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海拉爾油田降溫集輸試驗效果分析

2013-01-25 10:29:46聶紅培高見邢二濤
石油石化節能 2013年2期

聶紅培高見邢二濤

(1.大慶油田天然氣分公司油氣加工九大隊;2.大慶油田海塔指揮部)

海拉爾油田摻水集輸系統耗能以石油伴生氣為主,由于伴生氣量不足,需要補充燃料油,2010年燃料油消耗量為1710t,相當于油田一天半的產量;電熱管集輸系統共計217口油井,占油田油井總數的31.2%,但電力消耗為油田總耗電量的一半。

為此,海拉爾油田于2011年6月開展了降溫集輸試驗,分析集油系統參數,降低集輸系統能耗。

1 基礎數據及參數分析

1.1 原油物性參數

海拉爾原油屬于輕質高蠟原油,不同區塊之間的原油物性參數差別很大:各區塊油樣中,膠質、瀝青質含量(8.69%),呼一聯原油較低;從低溫流動性來看,比較突出的是貝中、烏東原油和呼一聯原油,前兩者凝點高達29℃,后者是21℃,其他油品的凝點則在25℃左右;從流動性指標來看,黏度(50℃)相差較大,最小的是呼一聯(5.68 mPa·s),最大的是貝中轉(21.47mPa·s)(表1)。原油物性的差異決定了試驗中要根據各自情況制定不同的方案。

1.2 含水原油轉相點

選取油田各個區塊的含水原油,在不同測試溫度(25~50℃)、含水(10%~90%)、剪切速率(10s-1、80s-1、160s-1)條件下,進行了乳化油轉相點的測試對比試驗,總體上看,含水原油黏度轉相點一般在含水50%~65%之間,隨后黏度隨原油含水率的增加而下降,試驗中應盡量避開這一含水區域[1]。

表1 主要油區原油性質

1.3 原油黏溫特性

6個作業區油樣相同剪切速率下黏度隨溫度變化速率基本相當(圖1),說明它們的黏溫性質相似[2]。原油黏度隨溫度的升高遞減,在25~40℃區間內,隨著溫度的上升,黏度降低較快;在40~50℃區間內,隨著溫度的上升,黏度降低較慢。

2 現場試驗效果分析

降溫集輸試驗開展前,制定了詳細的降溫集輸運行方案和嚴格的管理制度,確定了降溫集輸項目組成員及分工,并要求定期召開例會,及時總結試驗運行情況。

摻水系統試驗采用摻水溫度不變、控制摻水量的方式。試驗中,監測摻水量、回油溫度、壓力等各項數據,分析摻水量、回油溫度、回壓之間的關系,通過摻水量、熱力學計算和日耗氣耗電等情況進行分析,確定出合理的運行參數。電熱管集油系統試驗采用逐步關停井口電加熱器、逐步調整首末端電熱管溫度的方式。

降溫集輸試驗運行一年來,針對不同季節的氣溫特點,有針對性地改變試驗參數,初步探索出了不同季節降溫集輸試驗數據。

2.1 集輸溫度變化情況

與去年同期相比,集油溫度下降3℃左右,其中,夏季集油溫度較去年同期下降4~5℃,個別集油環實現了凝固點集輸;冬季集油溫度較去年同期下降2~3℃。試驗中,夏季集油溫度在33℃左右,冬季集油溫度維持在38℃左右。

貝301作業區原油凝點溫度低,2#閥組間夏季實現了停摻集輸,停摻試驗中,井口壓力、回油溫度比較穩定,油井生產正常。集輸溫度穩定在28℃,較去年同期降低5℃。

貝中作業區為電熱管集輸,夏季試驗中,井口電加熱器全部關停,部分集油管線實現了關停電熱管集輸。

2011年1月至2012年6月集輸溫度變化情況見圖2~圖4。

2.2 摻水量與耗電量變化情況

2.2.1 總摻水量變化情況

試驗階段,油田總摻水量平穩下降,6月中下旬至8月中旬,總摻水量在4000m3/d,比去年同期減少1800m3/d左右;8月下旬總摻水量開始逐步上升,12月份穩定在7200m3/d左右,較去年同期減少1500m3/d(圖5)。從總體來看,試驗運行一年來,與去年同期相比,總摻水量減少15%左右。

