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高瓦斯礦井瓦斯治理途徑的探討

2013-04-29 00:00:00郭瑜等

摘要:大峰露天煤礦紅梁采區是高瓦斯礦井,多年來通過不斷完善瓦斯綜合治理工作體系,有計劃地開展瓦斯抽放工作,健全相關的監測系統,逐步使紅梁采區由高瓦斯礦井降為低瓦斯礦井,為安全生產提供了有力的保障。

關鍵詞:瓦斯 治理 抽放 安全

1 礦井概況

紅梁井田內僅一個采區,共有一、二、三、五、七層煤,一層煤已回采完畢,大峰礦開采的二層為主采煤層,平均煤厚20.98m,屬不易自燃煤層,該煤層最短自然發火期為80天,煤塵無爆炸性。采區設計共布置5個采煤工作面,其中3個(0201、0202、0204)已回采結束,目前正在生產的工作面是010204、010205(詳見采掘工程平面圖1所示)。采煤方法采用走向長壁傾斜分層、金屬網假頂全部垮落法,采掘工藝為炮采炮掘。礦井采用斜井開拓,采用斜井膠帶運輸,單水平上下山開拓,主運輸系統為膠帶運輸。礦井通風方式采用混合式,通風方法采用抽出式。

2 礦井瓦斯賦存條件分析

由于受汝箕溝向斜的影響,礦井瓦斯賦存主要表現為東翼較大,西、北翼較小的特點,瓦斯絕對涌出量68.69 m3/min,相對涌出量40.42m3/t,煤層瓦斯壓力為0.45MPa、

煤層瓦斯含量為1.46~4.12m3/min。煤層透氣性系數為10.99m2/Ma2.d,煤層瓦斯壓力1.2MPa,抽放半徑為12m,屬易抽放煤層。

汝箕溝向斜軸部斜穿010204工作面,所以該區域瓦斯儲量較大,因此瓦斯治理的重點放在010204工作面。根據地質資料,在平均厚度20.34m,460萬噸原煤儲量里,煤層瓦斯儲量達到1.2億m3,該工作面2003年開始準備,掘進期間瓦斯涌出量最高達到6.8m3/min;010205工作面煤層平均厚度22.03m,2002年開始準備,掘進期間瓦斯涌出量最高達到3.2m3/min,因此對該工作面未進行瓦斯抽放等工作,開采時主要通過加強通風等措施,保證010205工作面的正常回采。

3 治理瓦斯的方法及措施

3.1 開拓及準備掘進中后巷煤體瓦斯抽放,解決后巷瓦斯超限。2003年開始延深東翼二層煤,隨著不斷掘進工作面迎頭風量達800m3/min。工作面向后20m內的瓦斯濃度僅為0.4%,而后巷濃度高達1%左右,導致難以正常施工。通過采用后巷原始煤層抽放的方式,對后巷的瓦斯進行處理。

3.2 施工耳窩(鉆場),對掘進工作面進行掘前預抽、邊抽邊掘,解決工作面瓦斯超限。隨著巷道施工長度的增加,工作面迎頭瓦斯涌出量也逐漸增加,最終達到1000m3/min左右。工作面處的瓦斯濃度為0.7%,工作面向后10m濃度高達1%,局部出現2%,瓦斯涌出量達10m3/min以上。瓦斯增大的趨勢通過采用通風抽放的方式難以抑制,為了確保施工安全,對掘進工作面采用超前預抽進而減少瓦斯涌出量。

3.3 采前預抽,并調整生產接續,延長預抽期。在工作面,由于煤體瓦斯剩余儲量比較大,進而影響和制約煤炭的繼續開采。我們通過調整接續計劃,推遲瓦斯濃度過大工作面的開采時間,將預抽放瓦斯時間增加到30個月,在一定程度上降低了煤層瓦斯賦存量。

3.4 在風、機兩巷加密鉆孔,實現網狀鉆孔布置,提高瓦斯抽放量。隨著時間向前推移,瓦斯抽放濃度從70%降到24%左右,瓦斯抽放純量從50m3/min降到16m3/min。受預抽鉆孔布置的影響,為了進一步提高瓦斯的抽放量,進而縮短預抽時間,最終降低瓦斯排放成本。我們通過制定科學的瓦斯抽放方案,改革現有的抽放工藝及抽放方法,對鉆孔實行立體網狀布置,進而提高瓦斯抽放量。

