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工業煙氣的赤泥脫硫研究

2013-03-18 02:48:18李惠萍靳蘇靜李雪平楊金姬
鄭州大學學報(工學版) 2013年3期
關鍵詞:煙氣

李惠萍,靳蘇靜,李雪平,龐 皓,楊金姬,張 軍

(1. 鄭州大學 化工與能源學院,河南 鄭州450001;2. 河南煤氣(集團)有限責任公司 義馬氣化廠,河南 義馬472300;3 鄭州新力電力有限公司,河南 鄭州450000)

0 引言

赤泥是氧化鋁工業生產過程中產生的紅褐色粉泥狀廢棄物,每生產1 t 氧化鋁就會產生0.8 ~1.5 t 的干赤泥[1].中國作為世界第一大氧化鋁生產國,每年產生的赤泥約在3000 萬t 以上. 中國目前赤泥堆存量為2 億t,預計到2015 年將達到3.5 億t[2].長期堆存不僅占用耕地,堿性赤泥還會造成土壤堿化,帶來嚴重的環境污染和生態破壞.

我國是一個以燃煤為主要能源的國家,而且煤炭含硫量較高,大量燃煤排入大氣的SO2逐年增加[3-4].2008 年,中國因燃煤造成的SO2排放總量超過2 300 萬t[5].較高濃度的SO2煙氣多用于制酸,然而低濃度的SO2氣體處理及利用都比較困難[6-8].將氧化鋁赤泥用于工業煙氣脫硫,是將兩種有害物質相互作用,不僅可以降低赤泥的堿性,反應后的赤泥可農用硅鈣肥、生產水泥[9]、微晶玻璃等建筑材料[10-11],同時可以降低煙氣中SO2含量達標排放,實現以廢治廢和赤泥的資源化利用.

1 赤泥物化性質及脫硫可行性分析

1.1 赤泥的化學組成

氧化鋁的生產工藝有燒結法、拜耳法和聯合法3 種.本實驗采用中鋁公司河南分公司的聯合法赤泥,它的化學成分中Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O為有效固硫成分.

1.2 赤泥的礦物分析

赤泥的礦物組成復雜,其礦物成分可通過X-射線衍射(XRD)分析技術準確鑒定.中鋁河南分公司聯合法赤泥的XRD 圖和礦物組成見圖1和表1.

圖1 赤泥的XRD 衍射圖Fig.1 XRD pattern of red mud

表1 聯合法赤泥的礦物組成Tab.1 Mineral component of red mud

1.3 赤泥的粒度分析

用Winner2000B 激光粒度分析儀對中鋁河南分公司的聯合法赤泥進行了粒度分析,如圖2 所示.

圖2 中鋁公司河南分公司赤泥粒度分布圖Fig.2 Grain-size distribution of red mud from Henan Branch of China Aluminum Co.

由2 圖可知,粒徑在40.72 μm 以下的赤泥占到97%以上.赤泥比石灰石粒度(43 ~74 μm)更細,SO2氣體與吸收劑顆粒之間的接觸面積更大,對煙氣脫硫更有利.

2 實驗部分

實驗在鄭州新力電力有限公司現場搭建的實驗室進行,所用煙氣由2#增壓風機出口引出,其中SO2濃度平均為1 900 mg·m-3,濃度較低,利用困難.實驗采用自行設計的1 700 mm ×60 mm玻璃吸收塔裝置,配置了實驗所需的漿液循環泵、離心風壓機、漿液及煙氣流量計、閥門等設備及部件,采用正交試驗,分析了液固比、煙氣流量、液氣比等因素對SO2吸收率的影響. 裝置及工藝流程如圖3 所示.

原煙氣經空氣壓縮機升壓后,通過氣體流量計計量,進入吸收塔并和塔內霧狀液滴充分接觸脫硫后再經管道排入大氣. 在煙氣出口使用德國rbr 公司生產的Ecom -J2KN 手持式煙氣分析儀測定煙氣中SO2的含量. 循環槽內的漿液通過閥門控制流量,由液體流量計計量后泵入塔上部的噴淋裝置內,漿液再通過噴淋裝置在吸收塔內形成霧狀與煙氣逆流接觸,進行傳質、傳熱后,下降落入漿液循環槽.實驗中每隔10 min 測定一次漿液槽中漿液的pH 值和出口煙氣SO2的濃度.