2.2.2 單井摻水量變化情況

在降溫集輸試驗前,冬季平均單井摻水量在0.85m3/h,試驗后,冬季平均單井摻水量為0.68m3/h,減少20%;開展試驗后,夏季平均單井摻水量為0.37m3/h,較去年同期減少0.15m3/h,個別集油環實現了不摻水集輸(圖6)。

2.2.3 電熱管集輸耗電量變化情況

貝中作業區280余口油井均采用電熱管集輸方式,通過降低電熱管溫度、夏季關停井口電加熱器等措施,與試驗前相比,冬季日減少耗電量1.3×104kWh,日節約費用7000多元;夏季日減少耗電量1×104kWh,日節約費用6000左右。作業區日耗電情況見圖7。

夏季試驗中,集輸1#干線電熱管于2011-07-20至2011-08-20期間停止加熱,井口回壓保持穩定(<1.2MPa),成功實現了不加熱集輸。

3 存在的問題及建議

目前海拉爾油田有部分集油環試驗效果不理想,存在摻水量偏大、回油溫度偏高的情況,因此,挖掘降溫集輸試驗潛力將會進一步降低集輸能耗。

3.1 產液量低、間抽井多、出液無規律的影響

海拉爾油田680口油井中,日產液超過3.0t的油井不足三分之一,大部分油井產液量偏低,同時存在間歇出液、無規律出液的情況,給試驗帶來極大困難。試驗中壓力、溫度參數存在較大的波動,需要根據具體情況對這部分集油環進行運行參數合理調配,保證生產正常運行的同時,最大可能減少運行能耗。

3.2 工藝流程的影響

除呼一聯和蘇一聯脫水裝置有加熱功能外,其他聯合站不具備脫水前預熱功能,制約了降溫集輸工作的大面積推廣和深入進行。需要對這些站工藝流程進行改造,滿足脫水裝置運行需要。

3.3 關停轉注井多的影響

以貝28作業區和貝16作業區為例,這兩個作業區316口油井中,2011年關停轉注井達到71口,這部分油井拆機后,所屬集油環剩余油井仍在運行,造成集油環距離過長,沿程溫降大,摻水量偏高。目前,集輸管網優化工作正在進行中,但仍有部分油井無法實現就近掛靠附近的集油環,不利于降溫集輸工作的開展。

3.4 摻水控制不靈敏的影響

烏東作業區安裝了流量自動控制裝置,可以根據回油溫度的變化自控調整集油環摻水量。單井摻水量要比油田平均單井摻水量低0.1m3/h,但其他作業區摻水閥仍使用閘板閥手動控制,導致摻水控制不精確、無法精確計量等情況,制約試驗的開展。因此,安裝流量自動控制裝置將會有效降低摻水量,節約集輸能耗。

4 結論

1)海拉爾油田含水油的黏度轉相點在50%~65%之間,由于產液量低,摻水后集油環內含水要在這個區間之上,有利于降溫集輸工作的開展。

2)開展降溫集輸試驗后,集油溫度降低3℃,摻水量減少15%,耗電量降低1×104kWh以上,試驗取得了明顯的效果。

3)優化管網結構、采用智能化摻水控制裝置、改造脫水工藝流程,可以進一步降低集輸能耗。

4)繼續摸索和細化集油參數,采用降低摻水量和摻水溫度相結合的方式,對個別集油環進行常溫集輸等試驗,不斷完善符合生產實際的單環個性化運行方案,進一步挖掘降溫集輸的潛力。

[1]劉曉燕,毛前軍,劉立君,等.油氣水三相流埋地管道溫降的影響因素研究[J].工程熱物理學報,2009,30(8):1343-1346.

[2]李想.降溫集輸節能降耗效果分析[J].石油科技論壇,2009(4):43-44.

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