○ 文/符立萍 朱 杰

●大量生產應用廣泛的聚乙烯新產品,是大慶石化產品結構優化的結果。
裝置就是這些裝置,人員還是這些人員,大慶石化將提高效益的目光鎖定在“優化”上。2012年,大慶石化實現優化增收1.7億元。今年一季度實現4389萬元的成果,完成全年目標的43.9%。
集油化纖肥于一體的大慶石化,有著煉化一體化的優勢,卻也被產業結構不盡合理、生產成本過高等問題困擾著。如何使現有資源配置達到最佳狀態,以最少的投入和最優的結構獲得最佳的效率和效益?大慶石化公司總經理王德義說:“凡是有利于效益增長的事情要做好,凡是不利于效益增長的事情要少做、不做。”經過審慎思考,大慶石化把提高效益的目光鎖定在“優化”上。
今年3月,隨著大慶石化熱電廠與化工一廠之間蒸汽“互聯網”的開通,為化工一廠裂解裝置提供動力的兩臺輔助鍋爐,將逐步退出歷史舞臺,裂解裝置開始改用熱電廠蒸汽。原開工時啟用的鍋爐,看上去完好無損,緣何停用?這是“系統優化”使然。在大慶石化的“優化”棋盤上,“退”是為了更好的“進”。
通過綜合考慮原料、生產能力、成本等因素,大慶石化在動態中尋找最佳生產經營方案,精心“調整”生產鏈條上的各個環節,開辟了一條質量效益的提升通道。2012年,公司實現優化增收1.7億元,今年一季度再接再厲,4389萬元的優化成果完成全年目標的43.9%。
大慶石化抓住效益源頭,強化生產過程管理,精耕細作,保證裝置最優化生產。
每周五下午,大慶石化“雷打不動”召開“優化會”,主管生產經營的副總經理康志軍帶領計劃經營處、生產運行處等部門負責同志,分析市場信息和變化,并據此優化生產方案,平衡效益與生產運行,調整產品生產數量和種類。
其實,“優化”在大慶石化已成為一種管理機制,形成了分廠和公司兩級優化管理網絡,還建立了生產優化“日通報、周測算、月分析”制度。公司利用每日生產碰頭會、每周“優化會”和每月的經濟活動分析會,系統對標,根據市場信息對上下游關聯的裝置進行聯合效益測算,對生產過程和產品結構進行全局優化,選擇最佳加工路線。
今年3月,儲運中心化肥裝運車間通過填加一個電腦程序,對氨水站的裝車流程重新進行了打造,不但堵塞了裝人情車的管理漏洞,而且提高了液氨的出廠效率。這個公司化肥廠生產的合成氨主要是保證尿素和丙烯腈裝置生產的。經過測算,合成氨直接出廠效益好于生產尿素時,他們便打破上下游配套生產的觀念,在穩定尿素市場供應的基礎上,根據效益情況適當控制裝置生產負荷,提高合成氨出廠量,打開了新的效益突破口。2012年,液氨出廠實現增效1317萬元。
掌控好柴汽比一直是大慶石化優化生產“協奏曲”中的重要環節。在滿足市場需求的前提下,該公司“宜柴則柴、宜汽則汽”。2012年4月開始,煉油廠通過調整重油催化裝置反應深度和汽油干點等,優化產品分布,階段性增產汽油,全年汽油產量提高3.56萬噸,增收606萬元。
截至3月20日,大慶石化塑料廠成功放大生產氯化聚乙烯QL-505P粉末1630噸。可廣泛應用于塑鋼門窗、電線電纜等領域的QL-505P是今年首個放大生產的聚乙烯新產品。它續寫了聚乙烯產品作為大慶石化效益增長點的新篇章。
公司領導班子認為:“大路貨產品沒有前途,拳頭產品才有競爭力。”他們對研制開發投入少、回報高、前景好的高附加值新產品堅定不移。公司在“埋頭”練好裝置生產內功的同時,“抬頭”把脈市場,加快了研發效率,產品更貼近市場。
