張旭東
摘要:在礦井生產過程中,遇到陷落柱對工作面及巷道掘進安全和高效的生產有較大的影響。本文通過對陷落柱定義及其特征分析,綜合判斷其對巷道掘進的影響。同時通過晉煤成莊礦5103巷現場生產條件,提出架設U型棚支護的設計方案,并通過現場實施觀測,驗證該支護設計的合理性。
關鍵詞:陷落柱巷道掘進U型棚支護
1 巖溶陷落柱
1.1 巖溶陷落柱形成過程分析 陷落柱是巖溶陷落柱的簡稱。根據地質出版社1986年出版的《地質辭典》所下的定義陷落柱是煤田地區因下伏的石灰巖層巖溶發育,在重力作用下,上覆巖層(包括煤系地層)呈柱狀或圓錐狀陷落形成的地質體的專稱。因有些柱體四周圍巖略受牽引,巖層向柱中心傾斜,故又稱環狀陷落。在煤礦生產中遇到這種柱體,煤層突然中斷,被雜亂無章的碎石所替代,故又稱無炭柱。其形成過程如圖1所示。
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1.2 巖溶陷落柱特征分析 根據大量實際觀測總結,得出該地區巖溶陷落柱的一般特征:①地貌上陷落區的形狀一般為橢圓形或者是扁圓形的陷落盆地。外圍的巖層產狀正常而連續,盆地中常常被不同地層的巖煤的碎塊填充,無層序,混亂堆積。②陷落柱的總體形態一般是上小下大的不規則椎形,個別地方也有上下一樣的圓柱狀。它們在水平切面上多呈橢圓和扁圓形,直徑大小不一。③陷落柱的巖石棱角分明,形狀不規則,排列紊亂,大小混雜,為粘土充填粘結。如在某一層位觀察陷落柱的巖塊特征,可以發現它們都是來自同一層位上的各個巖層和煤層。④陷落柱與圍巖的接觸界面多呈現出不規則的鋸齒狀,界線明顯,接觸面的角度是上大下小,一般在50°~85°度之間,75°最常見,接觸處的圍巖產狀基本正常,接觸帶的煤層以及頂底板一般無牽連現象,接近陷落柱3~5米時,巖層裂隙發育,煤層十分破碎,有時可以見到落差不大的小正斷層,斷層的走向與柱體相切,傾向柱體。在陷落區的邊緣地帶有的柱內干燥無水,如峰峰煤礦,有的有淋水頭和小細流,如陽泉煤礦。瓦斯的涌出量增大,比正常的區域要高出2~3倍。⑤陷落柱錐形體的中心軸與巖層層面近似垂直。因此,在傾斜巖層里陷落柱也發生歪斜,在水平的投影圖上,各煤層的陷落柱范圍并不是完全地重疊。
1.3 陷落柱對巷道掘進的影響 根據陷落柱形成過程及特征分析,陷落柱內頂板充填物為泥巖、砂巖等,且膠結情況差,陷落柱內巖層風化破碎嚴重,在巷道掘進通過陷落柱時,圍巖破碎,穩定性差。同時陷落柱附近可能有隱伏小斷層、裂隙、牽引褶曲、煤層傾角變大等地質構造,在支護不合理時可能會造成頂板冒落,造成傷人事故。由于陷落柱內巖石破碎,導水性強,極易成為溝通地下巖溶水和巷道、采場的通道,在富含水源及含水層的地質條件下,稍有不慎極有可能造成突水事故,嚴重影響礦井安全生產。
2 工程實踐
晉煤成莊礦井田位于沁水煤田南翼,煤系地層為石炭統太原組和下二疊統山西組,埋藏深度260~530m。礦井內多條熔巖陷落柱發育。本礦井5103巷屬于3#煤巷道,所在煤層平均厚度為5.86m,煤層傾角3°~12°,直接頂為灰黑色砂質泥巖,厚8.62m,中厚層狀,含泥質較多,底部含炭質;直接底為灰黑色砂質泥巖,1.0m,薄層狀,含泥質較多。5103巷為砂質泥巖,含泥質較多;底板為淺灰色細粒砂巖,厚2.0m,中厚層狀,成份以石英,長石為主,夾含泥質條帶狀。
5103巷為矩形斷面,凈寬5.2m,毛寬5.5m,凈高3.25m,毛高3.4m,掘進斷面積18.7m2。5103巷掘至距開口位置約932m處時揭露一陷落柱X126。通過現場觀測及勘察,已知該陷落柱長軸74m、短軸35m,受陷落柱影響,巷道頂板淋水加大、矸體破碎、工作面迎頭矸體凌亂、部分矸體較硬、矸體中夾雜有煤,考慮到5103巷為盤區永久大巷,為保證支護效果,必須對陷落柱區的巷道進行架棚支護設計。
2.1 施工工藝
2.1.1 施工方式:經試驗,陷落柱區段巷道圍巖具有可錨性,但為保證盤曲大巷安全性,采用架U型棚方式支護。在掘進施工過程中,為便于施工,巷道使用拱形斷面、炮掘掘進。采用放震動炮、機組截割、側裝機出矸、架棚的施工方式進行施工。
