。以前每個班卸車人數為40人,由于卸車人員逐漸老齡化,新的職工不能及時補充使得卸車人數減少為現在每班25人。卸車人員嚴重不足,造成卸車速度慢而影響了洗煤生產。廠領導急在心頭,經過考察調研,最終選中了哈爾濱和泰電力設備有限公司生產的橋式螺旋卸煤機,并在我廠十道地溝安裝使用,使用后取得了理想的效果。在相同用工人數情況下,使用此橋式螺旋卸煤機前,卸一排車(五輛貨車車廂)需要40-50分鐘,使用之后卸一排車(五輛貨車車廂)需用20分鐘,卸車速度提高一倍。
2 設計方案的確定
我廠十道地溝是1985年建成的混轉結構老舊地溝,設計時對此地溝現狀進行了多次現場測繪,形成如下方案進行比較選擇。
2.1 第一方案
在廠房內原有土建立柱的內側+4.75米處安裝支撐梁,并采用8米跨距的橋式螺旋卸煤機。通過計算這種結構地溝圈梁承受不了螺旋卸煤機、支撐梁及鐵軌共計25噸的重量,梁的結構穩定性差,同時還滿足不了跨距的需要,此方案被否定了。
2.2 第二方案
在廠房內原有土建立柱的內側安裝鋼結構梁需要在+4.75米(相對于鐵軌標高)高度,加上H型鋼及鐵軌,通過計算此種結構穩定性強,滿足了跨距為7.6米橋式螺旋卸煤機安裝需要,此種方案最終被確定為實際安裝方案。
2.3 第三方案
選中了跨距為7.6米鋼結構立柱的橋式螺旋卸煤機,但有一個突出問題需要解決,即廠房的舉架高度問題。由于橋式螺旋卸煤機需卸五輛火車車廂,此卸煤機需在66米長地溝內行走,廠房的舉架高度就成為首要的問題。具體說明如下:
①若采用高度為11米標高廠房,可以滿足螺旋卸煤機在66米長度內行駛及上下吊運作業需要,但這樣廠房造價太高。
②若采用高度為8.9米標高廠房土建造價低,但對螺旋卸煤機無法進行日常檢修維護。
③最后我們考慮到既能方便檢修作業,又能節省工程造價,把地溝廠房設計成高低錯落的結構,即在廠房北側水平12米處兩個立柱之間的高度為11米,其余水平54米的廠房高度為8.9米。
3 檢修設備的選擇
在十道地溝安裝7.6米橋式螺旋卸煤機的同時,也解決了該設備的日常檢修維護問題。首次選用了電動單梁懸掛起重機,該種設備既能橫向移動,又能縱向移動,其安裝方法是在屋頂鋼結構梁上安裝平行并列的兩根工字鋼,然后再將電動單梁懸掛起重機安裝在工字鋼上。這種安裝充分利用了廠房的舉架高度,減少了工程造價。
4 橋式螺旋卸煤機的結構與工作原理
4.1 橋式螺旋卸煤機的結構
橋式螺旋卸煤機主要是由大車行走機構,螺旋起升機構、螺旋旋轉機構、金屬結構、走臺與欄桿和司機室組成。司機室安裝在大車平臺下,設備各部件的操縱集中在司機室內完成,整機運行平穩,操作方便。
4.2 工作原理
橋式螺旋卸煤機是利用雙向螺旋體在車廂內旋轉產生推力,煤在推力作用下沿螺旋旋向由車廂中間向兩側卸出,并且大車可以沿車廂縱向往返移動,螺旋可以升降,將物料不斷地卸出車廂;大車行走機構用于平時的整機行走和工作時的水平進給;起升機構可以將螺旋機構側向折起,落下和工作時的垂直進給,通過以上機構,螺旋體具備了旋轉運動,水平進給和垂直進給,因而可實現連續高效的機械化卸車作業。
5 使用效果
①提高了機械化程度、節省了人力,減輕了工人的勞動強度,卸車速度提高一倍,實際效果良好。
②解決了因卸車難而影響生產的難題
③我廠十道地溝使用橋式螺旋卸煤機是東北選煤行業中首次應用,起到了推廣示范作用。
參考文獻:
[1]王潤珍.淺談LK13.5m雙跨橋式螺旋卸車機在生產實際中的改進[J].科技創新與生產力,2012(11).
[2]馮福海,王景全.橋式火車螺旋卸車機卸“水硬煤”的改造[J].南方金屬,2011(01).
[3]劉天華,肖華棟,馮福海,梁旭森.韶鋼焦化火車螺旋卸車機改造實踐[A].2010年全國煉鐵生產技術會議暨煉鐵學術年會文集(下)[C].2009.
作者簡介:
劉吉慶(1963-),男,2009年畢業于黑龍江大學,大學學歷,現任龍煤鶴崗分公司選煤總廠調度室副主任。