近年來,公司腈綸廠先后開發了高收縮、高分子量、扁平系列、凝膠染色、超雪白、抗起球等10余種高附加值毛條產品,且產品品質優異。引得原來采用進口原料的上海、浙江慈溪等華東地區毛絨生產企業改吃“國產糧”,每月訂購100多噸大慶石化的扁平纖維。
利用自身在乙烯、煉油、聚烯烴等獨特的技術集成優勢,大慶石化不斷摸索和完善生產工藝,促進產品提檔升級,贏得更多創效機遇。較好地解決了汽、柴油組分存在的質量難題后,公司汽、柴油產品品質由“國Ⅱ”升級為“國Ⅲ”標準,并已做好升級為“國Ⅳ”的準備。產品升級換代后,提高了油品的市場競爭力。目前,大慶石化高標號汽油比例達到100%。
看到專用樹脂存在巨大市場潛力,大慶石化正逐步縮減通用產品比例,加快加大聚乙烯等新產品的開發步伐。娃哈哈異型瓶料、農夫山泉瓶蓋料……一個個因市場應運而生的新產品,也拓展了企業的市場空間。“十一五”期間,大慶石化相繼開發聚烯烴類、特色纖維類等高附加值新產品37個牌號,放大生產16個牌號近20萬噸,增效2000多萬元。2012年,這個公司優化增收的1.7億元效益中,產品結構優化的成果占了三分之一還多。
今年,該公司再啟新程,僅聚乙烯領域就計劃完成5603JP等9個聚乙烯新產品放大生產及茂金屬等5個新產品開發工作。
不謀全局者,不足謀一域。煉化生產的連續性、流程性,要求“優化”管理必須作用于生產鏈條上的各個環節,形成“系統優化”,才能獲得理想收益。而做好能源優化“功課”是系統優化必不可少的關鍵一環。

●汽油增產,裝車檢查任務也加碼,以確保質量百分百。
化工一廠裂解裝置蒸汽系統優化項目,就是大慶石化更新觀念,將燃料結構從原始設計向靈活調整轉變的鮮活例證。項目啟動前,這個公司老區裂解裝置使用的10兆帕蒸汽來自兩臺原始開工時建成的輔助鍋爐,鍋爐燃料為燃料油、燃料氣,產汽成本較高。為了進一步提升化工區公用工程系統的運行效能,深入挖潛降耗,大慶石化整體統籌,制定出由熱電廠燃煤鍋爐蒸汽替代化工一廠輔鍋自產蒸汽的方案。3月份完成的蒸汽并網為項目的第一步,隨后將徹底停用兩臺輔助鍋爐。據計劃經營處工作人員賁濤介紹,僅這“一停一并”,今年預計可增效1500萬元。
打破燃料、產品界限,將低效產品轉作燃料,也讓大慶石化挖出了“金礦”。燃油稅改革后,油漿出廠消費稅大幅上升。這個公司打起了“算盤”:如果油漿不出廠,給焦化裝置加工或供動力站做燃料效益分別高出870元/噸和1057元/噸,控制油漿出廠有利于減少效益流失。公司及時改造煉油系統水煤漿鍋爐,在改燒油漿的同時,增加焦化裝置油漿加工量,最高時全年減少油漿出廠量3.4萬噸,增效3440萬元。
觀念變,天地寬。這個公司化工一廠的氫氣是乙烯生產過程中的副產品。以往,這些氫氣除用于乙烯下游裝置生產外,有部分氫氣過剩,既浪費能源又影響環境。為解決這一問題,大慶石化仔細論證,充分發揮自身產業關聯優勢,對化肥廠合成氨裝置進行了相應改造,利用化工一廠富余的氫氣進行液氨生產,變“廢”為寶。項目實施后,不但避免了能源浪費,而且提高了合成氨裝置的生產效率,每年可增效約1050萬元。
企業能行多遠,取決于管理有多精細。大慶石化的“優化”其實就是管理的精細化,精細化不是簡單地把工作步驟精細化,而是著眼內部挖潛,對企業價值鏈各環節的細心擺布和持續改進。正是堅持精細管理、優化管理,大慶石化挖出了屬于自己的效益源泉,并將沿著這條道路一直向前。
本文圖片均由趙穎攝影