3.5 施工中間巷,在中間巷布置抽放鉆孔,消除抽放盲區。在二層煤風巷鉆孔施工難度系數較大,因此孔深較淺。并且二層煤風巷施工抽放鉆孔為俯角孔,導致機巷鉆孔間存在抽放盲區。我們通過設置鉆孔,利用鉆孔抽放與巷道抽放相結合的方式對瓦斯進行處理,解決上述抽放盲區的難題,進而最大限度地提高瓦斯抽出率,降低工作面瓦斯涌出量。

3.6 邊采邊抽降低工作面煤體瓦斯賦存量。通過總結采煤工作面瓦斯涌出規律,得出:一分層相當于保護層,對一分層進行開采時,瓦斯涌出量比較大。通過邊采邊抽的方式對瓦斯進行處理,在鉆孔附近對工作面進行開采時,受采動的影響,應力達到一種動態的均衡狀態,影響到煤體的裂隙,導致煤層中吸附的瓦斯被解析成游離瓦斯,這時對瓦斯進行抽放是最佳的時機。

3.7 采用采空區瓦斯抽排技術,降低工作面風排瓦斯量。雖然巷道瓦斯經過30個月預抽,但是,隨著工作面的前移以及采空區的逐漸增大,上隅角和回風流的瓦斯不斷增加,通過邊采邊抽和加強通風的方法,早已無法降低采空區上隅角瓦斯的濃度問題。因此,我們利用采空區瓦斯抽排和上隅角瓦斯抽排對巷道瓦斯進行抽放。具體方法是:①為保證抽出的瓦斯不超過2.5%,在進風流中摻入了新鮮風。通過設置聯絡巷,該聯絡巷與風巷平行的集中巷隔一定距離(80~100m),當采過的工作面超過聯絡巷15m后,在聯絡巷口建立一道擋風墻,并且在擋風墻的中部安裝1.5m長的硬質風筒,該風筒與專用瓦斯抽排風機和軟質風筒相連,采空區的瓦斯通過抽排風機,直接進入風井。②在距上隅角50m以上的回風巷安裝抽排風機,將硬質風筒或伸縮風筒與風機負壓側連接到上隅角,正壓側接軟質風筒直至風井,當抽排風機開啟時,瓦斯直接由隅角排入風井。實踐證明,采取該法后工作面風排瓦斯量降低到4m3/min,風排瓦斯濃度降為0.5%,工作面得以安全生產。

4 瓦斯綜合治理效果

從1998年開始,截至2009年底,我們先后施工抽放鉆孔1769個,總長度近180000多米,共抽采瓦斯純量13650.44萬m3,風排瓦斯約6700萬m3。2010年礦井瓦斯等級鑒定,絕對瓦斯涌出量為17.1m3/min,相對瓦斯涌出量為8.44m3/t,礦井瓦斯指標已達到低瓦斯礦井標準,符合《煤礦安全規程》及《煤礦瓦斯抽采基本指標》規定要求,可以不再進行瓦斯抽放,采用通風的方法解決瓦斯問題,同時鑒于礦井防滅火需要,紅梁采區于2012年1月16日,停止了瓦斯抽放工作。經過近兩個月的觀察,礦井瓦斯變化平穩,未出現瓦斯涌出異常及超限現象。

但根據相關文件及一通三防工作的要求,礦井仍按高瓦斯礦井管理。在目前的回采過程中,瓦斯涌出主要表現為在放炮落煤期間的瓦斯釋放及采空區的瓦斯。上隅角偶爾達到臨界值(0.7%),需進一步加強瓦斯檢查、通風、放炮及監測監控管理。礦井在生產過程中,未出現過瓦斯超限現象。這里統計有近三年等級鑒定測定結果表如下:

5 結語

大峰礦紅梁采區通過十幾年的掘前預抽、邊掘邊抽、采前預抽、邊采邊抽等綜合治理瓦斯措施,最終使礦井由高瓦斯降為低瓦斯礦井。這些瓦斯治理的成功經驗,希望為其它礦井在安全生產實踐中,提供有益的借鑒。

參考文獻:

[1]國家安全生產監督管理總局,國家煤礦安全監察局.煤礦安全規程[M].煤炭工業出版社,2011.3.

[2]柏建彪.井巷設計與施工技術[M].中國礦業大學出版社,2008.3.

[3]張國樞.通風安全學[M].中國礦業大學出版社,2007.1.

作者簡介:

郭瑜(1965-),男,河南沈丘人,神華寧煤集團大峰礦培訓中心科長,助理工程師。

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