竇懷云
(兗礦魯南化肥廠,山東滕州 277527)
兗礦魯南化肥廠主要產品為,550kt/a 尿素、200kt/a甲醇、100kt/a醋酐。近年來,由于效益問題、環保壓力,企業在發展的過程中特別注重節能降耗、清潔生產,積極回收利用生產系統的廢水廢氣,創造了較好的經濟效益。
我廠生產放空氣體主要有凈化脫碳閃蒸氣、甲醇膨脹槽膨脹氣、羰基化生產酸酐系統排放尾氣等,大量的放空,既浪費資源,又污染環境。
(1)工藝現狀
羰基化生產系統的放空氣體主要有高壓氣體、低壓氣體。高壓氣體是羰化反應釜出來的氣體,原工藝是去高壓吸收塔用吸收劑吸收,再經吸附器吸附碘甲烷后,放空去火炬燃燒,放空量大約470m3/h。
(2)改造方案
將高壓吸收塔出來尾氣,利用原有的高壓吸附器作為緩沖罐,設置高壓壓縮機,將高壓尾氣由2.5MPa加壓至4.0~4.2MPa,與原料CO管線聯通,返回反應釜循環利用。如生產系統波動或壓縮機出現異常,高壓尾氣可以通過原工藝流程去火炬系統。
(1)工藝現狀
羰基化低壓尾氣是低壓脫輕塔出來的氣體,在低壓吸收塔用吸收劑吸收后,壓力為0.18~0.20MPa。如果系統壓力較低,工藝上無法再回用,直接放空去火炬燃燒,此部分放空量約1 000m3/h。
(2)改造方案
我廠根據現有生產設備及工藝,決定合理利用現有的吹風氣鍋爐,將低壓尾氣回收至鍋爐進行焚燒,副產蒸汽供系統使用。具體措施為,利用原廠區的閑置管線,將尾氣單獨引至1#吹風氣鍋爐入口總管,進入鍋爐燃燒。原有工藝流程在吹風氣鍋爐檢修或系統異常時緊急備用。
(1)工藝現狀
凈化系統脫碳閃蒸氣原設計是通過壓縮機加壓供系統再利用,但隨著合成氨和甲醇產能擴張,脫碳閃蒸氣量逐漸增大,由于壓縮機打氣量限制,同時生產中為了控制脫碳閃蒸槽的運行壓力,部分閃蒸氣必須放空,放空量約6 000m3/h。
甲醇凈化系統甲醇膨脹槽的膨脹氣,因壓力低無法回收至系統,放空量150~300m3/h。
(2)改造方案
對凈化系統脫碳閃蒸氣及甲醇膨脹槽膨脹氣分別設置管道進行回收,然后匯集進入一總管,至1#吹風氣鍋爐原入口總管上。為了防止系統串氣及安全,在入爐的總管前,凈化尾氣和醋酐尾氣管上分別設置了止回閥及切斷閥。
生產系統高溫廢水主要有蒸汽冷凝液、凈化系統變換冷凝液、尿素解吸廢液等,這些廢水溫度一般在110℃左右,原生產采取現場排放,進入凈化水廠,不僅增加了凈化水廠的處理負荷及費用,也浪費了大量的熱能;同時,由于生產所需新鮮水不足,需采集地下水,公司需要花費大量的水資源費用。
經過對生產系統的調研,尿素二段蒸發表面冷凝器、合成冷排、凈化Ⅱ貧液水冷器等設備一次水用量欠缺且熱負荷過高,采用一次水冷卻效果不好,對生產負荷及生產穩定造成很大影響,決定采取制冷工藝,并利用高溫廢水熱能。
我公司采用江蘇雙良的溴化鋰吸收式冷水機組,機組以制取5~8℃的冷水為目的,改種機型以水為制冷劑、溴化鋰溶液為(熱能)吸收劑。
正常生產條件下,甲醇精餾和尿素系統蒸汽冷凝液(125 ℃、0.2~0.3 MPa)最大流量為106t/h,尿素界區第二解吸塔出來的解吸廢液(精制水)(140℃、0.4MPa)最大流量為80t/h,分別進入蒸汽冷凝液溴機和精制水溴機,與發生器中的介質(溴化鋰溶液)進行熱交換,溫度均降為80℃。精制水溴機熱利用后的精制水一路并入循環水回水中;另一路由精制水回流泵加壓,經由噴射混合器后,并入精制水入口,來調節進入機組精制水溫度、流量。蒸汽冷凝液溴機熱利用后的蒸汽冷凝液進入冷凝液槽,穩流后冷凝液一路由鍋爐水泵加壓至2.2MPa送至鍋爐水管網,供工藝廢熱鍋爐使用;另一路由冷凝液回流泵加壓,經由噴射混合器后,并入蒸汽冷凝液入口,來調節進入機組蒸汽冷凝液溫度、流量。溴機所用冷卻水均來自循環水系統。
兩臺溴機蒸發器冷量以冷水形式輸出,冷水總量為900m3/h左右。
溴化鋰機組投入運行后,其冷水代替部分一次水供系統使用。
我廠的一次水使用后最終進入三次水管網,作為除鹽水站和各循環水系統補水,其中,除鹽水站用量約400m3/h,循環水補水約300m3/h,最終富余近560m3/h。溴化鋰機組投用后,三次水富余量僅為40m3/h,并在很大程度上節約了一次水,更解決了三次水嚴重富余的難題。同時,原采用一次水冷卻的用戶總用水量約為550m3/h,采用溴化鋰機組制冷水后,用水量為350m3。
羰基化系統回收的高壓尾氣量470~490m3/h,CO 含量約85%,回收CO 量約為480×85%=408m3/h,噸產品降低CO 消耗50m3。
尾氣回收至吹風氣鍋爐燃燒后,副產3.88MPa蒸汽并入系統蒸汽管網,經過三個月的運行,現1#吹風氣鍋爐蒸汽產量15t/h,每班產汽量穩定在120t以上,據核算,本項目每天可帶來3萬元的經濟效益。