寶鋼股份梅山鋼鐵公司 林 紅
寶鋼股份梅山鋼鐵公司3號146m2燒結機于2004年投產,其主抽風機配置了1臺6900KW美國羅賓遜風機,配套的電氣驅動裝置由德國西門子公司成套;電氣驅動裝置由1臺6900KW/6KV同步電機、1套2600KVA中壓LCI軟啟動變頻器、1套勵磁控制器及現場風機運行監測控制系統組成。

圖1 同步電機驅動原理圖

圖2 Profibus組態網絡圖

圖3 模擬開機組態畫面
同步電機驅動原理圖如圖1所示,為避免大型同步電機直接起動對電網和機械造成巨大沖擊,運行開關柜MBL并有1臺LCI自換相2530V電流型西門子中壓SIMOVERT S軟啟動用變頻器。軟啟動時(此時風機風門關閉)斷開MBL開關柜,閉合MBM和MBC開關柜,然后啟動變頻器運行;隨著變頻器輸出電壓和頻率的提升,電機轉速也開始慢慢爬升。當輸出頻率達48HZ時,西門子7VE512數字并機控制單元開始工作,使變頻器輸出電源的電壓(U)、頻率(f)及相位角(∮)與電網電源同步。當△U值<3V、△f值<0.2Hz、△∮值<3°同時滿足時,閉合開關柜MBL,后斷開開關柜MBM,這樣就完成了軟啟動切換,同步電機直接由電網供電。
同步電機采用轉子內嵌旋轉勵磁回路供勵磁,通過西門子SG70調壓裝置來控制勵磁電流。
現場電氣室的系統監控柜由西門子S7-300 PLC及MP370 HMI屏組成,完成對風機的起停操作及過程數據(振動、溫度、壓力、流量、液位等)的指示。
2012年初,公司對3號燒結機的自動化生產進行升級改造,其中需對主抽風機新增遠程操作及監測功能,達到日常生產操作在中控室(距風機室300m遠)完成。
原有系統監控柜和勵磁控制柜分別由1套S7-300 PLC組成,2套PLC與變頻器、勵磁中控室(距風機室300m遠控制器組成電氣Profibus通訊網絡,柜面板上HMI板用MPI與PLC通訊。按常規設計來構造上一級遠程監控,需增加一套PLC遠程站及一套通訊網絡。但這個方案,投入的硬件成本相對大,組態工作量大,且可能會影響原勵磁控制柜PLC系統的運行速度,有一定的風險。
鑒于中控室距風機室300m遠,且不影響勵磁控制柜PLC系統的運行,設想在系統監控柜的PLC上增加一個300m長Profibus通訊子網絡,在這個子網端頭建一臺PC監控站。但這個方案需解決300m長Profibus通訊子網絡現場強電磁干擾問題、西門子Winccflexible HMI組態與原系統Protool HMI組態兼容問題。

圖4 風機機械監控畫面
300m長Profibus通訊總線需鋪設在室外電纜溝及生產線橋架上,必有現場強電磁干擾問題,為此,這段Profibus通訊總線采用西門子PCF玻璃光纖,組成光學Profibus子網絡。由OBT光纖模塊將電氣信號轉換成光信號,再由CP5613FO光通訊處理器接入PC。Profibus組態網絡圖如圖2所示,Wincc-flexible-PC為遠程監控站。
為解決Winccflexible HMI組態與原系統Protool HMI組態兼容性,需對原先的組態進行轉換及再組態,并進行了多次模擬實驗和現場設備接入實驗,取得了新HMI PC組態與原PLC兼容。模擬開機組態畫面如圖3所示。
該升級改造于11年開始調研,通過多個方案的深入研究和比較,最后采用光學Profibus子網絡方案。于12年初完成軟硬設計、及遠程監控畫面組態模擬和現場接入測試。
12年5月在現場進行設備安裝及調試,并在月底投入生產運行。圖4為風機機械監控畫面。
經過半年多的運行,證明遠程監控系統不僅性能上完全滿足遠程操作和監測的要求,而且有非常好的穩定性和可靠性。
在鋼鐵廠電磁干擾強的場所組成局部光學和電氣的混合Profibus網絡,既簡化系統結構,又達系統功能要求,有一定的實用價值。
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