2.1.2 為保證施工安全,架棚施工必須使用臨時支護,架棚工作面緊跟臨時支護。臨時支護有兩種施工方式:前探梁、打超前錨桿,根據現場頂板情況可任選其一進行作業。①使用前探梁作為臨時支護。我礦傳統臨時支護方式為前探梁,規格為:4寸鋼管或軌道,長4m,2根,均勻布置,每根前探梁固定點不少于3個,且用木楔將前探梁打緊。此方案由于存在頂板仍有很大部分裸露,具有較大局限性,安全系數相對較低,只能作為巷道圍巖不可錨時的臨時支護方案。而且,前探梁緊貼巷道頂板,上頂梁時前探梁妨礙棚梁的架設,極大限制了施工進度的提高。②針對巷道圍巖可錨的特點,我們在施工過程中首次嘗試使用將金屬網或鋼筋網片與頂W鋼帶聯網,然后使用切割頭/機載式臨時支護/前探梁/錨桿鉆車等將鋼帶頂起,施工至少2根頂錨桿將W鋼帶接頂作為臨時支護的施工方案。此種方案可以更有效最大面積保護頂板,防止作業過程中矸塊掉落傷人,安全系數較高。而且,由于此種臨時支護方案不會出現棚梁時妨礙上頂梁的現象,極大提高了施工進度。在巷道圍巖可錨的情況下,優先選擇此種方案作為臨時支護。
2.1.3 永久支護。①每架棚由3根U型鋼組成,搭接長度不小于500mm,每個搭接處裝配卡纜2副,卡纜間距均勻布置,卡纜螺栓必須緊固。②棚與棚之間采用4道的拉條固定(梁、腿各2道)每架棚,拉條安裝在梁、腿搭接300mm左右處。拉條采用φ20圓鋼制作,固定拉條的U型卡螺絲要上緊,拉條安裝要平直。③鋼筋網采用規格為:φ8×7400×500mm(φ8×7400×1000)的鋼筋背板,鋼筋背板搭接處每隔100mm用16#鐵絲扭結不小于兩圈半。④卡纜、拉條螺絲必須上緊。⑤棚腿必須栽在底板堅硬巖石上,若底板松軟,必須在棚腿下面墊鐵柱鞋。
2.1.4 此巷道為下山巷道,過陷落柱時頂板淋水流向工作面,給柱窩施工帶來一定困難。挖柱窩時,工作面準備一水泵(風泵或電泵)及時將工作面積水排出,防止積水流入柱窩,影響柱窩施工。如果坡度太大,積水排出困難,使用電泵或接力排水方法將水排出。
2.1.5 對過陷落柱前高冒區、過陷落柱后5m進行錨網支護,并按750mm進行套棚支護向全錨支護過渡。
2.1.6 巷道掘進完畢后,必須及時作噴漿處理。由于陷落柱內圍巖充填物多為泥巖、砂巖等,膠結情況差,極易風化,巷道掘進完畢后,必須及時噴漿封閉陷落柱內膠結頂板,防止圍巖風化、破碎,避免錨桿、錨索失效。同時,巷道噴漿后,若出現受壓變形,巷道噴漿則開裂掉皮,容易觀察頂板變形情況,便于及時采取加強支護措施。
2.2 現場實施及使用效果
2.2.1 現場實施監測。井下施工時,要求現場施工人員嚴格按照支護設計進行施工,同時在進入、過完陷落柱時巷道頂板正中安設各一個頂板離層儀,用以監測巷道頂底板移近量變化趨勢。離層儀每周觀測記錄一次數據。隨掘進面不斷推進,對記錄的數據進行分析。①陷落柱內充填物多為泥巖,膠結情況差,通過使用背板、板梁背實棚梁充分提高頂板的整體強度,很好的控制巷道圍巖的變形破壞,保證了巷道的安全使用。②對巷道頂幫進行噴漿封閉,能夠有效的阻止陷落柱區巷道頂幫巖石的風化破碎,進而保證了巷道頂幫錨固區圍巖的穩定性與完整性,避免了錨桿、錨索因巖石風化而失效,從而有效控制圍巖變形和破壞。
2.2.2 支護使用效果。①進入、過陷落柱套棚區段,采用錨網索噴組合支護系統,很好的控制了頂幫位移,保證了圍巖穩定完整性,使該巷道可安全使用,說明該錨網索噴的支護設計對于巷道掘進過陷落柱是合理的。②本巷道采用架U型棚支護,而本礦其他僅采用架設平棚掘進面,頂板破碎、圍巖變形嚴重、大面積形成網包,后期進行了單體柱支護補救,但單體柱后期維護仍困難,并有多架棚受壓彎曲,這說明了架U型棚在過陷落柱支護中發揮了更好的作用。
3 結論
①對于通過陷落柱的巷道,其揭露的巖石易遇水風化、破碎,使巷道頂板難以支護。故必須采用噴漿封閉處理,避免巷道頂幫圍巖遇水風化,保證頂幫圍巖的完整性。②通過背板、板梁背實棚梁充分提高頂板的整體強度,即支護系統初期支護剛度和強度,很好的控制巷道圍巖的變形破壞,保證了巷道的安全使用。③本次巷道支護設計,在一定范圍內解決了陷落柱區巷道破碎圍巖的支護難題,對相似條件下的過陷落柱巷道提供了借鑒和參考。
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