孫建民
(武漢海爾電冰柜有限公司 湖北武漢 430056)
2012年10月,我公司一條噴粉線突然出現(xiàn)大面積、大批量縮孔,以致整個公司停產(chǎn)。這對于一個每天生產(chǎn)3600臺冷柜的企業(yè)來說,是十分嚴(yán)重的事故!為此,集團派出專家到該噴粉線來防治涂裝縮孔。根據(jù)現(xiàn)場狀況,按全面質(zhì)量管理方法,從人、機、料、法、環(huán)五個因素,專家依次進行本次噴粉涂裝縮孔的防治。
經(jīng)過查看噴粉工藝沒有發(fā)現(xiàn)問題,但現(xiàn)場勘查和了解到如下情況:由于這個工序在整個生產(chǎn)線中比較臟和累,再加上環(huán)境較差,操作員工都不太愿意干,。因此,該噴粉線經(jīng)常調(diào)換操作工,但同時崗前培訓(xùn)又做得不到位,致使有些工藝未能完全按照規(guī)定操作,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題。經(jīng)過相關(guān)的技術(shù)整改,改善了操作工的工作環(huán)境,提高其工資待遇和勞動保護,同時健全操作工上崗前培訓(xùn)制度,使其嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作,縮孔率降低了10%。
有操作工反映,進入噴粉系統(tǒng)的壓縮空氣含水。而我們從儲氣罐里取壓縮空氣檢測(相對濕度5%)顯示完全符合要求,那為什么進入噴粉系統(tǒng)的壓縮空氣會含水呢?
經(jīng)過勘查和分析,我們發(fā)現(xiàn),雖然從空壓站來的壓縮空氣進入噴粉線,又經(jīng)過氧化鋁干燥過濾塔至儲氣罐,但是從儲氣罐到噴粉系統(tǒng)管路長達20~30米,穿過預(yù)處理通道和跨越烘干爐道,溫差變化使停機時貯存在管路里的壓縮空氣結(jié)露出水。由于受場地限制噴粉系統(tǒng)管路不能改變。因此,我們特地在進入噴粉系統(tǒng)前加一個油水分離器,并規(guī)定開機前必須排氣的工藝要求后,解決了壓縮空氣含水的現(xiàn)象,是使縮孔率降低15%。
公司的冷柜箱體圍板在沖壓一圈花窗時,板金線為了順利脫模,使用了菜籽油潤滑,而現(xiàn)用的脫脂劑對此油無法清除干凈,存在油脂殘留現(xiàn)象。經(jīng)過除油實驗,換新的脫脂劑或提高活化劑與脫脂劑的比例,新的脫脂劑增加除菜籽油的能力,活化劑與脫脂劑的比例由原110提高至15,徹底除去殘留在花窗周圍的油污。縮孔率又降低10%。
因為該條噴粉生產(chǎn)線設(shè)備老化,出現(xiàn)設(shè)備接地變差、儀表顯示有誤和系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,所以采取最高電壓90kV噴粉。首先把設(shè)備維修正常,然后將噴粉電壓調(diào)整在合理范圍內(nèi)(70~80kV)。縮孔率降低了5%。
(1)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)該生產(chǎn)線剛剛新?lián)Q了懸掛鏈,由于磨合期間加油的潤滑過量,造成了干燥和固化兩爐里油滴霧化現(xiàn)象。我們調(diào)整加油機和方法,對準(zhǔn)加油位置及采取霧化加油,使懸掛鏈油不下滴。換了不污染噴粉環(huán)境的涂裝專用油。降低縮孔率40%。
(2)由于產(chǎn)量過大、掛具不夠,造成噴粉掛具涂層太厚,導(dǎo)致熱傳導(dǎo)性能下降,經(jīng)干燥爐其上水烘不干,帶水進了噴粉室。提高干燥爐溫度,及時更換涂層厚的掛具(一般7~8圈更換一次),進入干燥爐前增加一個吹水工位。降低縮孔率20%。
經(jīng)過上述五個部分的綜合整改和防治,該噴粉線涂裝縮孔現(xiàn)象基本消失,公司恢復(fù)正常生產(chǎn)。不但涂層的外觀有了進一步的改善,而且涂層的理化指標(biāo)也符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。本案例已在集團其他噴粉生產(chǎn)線上推廣應(yīng)用。