圖3 脫硫工藝流程圖Fig.3 The process flow chart of desulfurization

3 實驗結果與分析

3.1 正交試驗方案及結果

采用L9(34)正交試驗方案研究液固比(A)、液氣比(B)、煙氣流量(C)和空列(D)對煙氣中SO2吸收率η(SO2)的綜合影響規律和顯著度,正交試驗結果見表2.

表2 正交試驗結果Tab.2 Results of orthogonal experiments

由此可見影響赤泥脫硫效果的因素主次順序為:液氣比>煙氣流量>液固比.由于赤泥的脫硫效果越高越好,從表數據來看,操作條件應定在A2B2C3D1,即液固質量比為7∶1(kg/kg),煙氣流量為3.6 m3/h,液氣比為12 L/m3,其脫硫效率為98.8%.

3.2 單因素考察實驗

由正交試驗得到脫硫的最佳條件,下面采用單因素實驗進行驗證.

3.2.1 液氣比的影響

保持赤泥漿液液固比7∶1、煙氣流量3.6 m3/h,改變漿液流量,測量不同液氣比下的脫硫率,獲得吸收塔出口處脫硫率與液氣比的關系曲線,如圖4 所示.

圖4 SO2 吸收率與液氣比的關系Fig.4 The relationship between absorption efficiency and liquid-gas ratio

由圖4 可知,在不同液氣比下,脫硫率隨著液氣比增加而增加;但液氣比太大會使氣體阻力過大,不利于氣體和赤泥顆粒的充分接觸反應.綜合考慮,取液氣比12 L/m3較合適.

3.2.2 液固比的影響

SO2與赤泥中的堿反應,是一個擴散傳質和化學反應的綜合結果.隨著液固比的變化,礦漿吸收體系黏度必定發生變化,這將影響SO2的吸收率.保持液氣比12 L/m3、煙氣流量3.6 m3/h 不變,改變赤泥漿液的液固比,測量脫硫率,相應關系曲線見圖5 所示.

圖5 SO2 吸收率與液固比的關系Fig.5 The relationship between absorption efficiency and liquid-solid ratio

由圖5 可知,隨著液固比的增加,脫硫率先增大后減小,出現一極大值94.3%.當液固比為5∶1時,漿液濃度過高,黏度太大,反應速率較低,脫硫效果不好;但液固比過高,漿液太稀,同樣導致脫硫率不高.

3.2.3 煙氣流量的影響

在漿液液固比為7∶1,液氣比為12 L/m3的條件下,SO2吸收效率隨煙氣流量的關系變化圖見圖6.

圖6 SO2 吸收率與煙氣流量的關系Fig.6 The relationship between absorption efficiency and flue gas flow

從圖6 可看出,保持其他參數不變,赤泥的脫硫率隨煙氣流量的增加緩慢增加,當達到極大值后減小.煙氣流量增加意味著氣速增加,提高氣速可提高氣液兩相的湍動程度,減小煙氣與液滴間的膜厚度,提高了傳質系數,可提高脫硫效率.另外,氣量太大,氣—液接觸時間縮短,甚至造成煙氣短路,未參與反應的SO2被煙氣帶出,導致脫硫效率下降.因此,煙氣流量在3.5 ~4.5 m3/h 之間最適宜.

3.3 煙氣的赤泥脫硫與石灰石法對比

在液固比為7∶1(赤泥和石灰石質量均為150 g),漿液流量為45 L/h,煙氣流量為3.6 m3/h 的條件下,石灰石與赤泥漿液的SO2吸收率隨時間變化的關系見圖7.

圖7 赤泥脫硫與石灰石脫硫效果對比Fig.7 Comparison on desulfurization effect of red mud and limestone

由圖7 可看出,石灰石漿液的吸收率在開始的3 h 內穩定在82.2% ~83%之間,之后迅速下降.而赤泥的吸收率在開始后4 h 都保持在93%左右,之后赤泥的吸收率緩慢下降,故無論從吸收效率還是吸收時間來說,赤泥的脫硫效果優于目前采用的石灰石—石膏濕法.

4 結論

將聯合法赤泥用于處理熱電廠的煙氣,可以實現以廢治廢和資源的綜合利用. 采用自行設計的吸收塔獲得最佳的脫硫工藝條件:液固比為7∶1,煙氣流量為3.6 m3/h,液氣比為12 L/m3.在此條件下赤泥脫硫率可以達到95%以上,可以實現熱電廠煙氣達標排放.

對比赤泥脫硫和目前采用的石灰石- 石膏法,可知在脫硫效率和反應時間上,赤泥脫硫都要優于石灰石-石膏法. 赤泥用于煙氣脫硫具有很好的社會效益、經濟效益和環境效益.

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